论文部分内容阅读
摘要:随着油田开发时间的不断增长,油井产量递减是必然要出现的现象。油田开发过程中的管理水平对产量递减的影响较大,如何提高管理水平有效控制以及减缓老井自然递减已经成为油田开发面临的主要问题。
关键词:油田开发;产量递减;控制;减缓
1概述
XX区管理着欢(东)—双油田西部油藏的59个开发单元,含油面积69.24km2,地质储量10499×104t。主要开发有于楼、兴隆台、热河台、大凌河、杜家台、古潜山6套含油气层系。其中稀油区块50个,油井总井476口,开井202口,日产液7109t/d,日产油475t/d,综合含水93.3%,水井总井169口,开井95口,日注水6794m3/d。
2存在问题
自2015年以来,稀油区块自然递减率逐渐增大,如何控制以及减缓自然递减率已经成为该区稀油面临的主要问题。
3加强采油注水管理,减缓老井自然递减
3.1加强油井维护挖潜工作,保证油井正常生产
结合油井生产实际情况,坚持用“一井一策”规范油井的日常管理及维护工作,确保油井正常生产。
(1)规范油气水井资料录取管理规定,确保油气水井各项资料及生产数据取全、取准。
(2)加强正常井维护挖潜工作,结合油井生产实际制定合理的碰、调、洗、控、憋等维护挖潜措施,充分挖掘油井生产潜力,保证油井正常生产。
(3)加强不正常井管理,及时发现并采取碰泵、洗井等有效措施恢复正常,最大限度减少对产量的影响。
3.2加强油井动态分析,合理调整生产参数
科学使用抽油机井宏观控制图指导油井现场管理,加强油井动态分析,充分挖掘油井生产潜力。
(1)优选参数偏小区油井通过提高冲次(转数)生产,增加油井产量,预计实施20井次,增油1600t。
(2)优选高液面低泵效井实施主动检泵,提升油井泵效,预计实施12井次,增油2400t。
(3)优选供液能力充足,地面设备无法满足生产需要油井实施换大泵生产,提高油井产量,预计实施10井次,增油1200t。
3.3加强躺倒井分析治理,延长油井检泵周期
定期开展不正常井分析,针对油井躺倒原因制定针对性的下步管理措施,合理调整油井清防蜡制度,合理优化油井生产参数,加强作业质量监督,有效延长油井检泵周期,减少躺倒井井次。
(1)结合不正常井作业现场情况,针对偏磨及出砂情况及时与工艺研究所沟通采取相应的防偏磨及防砂措施,同时加强下井管杆及抽油泵质量监督,杜绝因井下工具原因导致的躺倒井的发生,有效延长油井检泵周期。
(2)结合油井生产实际动态调整油井清防蜡方式,杜绝蜡影响不正常井的发生。
3.4优选长停井复产,提高油井利用率
以注水区块复产为主,起到完善注采井网、扩大注水波及作用。优选低产井检泵复产,提高油井利用,增加老井产量。对因泵况问题停产的低产井,每月及时跟踪静液面,根据静液面恢复情况,及时安排检泵复产,预计实施19井次,增油2400t。
3.5加强注水管理,增加见效井次,扩大注水井波及体积,提高储量动用程度,补充地层能量。
(1)严格执行注水方案,按照注水要求,调整、运行到位。发现停注井及时分析原因并处理,提高注水合格率。
(2)继续加强与地质及工艺研究所密切配合,对测试不合格井,及时检换管柱处理,提高分注合格率。
(3)配合采油管理科加强沿程和井底水质管理,及时开展管线扰动清洗及注水井洗井工作,保证井口及井底水质达标率合格。
3.6加强重点项目协调组织,确保尽快见效。
(1)强化欢26兴调驱实施,提高试验效果。及时与相关部门沟通协调,确保欢26兴6个井组全面转驱。加强现场加药及设备管理,保证调驱药剂的成胶质量,同时对调驱井组不正常油井进行检泵,确保注采平衡,提高试验效果,预计日增油10t。
(2)加强锦612氮气泡沫驱现场管理,及时准确录取各项资料,发现问题及时沟通处理,确保注入时率及注入质量,力争尽快见效,预计日增油5t。
4实施效果
2020年以来,通过各项采油注水管理工作的开展,预计作业区稀油自然递减率由16.8%下降到16.5%。
5结论及认识
(1)油田开发过程中的管理水平对产量递减的影响较大,自然递减率是衡量管理水平的重要指标之一。
(2)自然递减是油田开发过程中的一个重要开发指标,控制自然递减率是一项系统工程,涉及面比较广,需要各个环节紧密衔接,协调配合。
参考文献:
[1]刘汉成.老油田控制自然递减率的方法分析.石油钻采工艺,2013年1月
