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摘要:液压站属于风机的液压系统, MADE 660KW风机的液压系统在运行中起到叶尖收回,风机并网运行或者释放叶尖起到气动刹车及偏航刹车的作用,本文结合某风电场的实际案例,研究了美德660KW风机技改国产液压系统(atos阀类)后的安装与调试方案,结果表明安装国产化液压站后效果良好,能有效的减少故障的发生,提高了风机的利用率,旨在与风电的同行交流和学习。
关键词:风力发电机组、液压站 国产化的安装与调试
引言: MADE 660KW风机是西班牙MADE公司的产品,属于风电早期产品,目前该类型风机已经运行多年,风机的液压系统部件逐步出现老化,且关键部件梭阀运行多年后老化严重,导致了该液压系统故障频发,影响了风电机组的正常运行。由于设备属于早期产品,随着技术的进步及设备的更新换代,导致现场很难采购的相应的产品。
1 MADE660KW风机压力开关的工作方式
1.1 叶尖压力开关:
叶尖压力开关的1、2脚接电脑柜,1脚接24V,2脚输出信号。
压力降到下限值时1、2脚接通,给电脑24V信号,电脑发令启泵打压,达到规定的上限值时1、2脚断开,电脑发令使泵停止。
常闭
1.2 系统压力开关:
2个系统压力开关的1、2脚都接电脑柜,1脚接24V,2脚输出信号。(23#MADE风机的系统启泵压力开关的1脚接蓝线,2脚接棕线,系统停泵压力开关的1脚接蓝白线,2脚接橙线)。
1.2.1 启泵压力开关:压力降到下限值时1、2脚接通,给电脑24V信号,电脑发令启泵打压(当达到130bar左右时1、2脚断开,但是此时电脑不受此断开信号的影响,继续打压)。
常闭
1.2.2 停泵压力开关:压力打到上限值时1、2脚断开,给电脑一个低电平(0V信号),电脑发令停泵(打完压后当压力自然降到120bar左右时1、2脚接通,但是此时电脑不受此接通信号的影响,继续自然降压)。
常闭
2 液压系统安装:
2.1 停机后断开液压站的所有电源,然后拆除原液压站;
2.2 将国产液压站(atos阀类)安装于原液压站的位置;
2.3 将各管路及接头正确连接,确保无松动,即:集成块上偏航制动器是M14*1.5外螺纹转M14*1.5 15°锥面外螺纹管接头,集成块是G3/8-19 60°锥面外螺纹转G1/4-19 60°锥面外螺纹叶尖油管接头;
2.4 通过滤网向油箱中加入SHC 524液压油约25L,直至油箱上的液位计上限位置(确保滤网过滤)。
3 液压系统的接线:
3.1 液压泵电机:
原有液压站的供电电源为690V,国产液压站的电机为380V(厂家调试电源),可直接690V星型接线。
3.2 系统压力开关(抵低压继电器和高压继电器):
系统压力启泵15.3和停泵15.2控制MADE为双继电器控制,信号为通启断停,国产系统压力开关代替MADE的系统压力开关。以原有MADE风机为例,接白线为24V控制电源。棕线为启泵、橙线为停泵的输出信号。
3.3 偏航电磁阀:
MADE的偏航电磁阀13.1和14为得电启动偏航,失电停止偏航,国产液压站为一个偏航电磁阀18,去掉一个原有电磁阀即可,接棕线和白线或黑线和灰线都可以。
3.4 叶尖压力启泵开关:
叶尖压力启泵开关在这里为叶尖压力开关15.1,红线是电源,蓝线为起泵。
3.5 叶尖压力电磁阀:
国产液压站叶尖电磁阀13可直接代替MADE的叶尖电磁阀接线不变,接绿线和黄线。
3.6 油位传感器:
将MADE的油位传感器接线直接连接到国产液压站油位传感器4上即可,接紫线和粉线。
4 液压系统的调试:
4.1 电机转向:
接通电源,点动液压泵电机的接触器,观察油泵电机的转向是否与泵的转向标识一致。若不一致可调整相序。
4.2 系统溢流阀的整定(系统压力):
调整系统溢流阀10.1之前先将系统压力开关15.2的停泵值调节至140bar以上,将系统溢流阀逆时针调整两圈,启泵观察系统压力,配合调节系统溢流阀,使溢流值为140bar,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
4.3 系统压力开关的整定:
