论文部分内容阅读
【摘要】本文介绍了化学加药在油井维护中的应用情况,以及不同加药方式的优缺点和取得的效益情况。
【关键词】结蜡;油井维护;加药;效益
一、前言
油井生产周期的长短,直接影响到油田开发的整体效益,在作业中发现,油井结蜡是影响油井生产的主要因素。油管中形成的蜡会导致抽油机负荷大,造成光杆下不去、抽油杆断脱、抽油杆被蜡卡死等现象的发生,从而影响油井的正常生产。
目前我采油作业区各区块原油含蜡量在8-28%之间,从国内来讲,均属高含蜡原油。为了解决结蜡问题,在采油工艺上使用了电热杆、防蜡管等工艺方式,由于耗电量大,效果不太理想,使用较少;同时在清蜡方面应用了机械清蜡、自能热洗、热洗清蜡和化学清蜡等多种清蜡方式。但由于前三种清蜡方式存在工作量大、占用设备多、费用高以及影响油井的生产时率等诸多问题;其次施工受井场道路、井况等客观条件的限制比较严重。施工后,由于清蜡不彻底,结晶聚集的条件依然存在,所以使得油管在短时期内又出现结蜡现象,造成再次施工。针对这种情况,我区广泛推广使用了化学清防蜡技术,并结合自能热洗方式。主导思想是以“防”为主,“清”“防”结合的方针。根据其原油物性的改变,及时调整加药制度,采取“量化加药”,目前为止,取得了较好的效果,延长了洗井周期,减少了躺井。
二、根据影响油井结蜡的主要因素,选取加药井号
1、结蜡因素主要有以下几点:
(1)含蜡量。含蜡量是结蜡的主要因素,原油中的含蜡量越高,油井的结蜡就越严重。(2)温度。油井油套管中的油流温度越高,油井的结蜡就越少。(3)流速。油流在油套管中的流速越快,结蜡就越少。(4)含水。地层中原油含水越高结蜡就越少,当含水达90%以上时,油井基本上不结蜡。(5)胶质沥青质和砂含量。原油中含有胶质沥青质和砂粒时,它们以较小的颗粒分散于油中,成为了蜡晶体聚集的中心,而且结蜡后蜡的强度会更大。(6)压力和溶解气。当油套管中的压力降低时,溶在油中的天然气就析出越多,气体的膨胀会吸热,油流的温度就下降越快,油井的结蜡就越多。(7)管壁的粗糙程度。油套管表面越粗糙,蜡就越易结晶析出。
我作业区开井数共计132口,根据其结蜡因素,选取48口进行加药,并取得了较好的效果,在采用油溶性清防蜡技术之前,我区基本上均采用热洗清蜡工艺,抽油机的洗井周期大部分为30-60天,每次洗井时间都在4个小时以上,且洗井后2-3天,油井才能恢复到正常的生产水平,而部分油井采用油溶性清防蜡技术之后,其洗井周期都延长了3倍以上,且加药施工简便易行,省时省力,不受任何条件的限制,还不影响油井产量,这样不但解决了油井清防蜡问题,而且增加了原油产量。
三、药剂的加入方法
1、套管加药
无套压的油井,将清蜡剂直接从套管口加入;有套管气的油井,放完套管气或待套管气较小时方可从套管口加入。加完药剂后,关套管气,使清蜡剂讯速、完整地流入井筒内并与井内的流体充分结合,达到清防蜡的目的。
在间断加入法中有两种方案:一是大剂量长周期的加入方法,即每15—20天加入一次,每次加入100—200公斤;二是小剂量短周期的加入方法,即每2—10天加入一次,每次加入10—30公斤。对这两种加入方法,我们分别进行了现场加药实验,试验的结果如下:
现场试验结果:
官10-13 洗井周期(前)天 洗井周期(后天) 备 注
100公斤/15天 30 110 电流稍有波动
20公斤/3天 30 150 电流稳定
从上图官10-13井现场加药说明,清蜡剂分多次加入的效果明显优于一次性加入的效果。在此基础之上,我们又对多口井进行了加药后的电流变化进行了测量,充分表明小剂量、短周期的加药方法,其效果明显比大剂量、长周期的加药方法好一些。可这样分析:大剂量地加入药剂后,井筒中药剂的浓度是大一些,溶蜡的能力可能会强一些,但井筒内的药液在2—3天之内就被抽油泵抽到了地面,不能长时间地发挥其清防蜡的作用。而小剂量、短周期的加入法的作用却相反,可充分地发挥其清防蜡的作用。
2、点滴加药
