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摘 要:采用三相共沸和两相共沸法除去粗叔丁醇中的水分和杂质,主要工艺为脱水、溶剂回收和精馏产成品,得到纯度99%以上的精叔丁醇。
关键词:粗叔丁醇 杂质 分离
叔丁醇又称特丁醇、3-甲基-甲醇,是香料、果子精、农药、黏合剂、异丁烯、感光材料的主要原料,还可用于药品萃取剂、杀虫剂、防老剂、抗氧化剂、蜡用溶剂、纤维树脂、塑料和油漆的溶剂。
工业叔丁醇因含有水分和杂质,纯度仅83%,必须除去其中的水分和杂质,使纯度达到99.0%以上,才能达到其广泛的应用。
一、杂质分离过程
粗醇与环己烷按一定比例加入精馏塔釜内,用蒸汽加热,上升气流经塔顶冷凝器冷却后脱水,溶剂回收循环使用,料液继续精馏,提纯分离出杂质,收取81.5~83.5℃之间的馏分即为精叔丁醇。
水分和杂质的分离采用三相共沸工艺,粗醇、环己烷和水三组分在一定的温度下共沸,冷凝分离出水分。再在一定的条件下叔丁醇和环己烷两相共沸,冷凝分离环己烷,最后精馏得到精叔丁醇。
二、从现有装置核算
现有装置精馏塔,塔径Φ219mm,塔高6100mm,塔釜容积1.97m3,塔釜换热面积4m2,内装25*12.5*1.0的不锈钢阶梯环和不锈钢波纹网填料。
计算空塔气速ω=0.108~0.144 m/s,塔内蒸汽流量V=12.24~16.2m3/h
1.脱水操作时间t1
粗叔丁醇三元共沸物含水8%、含环己烷71%,叔丁醇21%,塔内蒸汽质量流量为28.13~37.23kg/h,脱水时间为t1=30.2~40h。
2.溶剂回收操作时间t2
叔丁醇二元共沸物含环己烷63%,叔丁醇37%,塔内蒸汽质量流量为33.88~44.84 kg/h,回收溶剂环己烷的时间为t2=7.1~9.4h。
3.叔丁醇精馏操作时间t3
精品叔丁醇产出量为总投入量减去脱除的水量及釜残量,即628.3-600×15%-28.3=510kg,塔内蒸汽质量流量31.11~41.18 kg/h,
t3=12.38~16.39h。
4.叔丁醇生产周期及产出情况
叔丁醇生产总操作时间T=t1+t2+t3=49.68~65.79h
以上叔丁醇精制中回收溶剂及补充环己烷量约283.3kg,其中叔丁醇量为28.3kg,从现有装置生产,叔丁醇的收率为66.7%。
三、提高分离效率及产品收率的方法分析
1.对原有装置的改造
原有精馏塔使用的填料比表面积220m2/m3,该填料无法满足脱出重组分的需求,经过多次研究探讨,选择比表面积700 m2/m3的波纹丝网填料,完全满足精叔丁醇生产的需要,沸程指标达到最好水平。
2.操作工艺参数的改进
通过科研小组核算和试验对工艺参数进行了改进,控制脱水温度60~75℃,60小时,上升蒸气流量28kg/h;回收溶剂及半成品,控制温度75~81.5℃,2.5小时,上升蒸气量34 kg/h;产成品控制温度81.5~83.5℃,1.5~2小时,上升蒸气流量31kg/h。
通过以上改进和操作,叔丁醇的收率达到75%以上,生产周期缩短为65小时。
四、产品纯度分析
将产品做色谱分析,采用归一化法,测得杂质含量为0.6006%,叔丁醇产成品中仍有水分0.099%,酸度0.0015%,残渣0.0006%,由此精叔丁醇纯度为99.2983%。
五、结论
