卫生陶瓷低吸水率的研究分析

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  【摘  要】随着我国卫生陶瓷贸易的增加,对产品的质量及自身档次也都逐渐提升。陶瓷烧结成度反映了陶瓷吸水率的多少,本文对卫生陶瓷吸水率做了一个简要的分析,说明适宜的烧制程度是降低产品吸水率的重要措施。
  【关键词】卫生陶瓷;低吸水率;研究分析
  卫生陶瓷也称卫生洁具,按照陶瓷制品的材质可分为吸水率小于18%的孰料陶、吸水率小于12%的精陶、吸水率小于5%的半瓷和吸水率小于0.5%的瓷四种,瓷制材料的性能是最好的。所以吸水率是反映卫生陶瓷产品质量的重要指标。由于我国规定的吸水率标准和国外的一些标准不同,所以卫生陶瓷产品在出口的时候质量检测中会出现很多的问题,为了适应国际市场的需求,我们必须对此问题加以重视,降低产品的吸水率。
  1、产品试验
  1.1产品烧制的工艺流程
  第一步首先选择原料,然后确定配方,再对原料进行预处理,然后配料,制成浆,然后陈腐,制成形,干燥之后再施釉,然后开始烧制,烧成之后进行检测。
  1.2选择原料
  如下表1所示,为选择的原料以及化学组合的表格。
  1.3研制坯料配方
  首先经过试验把配方的范围确定好,然后运用正确的试验方法,确定出最佳的坯料配料方法为砂岩含量12,长石含量11,生大同含量12,瓷石含量18,土含量10,碱矸含量7,紫木节含量16.5,碳酸盐含量0.5。根据坯料的化学组成得出来的结果,烧失7.57%,合计为99.97%。
  1.4对原料进行预处理
  为保证质量的稳定,软质原料采取风化、均化的措施,硬质原料需要经过中碎加工。
  1.5所得的工艺参数
  通过实验,我们所得出的工艺参数浓度为;流动性为每秒35到50;颗粒细度控制在350目筛余;吸浆的厚度为;初裂时间小于20分钟。
  1.6成形后施釉,并烧成
  一般我们采用微压注浆的成形工艺,吸浆时间为2到2.5个小时,干坯的厚度在10到12毫米,采用压缩空气压力为5.5到6.0Mpa的人工喷釉的方法,喷4到6次,厚度大约在0.5到0.8毫米之间。
  1.7检测结果
  采用以上的方法烧制出来的卫生陶瓷产品,经质量计量监督检测部门检测出来的结果表明其外观、质量以及理化性都能达到国外的标准要求,并且属于无炸裂热稳定性。
  1.8试验原理
  产生吸水率的主要原因使因为陶瓷产品在烧结以后,会或多或少的残留一些气孔,之所以行成这些气孔,有的是因为坯料中的碳酸盐原料在高温分解后放出的气体所导致的,有的是因为坯体在烧结的过程中,气体没有被液相完全填充所导致的。玻璃相含量是导致气孔率的主要原因,玻璃相含量越多,烧成温度越高,液相在烧制的过程中逐渐增多,气孔就会被填没。
  2、讨论
  2.1碳酸盐对吸水率造成的影响
  碳酸盐在烧制的过程中,分解出来的CaO和MgO的活性比较大,利用它的反应,坯体能形成多远系统,系统低的话共熔点也就降低了,同时烧结的温度也降低了,碳酸盐原料就相当于坯体的溶剂成分,引入之后能促进坯体的液相烧结,从而就降低了卫生陶瓷产品的吸水率。
  2.2增加坯料细度及碳酸盐原料预磨细对吸水率所产生的影响
  我们从影响固相反应速度的因素中可以得出一个公式,即:KJ= f(1/r2)。KJ表示反应速度的常数;r表示颗粒半径。反应物颗粒的大小可以给固相反应造成直接的影响,颗粒越细小,其反应速度就越快。为了提高原料比的表面积,增加质点的活性,使固相反应能有效进行,可以将碳酸盐原料进行预磨细。然后将坯料磨细,把其细度控制在从250目筛增加至350目筛,那样反应物颗粒的半径就会变小,它的反应面积就会增加,同时它扩散的过程也会加快,反应加强;颗粒越细小,烧结就越容易进行,所以增加坯料的细度和进行碳酸盐原料预磨细,也可以降低卫生陶瓷产品的吸水率。
  2.3适宜的烧成制度可以有效的降低吸水率
  在研制的过程中,我们对最高烧成的温度进行摸索,在进车速度不变的情况下,最高烧成温度为1160摄氏度时,吸水率为1%,当最高温度达到1180摄氏度时,其吸水率为0.4%,由此表面,在保证产品不变形的前提下,适当的提高其温度,相应的增加坯体高温烧制的时间,卫生陶瓷产品的吸水率也会相应的降低。
  3、结束语
  3.1我们所研制的低吸水率的卫生陶瓷产品,已经达到国际上的标准要求,所以我们不仅可以在国内出售,还可以出口到其他国家。
  3.2我们把碳酸盐原料加入到坯料中,可以起到溶剂的作用,然后促进陶瓷制品的液相烧结。
  3.3将碳酸盐原料预磨细,并增加坯料的细度,可以使固相反映速度常数J加大,促进陶瓷制品的固相烧结。
  3.4控制好烧制程度,可以有效的降低吸水率。
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