松开系统压力开关的锁紧螺母,启泵后调节停泵压力开关,使停泵值为140bar,用手阀卸压到100bar,再调节启泵压力开关使液压站启泵,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
4.4 叶尖压力起泵开关的整定:
调节时先调节叶尖减压阀12使叶尖压力为95bar,再调节叶尖压力起泵开关15.1为75bar-85bar,反复调节几次。
4.5 叶尖溢流阀的整定(叶尖安全阀):
该值需调整为95bar.调节时先松开锁紧螺母,调节叶尖减压阀12使叶尖压力为95bar以上,再调节叶尖溢流阀10.2使压力降到95ar,并且保持溢流,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
4.6 叶尖减压阀的整定(减压压力):
调节叶尖减压阀12使叶尖压力为85bar,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
4.7 偏航余压的整定(刹车压力):
调节时先进行偏航,在调节偏航溢流阀使压力为25—40bar之间即可,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
5 液压系统的试验
5.1 液压装置试验
试验目的:
在正常运行和刹车状态,分别观察液压系统压力保持能力和液压系统各元件动作情况,在执行气动时动作正确,系统无外泄漏现象。
试验方法:
分别操作风机的启机、停机、偏航动作,观察叶尖、偏航制动器是否相应动作。
记录系统自动补充压力的时间间隔。观察在液压补油、回油时是否有异常噪音。
使用工具:
17、19、22、24呆扳手、10寸活动扳手、内六角扳手一套、十字、一字螺丝刀,万用表,油桶、漏斗、油抽子、绝缘胶带、扎带数条、管路接头数个,吊箱、吊带、对讲机。
结论:
通过将MADE 660KW风机的液压系统国产化技改后,解决了风电场无法采购到风机备件的问题,同时通过国产化液压站的技改,風机故障率明显下降,提高了风机的利用率。
参考文献:
[1]魏琪航,宫少全,赵亮.浅谈引风机高压变频器与液力耦合器调速的比较[J].变频器世界.2014(03)
[2]李前宇,温武斌,毛永清,郭强.调速型液力耦合器在电站锅炉风机的应用[J].华北电力技术.2009(02)
关键词:风力发电机组、液压站 国产化的安装与调试
引言: MADE 660KW风机是西班牙MADE公司的产品,属于风电早期产品,目前该类型风机已经运行多年,风机的液压系统部件逐步出现老化,且关键部件梭阀运行多年后老化严重,导致了该液压系统故障频发,影响了风电机组的正常运行。由于设备属于早期产品,随着技术的进步及设备的更新换代,导致现场很难采购的相应的产品。
1 MADE660KW风机压力开关的工作方式
1.1 叶尖压力开关:
叶尖压力开关的1、2脚接电脑柜,1脚接24V,2脚输出信号。
压力降到下限值时1、2脚接通,给电脑24V信号,电脑发令启泵打压,达到规定的上限值时1、2脚断开,电脑发令使泵停止。
常闭
1.2 系统压力开关:
2个系统压力开关的1、2脚都接电脑柜,1脚接24V,2脚输出信号。(23#MADE风机的系统启泵压力开关的1脚接蓝线,2脚接棕线,系统停泵压力开关的1脚接蓝白线,2脚接橙线)。
1.2.1 启泵压力开关:压力降到下限值时1、2脚接通,给电脑24V信号,电脑发令启泵打压(当达到130bar左右时1、2脚断开,但是此时电脑不受此断开信号的影响,继续打压)。
常闭
1.2.2 停泵压力开关:压力打到上限值时1、2脚断开,给电脑一个低电平(0V信号),电脑发令停泵(打完压后当压力自然降到120bar左右时1、2脚接通,但是此时电脑不受此接通信号的影响,继续自然降压)。
常闭
2 液压系统安装:
2.1 停机后断开液压站的所有电源,然后拆除原液压站;
2.2 将国产液压站(atos阀类)安装于原液压站的位置;
2.3 将各管路及接头正确连接,确保无松动,即:集成块上偏航制动器是M14*1.5外螺纹转M14*1.5 15°锥面外螺纹管接头,集成块是G3/8-19 60°锥面外螺纹转G1/4-19 60°锥面外螺纹叶尖油管接头;