由于精叔丁醇操作在常压下进行,在操作中要严格控制蒸汽压力稳定,根据塔釜、塔顶温度变化趋勢及时调节,确保流出量稳定才能保证产品各项指标。
关键词:粗叔丁醇 杂质 分离
叔丁醇又称特丁醇、3-甲基-甲醇,是香料、果子精、农药、黏合剂、异丁烯、感光材料的主要原料,还可用于药品萃取剂、杀虫剂、防老剂、抗氧化剂、蜡用溶剂、纤维树脂、塑料和油漆的溶剂。
工业叔丁醇因含有水分和杂质,纯度仅83%,必须除去其中的水分和杂质,使纯度达到99.0%以上,才能达到其广泛的应用。
一、杂质分离过程
粗醇与环己烷按一定比例加入精馏塔釜内,用蒸汽加热,上升气流经塔顶冷凝器冷却后脱水,溶剂回收循环使用,料液继续精馏,提纯分离出杂质,收取81.5~83.5℃之间的馏分即为精叔丁醇。
水分和杂质的分离采用三相共沸工艺,粗醇、环己烷和水三组分在一定的温度下共沸,冷凝分离出水分。再在一定的条件下叔丁醇和环己烷两相共沸,冷凝分离环己烷,最后精馏得到精叔丁醇。
二、从现有装置核算
现有装置精馏塔,塔径Φ219mm,塔高6100mm,塔釜容积1.97m3,塔釜换热面积4m2,内装25*12.5*1.0的不锈钢阶梯环和不锈钢波纹网填料。
计算空塔气速ω=0.108~0.144 m/s,塔内蒸汽流量V=12.24~16.2m3/h
1.脱水操作时间t1
粗叔丁醇三元共沸物含水8%、含环己烷71%,叔丁醇21%,塔内蒸汽质量流量为28.13~37.23kg/h,脱水时间为t1=30.2~40h。
2.溶剂回收操作时间t2
叔丁醇二元共沸物含环己烷63%,叔丁醇37%,塔内蒸汽质量流量为33.88~44.84 kg/h,回收溶剂环己烷的时间为t2=7.1~9.4h。
3.叔丁醇精馏操作时间t3
精品叔丁醇产出量为总投入量减去脱除的水量及釜残量,即628.3-600×15%-28.3=510kg,塔内蒸汽质量流量31.11~41.18 kg/h,
t3=12.38~16.39h。
4.叔丁醇生产周期及产出情况
叔丁醇生产总操作时间T=t1+t2+t3=49.68~65.79h
以上叔丁醇精制中回收溶剂及补充环己烷量约283.3kg,其中叔丁醇量为28.3kg,从现有装置生产,叔丁醇的收率为66.7%。
三、提高分离效率及产品收率的方法分析
1.对原有装置的改造
原有精馏塔使用的填料比表面积220m2/m3,该填料无法满足脱出重组分的需求,经过多次研究探讨,选择比表面积700 m2/m3的波纹丝网填料,完全满足精叔丁醇生产的需要,沸程指标达到最好水平。
2.操作工艺参数的改进
通过科研小组核算和试验对工艺参数进行了改进,控制脱水温度60~75℃,60小时,上升蒸气流量28kg/h;回收溶剂及半成品,控制温度75~81.5℃,2.5小时,上升蒸气量34 kg/h;产成品控制温度81.5~83.5℃,1.5~2小时,上升蒸气流量31kg/h。
通过以上改进和操作,叔丁醇的收率达到75%以上,生产周期缩短为65小时。
四、产品纯度分析
将产品做色谱分析,采用归一化法,测得杂质含量为0.6006%,叔丁醇产成品中仍有水分0.099%,酸度0.0015%,残渣0.0006%,由此精叔丁醇纯度为99.2983%。
五、结论
由于精叔丁醇操作在常压下进行,在操作中要严格控制蒸汽压力稳定,根据塔釜、塔顶温度变化趋勢及时调节,确保流出量稳定才能保证产品各项指标。