这种加入方法是在井口安装一种自动加药装置,药剂通过装置的可调节活嘴,依靠重量自动滴入,又称为“点滴加入法”。它的优点是加药连续进行,可较好地发挥其清防蜡作用。它的缺点是药剂的加入量较大,适用于药剂使用量较大的油井。
四、经济效益分析
1、节约热洗费用 以一年为单位计算,加药前每口井每年一般洗井6.5次(含作业洗井),加药后每口井每年最多热洗2.5次,所以加药后每口井会少洗4次。我作业区共48口加药井全年可节约热洗192井次。每井次的热洗费用为2500元,则共节约热洗费用2500×192=48万元。
2、增加原油创收 我作业区的油井在正常热洗后,其产量恢复期为2—3天,有的油井热洗后就无法恢复到热洗前的产量,会造成一定的递减。暂且将恢复期定为2天,则热洗一次,可间接增油10吨;则节约192井次可增油10×192=1920吨,原油每吨按4000元计算,可增油创收4000×1920=768万元。
3、药剂投入费用 该油田全年共需药剂61.2吨,每吨按9000元计算,则共需药剂费用9000×61.2=55万元。
4、该油田加药共创收 节约热洗费用+增油创收—药剂费用=48+768—55=761万元。
5、投入产出比及单井创收
投入产出比=55:(768+48)=1:15
单井创收=761/48=15.8万元。
经过以上分析可知,在高含蜡油田应用化学方法进行清防蜡,可节约热洗费用,增加原油产量,提高生产时率,创造良好的经济效益。
五、结论
(1)化学清防蜡是一种无形上产的单井护理措施,合理地使用这一措施,可有效地减缓油井的结蜡,减小抽油机的负荷,延长油井的热洗周期,节约热洗费用,减轻因热洗对地层造成的伤害,间接地增加原油的产量,有效地维护油井的正常生产。
(2)化学清防蜡也有利于提高油井的生产时率和泵效,降低躺井率,创造良好的经济和社会效益,有着广阔的推广前景和发展前途。
总之,油溶性清防蜡技术是一项较为先进的清防蜡技术,但在今后的应用过程中,仍需不断地加以完善发展,以期把油田清防蠟工作做得更好。
【关键词】结蜡;油井维护;加药;效益
一、前言
油井生产周期的长短,直接影响到油田开发的整体效益,在作业中发现,油井结蜡是影响油井生产的主要因素。油管中形成的蜡会导致抽油机负荷大,造成光杆下不去、抽油杆断脱、抽油杆被蜡卡死等现象的发生,从而影响油井的正常生产。
目前我采油作业区各区块原油含蜡量在8-28%之间,从国内来讲,均属高含蜡原油。为了解决结蜡问题,在采油工艺上使用了电热杆、防蜡管等工艺方式,由于耗电量大,效果不太理想,使用较少;同时在清蜡方面应用了机械清蜡、自能热洗、热洗清蜡和化学清蜡等多种清蜡方式。但由于前三种清蜡方式存在工作量大、占用设备多、费用高以及影响油井的生产时率等诸多问题;其次施工受井场道路、井况等客观条件的限制比较严重。施工后,由于清蜡不彻底,结晶聚集的条件依然存在,所以使得油管在短时期内又出现结蜡现象,造成再次施工。针对这种情况,我区广泛推广使用了化学清防蜡技术,并结合自能热洗方式。主导思想是以“防”为主,“清”“防”结合的方针。根据其原油物性的改变,及时调整加药制度,采取“量化加药”,目前为止,取得了较好的效果,延长了洗井周期,减少了躺井。
二、根据影响油井结蜡的主要因素,选取加药井号
1、结蜡因素主要有以下几点:
(1)含蜡量。含蜡量是结蜡的主要因素,原油中的含蜡量越高,油井的结蜡就越严重。(2)温度。油井油套管中的油流温度越高,油井的结蜡就越少。(3)流速。油流在油套管中的流速越快,结蜡就越少。(4)含水。地层中原油含水越高结蜡就越少,当含水达90%以上时,油井基本上不结蜡。(5)胶质沥青质和砂含量。原油中含有胶质沥青质和砂粒时,它们以较小的颗粒分散于油中,成为了蜡晶体聚集的中心,而且结蜡后蜡的强度会更大。(6)压力和溶解气。当油套管中的压力降低时,溶在油中的天然气就析出越多,气体的膨胀会吸热,油流的温度就下降越快,油井的结蜡就越多。(7)管壁的粗糙程度。油套管表面越粗糙,蜡就越易结晶析出。