2.4 通过滤网向油箱中加入SHC 524液压油约25L,直至油箱上的液位计上限位置(确保滤网过滤)。
3 液压系统的接线:
3.1 液压泵电机:
原有液压站的供电电源为690V,国产液压站的电机为380V(厂家调试电源),可直接690V星型接线。
3.2 系统压力开关(抵低压继电器和高压继电器):
系统压力启泵15.3和停泵15.2控制MADE为双继电器控制,信号为通启断停,国产系统压力开关代替MADE的系统压力开关。以原有MADE风机为例,接白线为24V控制电源。棕线为启泵、橙线为停泵的输出信号。
3.3 偏航电磁阀:
MADE的偏航电磁阀13.1和14为得电启动偏航,失电停止偏航,国产液压站为一个偏航电磁阀18,去掉一个原有电磁阀即可,接棕线和白线或黑线和灰线都可以。
3.4 叶尖压力启泵开关:
叶尖压力启泵开关在这里为叶尖压力开关15.1,红线是电源,蓝线为起泵。
3.5 叶尖压力电磁阀:
国产液压站叶尖电磁阀13可直接代替MADE的叶尖电磁阀接线不变,接绿线和黄线。
3.6 油位传感器:
将MADE的油位传感器接线直接连接到国产液压站油位传感器4上即可,接紫线和粉线。
4 液压系统的调试:
4.1 电机转向:
接通电源,点动液压泵电机的接触器,观察油泵电机的转向是否与泵的转向标识一致。若不一致可调整相序。
4.2 系统溢流阀的整定(系统压力):
调整系统溢流阀10.1之前先将系统压力开关15.2的停泵值调节至140bar以上,将系统溢流阀逆时针调整两圈,启泵观察系统压力,配合调节系统溢流阀,使溢流值为140bar,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
4.3 系统压力开关的整定:
松开系统压力开关的锁紧螺母,启泵后调节停泵压力开关,使停泵值为140bar,用手阀卸压到100bar,再调节启泵压力开关使液压站启泵,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
4.4 叶尖压力起泵开关的整定:
调节时先调节叶尖减压阀12使叶尖压力为95bar,再调节叶尖压力起泵开关15.1为75bar-85bar,反复调节几次。
4.5 叶尖溢流阀的整定(叶尖安全阀):
该值需调整为95bar.调节时先松开锁紧螺母,调节叶尖减压阀12使叶尖压力为95bar以上,再调节叶尖溢流阀10.2使压力降到95ar,并且保持溢流,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
4.6 叶尖减压阀的整定(减压压力):
调节叶尖减压阀12使叶尖压力为85bar,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
4.7 偏航余压的整定(刹车压力):
调节时先进行偏航,在调节偏航溢流阀使压力为25—40bar之间即可,反复调节几次,将锁紧螺母锁紧。
5 液压系统的试验
5.1 液压装置试验
试验目的:
在正常运行和刹车状态,分别观察液压系统压力保持能力和液压系统各元件动作情况,在执行气动时动作正确,系统无外泄漏现象。
试验方法:
分别操作风机的启机、停机、偏航动作,观察叶尖、偏航制动器是否相应动作。
记录系统自动补充压力的时间间隔。观察在液压补油、回油时是否有异常噪音。
使用工具:
17、19、22、24呆扳手、10寸活动扳手、内六角扳手一套、十字、一字螺丝刀,万用表,油桶、漏斗、油抽子、绝缘胶带、扎带数条、管路接头数个,吊箱、吊带、对讲机。
结论:
通过将MADE 660KW风机的液压系统国产化技改后,解决了风电场无法采购到风机备件的问题,同时通过国产化液压站的技改,風机故障率明显下降,提高了风机的利用率。
参考文献:
[1]魏琪航,宫少全,赵亮.浅谈引风机高压变频器与液力耦合器调速的比较[J].变频器世界.2014(03)
[2]李前宇,温武斌,毛永清,郭强.调速型液力耦合器在电站锅炉风机的应用[J].华北电力技术.2009(02)