[2]朱敬.油田开发中后期自然递减率影响因素及預测方法浅析.化工管理,2014年3月
关键词:油田开发;产量递减;控制;减缓
1概述
XX区管理着欢(东)—双油田西部油藏的59个开发单元,含油面积69.24km2,地质储量10499×104t。主要开发有于楼、兴隆台、热河台、大凌河、杜家台、古潜山6套含油气层系。其中稀油区块50个,油井总井476口,开井202口,日产液7109t/d,日产油475t/d,综合含水93.3%,水井总井169口,开井95口,日注水6794m3/d。
2存在问题
自2015年以来,稀油区块自然递减率逐渐增大,如何控制以及减缓自然递减率已经成为该区稀油面临的主要问题。
3加强采油注水管理,减缓老井自然递减
3.1加强油井维护挖潜工作,保证油井正常生产
结合油井生产实际情况,坚持用“一井一策”规范油井的日常管理及维护工作,确保油井正常生产。
(1)规范油气水井资料录取管理规定,确保油气水井各项资料及生产数据取全、取准。
(2)加强正常井维护挖潜工作,结合油井生产实际制定合理的碰、调、洗、控、憋等维护挖潜措施,充分挖掘油井生产潜力,保证油井正常生产。
(3)加强不正常井管理,及时发现并采取碰泵、洗井等有效措施恢复正常,最大限度减少对产量的影响。
3.2加强油井动态分析,合理调整生产参数
科学使用抽油机井宏观控制图指导油井现场管理,加强油井动态分析,充分挖掘油井生产潜力。
(1)优选参数偏小区油井通过提高冲次(转数)生产,增加油井产量,预计实施20井次,增油1600t。
(2)优选高液面低泵效井实施主动检泵,提升油井泵效,预计实施12井次,增油2400t。
(3)优选供液能力充足,地面设备无法满足生产需要油井实施换大泵生产,提高油井产量,预计实施10井次,增油1200t。
3.3加强躺倒井分析治理,延长油井检泵周期
定期开展不正常井分析,针对油井躺倒原因制定针对性的下步管理措施,合理调整油井清防蜡制度,合理优化油井生产参数,加强作业质量监督,有效延长油井检泵周期,减少躺倒井井次。
(1)结合不正常井作业现场情况,针对偏磨及出砂情况及时与工艺研究所沟通采取相应的防偏磨及防砂措施,同时加强下井管杆及抽油泵质量监督,杜绝因井下工具原因导致的躺倒井的发生,有效延长油井检泵周期。
(2)结合油井生产实际动态调整油井清防蜡方式,杜绝蜡影响不正常井的发生。
3.4优选长停井复产,提高油井利用率
以注水区块复产为主,起到完善注采井网、扩大注水波及作用。优选低产井检泵复产,提高油井利用,增加老井产量。对因泵况问题停产的低产井,每月及时跟踪静液面,根据静液面恢复情况,及时安排检泵复产,预计实施19井次,增油2400t。
3.5加强注水管理,增加见效井次,扩大注水井波及体积,提高储量动用程度,补充地层能量。
(1)严格执行注水方案,按照注水要求,调整、运行到位。发现停注井及时分析原因并处理,提高注水合格率。
(2)继续加强与地质及工艺研究所密切配合,对测试不合格井,及时检换管柱处理,提高分注合格率。
(3)配合采油管理科加强沿程和井底水质管理,及时开展管线扰动清洗及注水井洗井工作,保证井口及井底水质达标率合格。
3.6加强重点项目协调组织,确保尽快见效。
(1)强化欢26兴调驱实施,提高试验效果。及时与相关部门沟通协调,确保欢26兴6个井组全面转驱。加强现场加药及设备管理,保证调驱药剂的成胶质量,同时对调驱井组不正常油井进行检泵,确保注采平衡,提高试验效果,预计日增油10t。
(2)加强锦612氮气泡沫驱现场管理,及时准确录取各项资料,发现问题及时沟通处理,确保注入时率及注入质量,力争尽快见效,预计日增油5t。
4实施效果
2020年以来,通过各项采油注水管理工作的开展,预计作业区稀油自然递减率由16.8%下降到16.5%。
5结论及认识
(1)油田开发过程中的管理水平对产量递减的影响较大,自然递减率是衡量管理水平的重要指标之一。
(2)自然递减是油田开发过程中的一个重要开发指标,控制自然递减率是一项系统工程,涉及面比较广,需要各个环节紧密衔接,协调配合。
参考文献:
[1]刘汉成.老油田控制自然递减率的方法分析.石油钻采工艺,2013年1月
[2]朱敬.油田开发中后期自然递减率影响因素及預测方法浅析.化工管理,2014年3月