我作业区开井数共计132口,根据其结蜡因素,选取48口进行加药,并取得了较好的效果,在采用油溶性清防蜡技术之前,我区基本上均采用热洗清蜡工艺,抽油机的洗井周期大部分为30-60天,每次洗井时间都在4个小时以上,且洗井后2-3天,油井才能恢复到正常的生产水平,而部分油井采用油溶性清防蜡技术之后,其洗井周期都延长了3倍以上,且加药施工简便易行,省时省力,不受任何条件的限制,还不影响油井产量,这样不但解决了油井清防蜡问题,而且增加了原油产量。
三、药剂的加入方法
1、套管加药
无套压的油井,将清蜡剂直接从套管口加入;有套管气的油井,放完套管气或待套管气较小时方可从套管口加入。加完药剂后,关套管气,使清蜡剂讯速、完整地流入井筒内并与井内的流体充分结合,达到清防蜡的目的。
在间断加入法中有两种方案:一是大剂量长周期的加入方法,即每15—20天加入一次,每次加入100—200公斤;二是小剂量短周期的加入方法,即每2—10天加入一次,每次加入10—30公斤。对这两种加入方法,我们分别进行了现场加药实验,试验的结果如下:
现场试验结果:
官10-13 洗井周期(前)天 洗井周期(后天) 备 注
100公斤/15天 30 110 电流稍有波动
20公斤/3天 30 150 电流稳定
从上图官10-13井现场加药说明,清蜡剂分多次加入的效果明显优于一次性加入的效果。在此基础之上,我们又对多口井进行了加药后的电流变化进行了测量,充分表明小剂量、短周期的加药方法,其效果明显比大剂量、长周期的加药方法好一些。可这样分析:大剂量地加入药剂后,井筒中药剂的浓度是大一些,溶蜡的能力可能会强一些,但井筒内的药液在2—3天之内就被抽油泵抽到了地面,不能长时间地发挥其清防蜡的作用。而小剂量、短周期的加入法的作用却相反,可充分地发挥其清防蜡的作用。
2、点滴加药
这种加入方法是在井口安装一种自动加药装置,药剂通过装置的可调节活嘴,依靠重量自动滴入,又称为“点滴加入法”。它的优点是加药连续进行,可较好地发挥其清防蜡作用。它的缺点是药剂的加入量较大,适用于药剂使用量较大的油井。
四、经济效益分析
1、节约热洗费用 以一年为单位计算,加药前每口井每年一般洗井6.5次(含作业洗井),加药后每口井每年最多热洗2.5次,所以加药后每口井会少洗4次。我作业区共48口加药井全年可节约热洗192井次。每井次的热洗费用为2500元,则共节约热洗费用2500×192=48万元。
2、增加原油创收 我作业区的油井在正常热洗后,其产量恢复期为2—3天,有的油井热洗后就无法恢复到热洗前的产量,会造成一定的递减。暂且将恢复期定为2天,则热洗一次,可间接增油10吨;则节约192井次可增油10×192=1920吨,原油每吨按4000元计算,可增油创收4000×1920=768万元。
3、药剂投入费用 该油田全年共需药剂61.2吨,每吨按9000元计算,则共需药剂费用9000×61.2=55万元。
4、该油田加药共创收 节约热洗费用+增油创收—药剂费用=48+768—55=761万元。
5、投入产出比及单井创收
投入产出比=55:(768+48)=1:15
单井创收=761/48=15.8万元。
经过以上分析可知,在高含蜡油田应用化学方法进行清防蜡,可节约热洗费用,增加原油产量,提高生产时率,创造良好的经济效益。
五、结论
(1)化学清防蜡是一种无形上产的单井护理措施,合理地使用这一措施,可有效地减缓油井的结蜡,减小抽油机的负荷,延长油井的热洗周期,节约热洗费用,减轻因热洗对地层造成的伤害,间接地增加原油的产量,有效地维护油井的正常生产。
(2)化学清防蜡也有利于提高油井的生产时率和泵效,降低躺井率,创造良好的经济和社会效益,有着广阔的推广前景和发展前途。
总之,油溶性清防蜡技术是一项较为先进的清防蜡技术,但在今后的应用过程中,仍需不断地加以完善发展,以期把油田清防蠟工作做得更好。