对切削液经济性浓度配比的探索

来源 :内燃机与配件 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bobogu
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  摘要:作为大规模的机械零部件生产企业,切削液、刀具每年消耗费用相当大。而且,切削液不仅对产品质量,而且对刀具寿命都有着很精密的相关关系。因此,为避免切削液浓度配比过低或过高给企业带来的质量或经济损失,试验组在总结平时切削液的使用经验的基础上,选择了两组试验,探索实际生产过程中相对比较经济的切削液浓度配比,为企业的高质量发展助力。
  关键词:切削液;浓度配比;经济性
  0  引言
  作为大规模的机械零部件生产企业,切削液、刀具每年消耗费用都超过六千万元。由于切削液不仅直接对產品质量产生影响,而且对生产过程中使用的刀具寿命产生很大的影响。因此,结合企业切削液使用的具体情况,运用科学、合理的试验方法确定一个切削液浓度配比,显得非常重要。
  平时生产过程中,切削液配比浓度低于5%,特别在黄梅季节,铸铁类零件生锈、腐蚀,给公司产品质量带来负面影响。所以切削液配比浓度低于5%的状态,在实际生产中已经验证,不再另行实验论证。
  为保证实验的高效性、可靠性,本次试验组组织了切削液浓度配比分别为7%、11%的两组测试实验,探索日常生产过程中比较经济的切削液浓度配比。
  1  实验一:某品牌国产切削液7%与11%浓度配比对刀具寿命的影响
  ①车间D7生产线,所有数控加工设备统一加注浓度配比为7%的某品牌国产切削液,试验组跟踪并统计相关数据。具体统计见刀具消耗、产量统计表1。
  ②五天后,将D7线所有数控加工设备切削液的浓度提高到11%,跟踪并统计相关刀具、产量数据。具体统计见刀具消耗、产量统计表2。
  ③切削液浓度配比调整前后刀具寿命分析。D7线生产线,使用国产某品牌切削液,切削液浓度从7%提高到11%,有2把刀具寿命提升39%与47%,有3把刀具寿命分别降低37%、45%、10%;具体刀具寿命见切削液浓度调整前后刀具寿命统计表3。
  所以,经分析,某品牌国产切削液,切削液浓度从7%提高到11%,具体刀具寿命分别有所降低与提升,但刀具总寿命却下降1.7%。刀具寿命对比见刀具寿命切削液浓度调整前后刀具寿命对比图1。
  2  试验二:某进口品牌切削液7%与11%浓度配比对刀具寿命的影响
   ①在D8生产线,所有数控加工设备加注7%某进口品牌切削液,跟踪刀具、产量并统计相关数据,具体见刀具消耗、产量统计表4。
  ②五天后,将D8线所有数控加工设备切削液的浓度提高到11%,跟踪、统计相关数据如刀具消耗、产量统计表5。
  ③切削液浓度提高前后刀具寿命分析
  D8线生产线,使用进口某品牌切削液,切削液浓度从7%提高到11%,有2把刀具寿命提升6%与13%,有3把刀具寿命分别降低15%、29%、5%;刀具总寿命下降8%。刀具寿命变化如切削液浓度调整前后刀具寿命统计表6。
  所以,经分析,某品牌进口切削液,切削液浓度从7%提高到11%,具体刀具寿命分别有所降低与提升,但刀具总寿命却下降8%。刀具寿命对比见切削液浓度调整前后刀具寿命对比图2。
  3  结论
  结合生产现场生产经验,以及生产现场实际试验,得出以下结论:数控设备的切削液浓度配比一般控制在7%左右即可,此时,不仅刀具切削性能较好,而且切削液的使用经济性高。
  参考文献:
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  [2]杨红兵.乳化型切削液在铝合金加工中的应用[J].科技视界,2013(025):104,130.
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