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针对锚杆钻机存在的问题,选用基于欧姆龙PLC、人机界面及变频器的智能可视化方案对某型号锚杆钻机控制系统进行改造。通过对系统控制原理的分析,设计PLC端子接线图,最终完成PLC程序和人机界面设计。实验结果表明:改造后的锚杆钻机控制系统具有线路简单、可靠性好、运行效率高、日常维护方便等优势,可以有效提高矿井支护效率并降低人工劳动强度。