汽轮发电机组本体大修技术探讨

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  摘要:目前,随着中国经济的发展,越来越多的电站设备制造商将设备销往海外,这就要求我们积累足够的海外检修经验以应对市场发展需求。文章主要介绍印度某电厂600MW汽轮发电机组本体检修,通过检修问题分析、检修方案确立及检修过程处理的阐述,期望能为公司或同行提供可参考的经验。
  关键词:汽轮发电机组;检修基础;沉降转子;对轮中心
  中图分类号:TM311 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)23-0129-02
  1 检修前机组主要问题
  汽机本体主要存在#2轴瓦温度高、个别轴承振动偏大等问题;掌握的数据分析,造成#2轴承瓦温高的主要原因应是机组轴系中心变化大、各轴瓦负荷不均所致。为了彻底解决以上问题,必须对汽轮机本体进行揭缸大修,将汽轮机轴系中心调整到合格要求,以降低#2轴瓦温度、消除轴系个别轴承振动偏大现象,保证机组良好经济运行。
  2 检修中发现的主要问题及其处理方案、结果
  2.1 汽缸中分面间隙问题
  #1、#2低压内缸中分面间隙在未紧螺栓情况下检查最大间隙为2.45mm(正反一级处),在紧1/3中分机螺栓情况下检查最大间隙为0.45mm(正反一级处)。
  原因分析:内缸热疲劳,应力释放。
  处理方案及结果:因汽缸热变形局部间隙较大,在厂家代表现场见证后认为对机组的安全性和经济性影响不大,要求扣盖时在内缸中分面涂抹高性能汽缸密封脂,反复收紧中分面螺栓即可。
  高中压外缸在未紧中分面螺栓情况下最大间隙为1.10mm,在紧1/3中分面螺栓情况下最大间隙为0.90mm。
  原因分析:运行时上下缸温差大。
  处理方案及结果:因汽缸热变形造成局部间隙过大,采用上、下半汽缸对磨的处理方法,研磨后外缸仍有两处局部间隙0.20mm,在该处堆焊研磨。堆焊区域长度约200mm,宽度约20mm。
  2.2 汽机岛基础不均匀下沉,造成轴系中心变化问题
  处理方案及结果:
  根据《#1机大修轴系调整的报审方案》,各轴承调整理论数据如下:
  图1
  轴系中心调整合格后,#1轴承更换成厂家提供的偏心瓦,底部抬高2.0mm,#2-#6轴承底部最终抬升量如下(单位:mm,+表示抬高,-表示降低):
  #1:+2.00 #2:-1.50 #3:+0.80 #4:+1.78 #5:+2.10 #6:+2.13
  2.3 高中压转子弯曲,晃度/瓢偏超标,转子中部晃度最大0.155mm,推力盘瓢偏0.03mm
  原因分析:動静摩擦,热应力侵蚀。
  处理方案及结果:厂家答复维持现状使用,扣盖前在转子中部加平衡块。现场已加装3块平衡块,共560克。
  2.4 前轴承箱翘头,台板间隙最大约1.4mm
  原因分析:基础不均匀沉降。
  处理方案及结果:将高中压缸与前轴承座连接处脱开,拆除主油泵联系螺栓,使前轴承箱处于自由状态,清理轴承箱与台板间接合面。处理后台板间隙减小到0.7mm。
  2.5 #1低压缸调端轴承箱台板前翘,与二次灌浆层分离,最大间隙2.5mm,#2低压缸电端轴承箱台板后翘,与二次灌浆层分离,最大间隙0.9mm
  原因分析:基础不均匀沉降。
  处理方案及结果:总承包方提出注浆填补空隙,由其联系土建单位实施。已处理完成。
  2.6 动、静叶片机械损伤较严重,中压缸#1、#2隔板套静叶片(出汽侧)机械损伤
  原因分析:异物撞击。
  处理方案及结果:在变形处修复,裂纹处挖补并圆滑过渡,处理后着色检查无裂纹。均已处理合格。
  2.7 高压内、外缸进汽短管与密封环结合处腐蚀严重
  原因分析:汽水品质差。
  处理方案及结果:对损坏的管壁和套管进行打磨处理,更换腐蚀严重的密封环。已按要求处理完成。
  2.8 因轴系中心调整量大,造成#2~#6瓦油挡洼窝中心与设计值偏差较大
  处理方法及结果:我们建议对#4~#6轴承底部油档洼窝偏大的问题进行处理,以便于今后翻瓦检修,但业主明确不做处理。
  2.9 #2、#6轴承下半瓦块钨金磨损较严重,温度测点位置几乎融穿
  原因分析:负荷过重,振动撞击。
  处理方法及结果:更换瓦块。
  2.10 #7轴承下半瓦枕绝缘垫片有较为严重的电腐蚀现象,造成#7轴瓦标高下降,低发对轮中心严重超标
  原因分析:油质差,造成绝缘垫短路融毁,导致对轮中心发生变化。
  处理方案及结果:更换绝缘垫,重新调整低发对轮中,使其满足设计值要求。
  2.11 发电机转子局部弯曲,汽、励端靠背轮处的晃度、汽端靠背轮端面瓢偏超标
  原因分析:#7瓦事故导致。
  处理方案及结果:热校靠背轮,并进行动平衡配重
  处理。
  2.12 汽端转子风扇叶片与挡风圈下半有磨损现象
  原因分析:#7瓦事故导致磨损。
  处理方案及结果:对风扇叶片进行着色检查,无变形和裂纹现象继续使用。
  2.13 发电机汽端密封座下半内、外油挡磨损较严重
  原因分析:#7瓦事故导致磨损。
  处理方案及结果:更换油挡梳齿,然后按油挡间隙值进行车削处理。已处理完毕。
  3 机组运行情况
  机组于2012年7月18日00时40分开始冲转,500r/min暖机半小时,01时33分升速至2300r/min暖机,02时21分升速至3000r/min定速,06时37分并网成功。汽轮机在运行各种状态下各轴承振动及温度均达到设计要求。
  4 结语
  此次大修是机组事故停机后的非计划内大修,检修中发现的问题较严重,如中低对轮高差偏差接近3mm。检修难度大,且是不发达地区海外工程,各种材料、工具短缺,给检修带来了极大的困难但经过合理的分析和施工,最终使机组各项指标达到设计要求。
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