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摘?要 详细介绍了SVEDALA公司双进双出磨煤机喷淋油系统工作原理,并以大唐湖南耒阳电厂实际运行故障为例,提出解决办法,通过小改小革降低齿轮喷淋油量,实现花小钱创大效益。
关键词 SVEDALA 双进双出磨煤机 齿轮喷淋
中图分类号 TN914 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)071-0159-01
0 引言
大唐耒阳发电厂二期工程安装2台300MW燃煤发电机组。锅炉为亚临界参数,单炉膛,自然循环,平衡通风汽包炉,一次中间再热,固态排渣,露天戴帽布置。磨煤机为美国SVEDALA公司双进双出磨煤机,采用进口沥青基油脂作为润滑,磨煤机喷淋油系统使用的是威特魔力的单线制喷洒系统。
1 问题的产生、原因及分析
1.1 问题的产生
大唐湖南耒阳电厂300MW机组磨煤机自投产以来就存在喷淋油量大,喷淋系统故障多的问题,经过统计,#3机组每台磨煤机平均每月3桶油,#4机组每台磨煤机平均3.5桶油(61Kg每桶,价格为81.4元/Kg),按#3机组来计算,每台磨平均每天用油量达到6Kg,每年按每台磨机运行6000小时计算,两台机组年消耗油量为12000Kg,折合人民币97.68万元。并且由于喷淋油系统故障率高,检修人员维护量大,齿轮也存在一定损伤。
1.2 原因及分析
问题产生后,我们对磨煤机齿轮喷淋系统进行了大量调查研究,发现存在以下几个主要问题:
磨煤机喷淋油系统使用的是威特魔力的单线制喷洒系统,该系统存在一个致命的缺陷,就是系统憋压。如图1所示,正常喷淋系统启动后,电磁阀1和电磁阀2同时开启,压缩空气分成两路,一路直接送至喷嘴用于吹扫,而另外一路进入油泵,同时将喷淋油加压至油管路,最后到达油分配器开始喷油,这时计数器开始计数,计数8次以后,电磁阀2关闭,由于从电磁阀2至油分配器的油管路有7-8米,油管道充满了油,加之油本身的弹性,又没有泄压装置,造成了油泵停止后,油分配器仍能继续喷油,只有到油压比较小才停止。所以系统设定喷淋4次实际上却喷了8次甚至10次以上,造成了喷淋油的大量浪费。
喷淋油故障率高,磨煤机喷淋油计数器是通过油分配器打油来推动推杆,推杆碰撞行程开关后送开关量至DCS来实现计数器的计数。由于行程开关存在死区,而油分配器推杆行程相对很小,因此很容易造成油分配器动作(即已经喷油)而计数器不动作的情况,计数器只要不动作,电磁阀2就会持续开启直到整个喷淋结束(60秒),因此这种情况一发生,每40分钟就会多喷近1Kg油,造成大量浪费。
逻辑存在问题,由于系统憋压,通常计数器到了8次以后关闭了电磁阀2(即关闭气泵),但关闭后计数器仍要动作几次,而动作的这几次就会被算到下一个周期,也就是说,多动了2次,那么下个周期计数器就只动作2次就关闭电磁阀2,如果多动3次,那么下个周期计数器就只动作1次就关闭电磁阀2,如果多动了8次甚至以上,那么下个周期,电磁阀2根本就不会开启。这就造成了有时候根本不喷油,很可能造成齿轮损伤。
磨煤机喷淋采用的是喷淋大齿的方式,由于大齿接触面积大,需要油量较多,因此设定喷淋次数以及喷频率较高(原设计为40分钟喷淋一次,喷淋时间60秒,喷淋次数8次,吹扫时间
图1 磨煤机喷淋油系统简图
60秒)。
2 解决办法及措施
2.1 将单线喷洒系统改为双线喷洒系统
所谓双线喷洒系统就是将原来的开环控制改为闭环控制,在油分配器至油桶间增加一路油管道,在靠近油分配器处安装电磁阀3,并且修改DCS逻辑,在电磁阀2开启的时候关闭电磁阀3,电磁阀2关闭的时候开启电磁3,系统憋压由于电磁阀3的开启而不复存在。
2.2 改造计数器,将行程开关改为高灵敏接近开关
通过改造,我们将原行程开关更换为高灵敏接近开关,通过近3年时间运行,没有发生一次因计数器故障而造成的多喷油情况。
2.3 修改DCS逻辑
通过修改DCS逻辑,增加RS触发器,通过电磁阀2关闭来复位计数周期,使下次喷淋计数永远从0开始,杜绝不喷油的情况。
2.4 将大齿轮喷淋改为小齿轮喷淋
通过更改为小齿轮喷淋,我们修改了DCS逻辑,将喷淋次数8次修改为4次,大大降低了耗油量,修改逻辑后,每天对齿轮温度、振动进行测量,运行2个月后对齿轮面进行检查,未发现任何问题,同时小齿轮振动曲线逐步降低,证明该改造是成功的,也大大降低了喷淋油量。
3 结语
通过小改小革已经基本解决了齿轮喷淋系统故障率高,喷油过多或者不喷的问题,喷淋油量也从以前的40分钟8-15次降低到40分钟4-6次,喷淋油计数一次所喷油量大约是0.003KG,按单台磨计算,每台磨每40分钟喷淋一次,那么每天多喷的油量就是24×60/40×(0.012至0.027),约0.432-0.972KG,全厂8台磨每天节约的油量就是3.456-7.776 KG,以每台磨每年平均运行6000消失计算,全年多损耗的油量就是864-1944 KG,一年节省的润滑油成本大约11万元,实现了花小钱创大效益。
参考文献
[1]李雄.钢球磨煤机大齿轮喷淋系统存在问题及处理[J].热力发电,2008,1.
[2]李晓红.磨煤机大齿轮喷淋油控制系统的改造[J].湖北电力,2005,4.
[3]解武,范朝峰.双进双出磨煤机的结构及自动控制[J].电力建设,2006,2.
作者简介
林峰(1980—),男,福建莆田人,大唐湖南耒阳电厂热控专责工程师,研究方向:热工维护。
关键词 SVEDALA 双进双出磨煤机 齿轮喷淋
中图分类号 TN914 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)071-0159-01
0 引言
大唐耒阳发电厂二期工程安装2台300MW燃煤发电机组。锅炉为亚临界参数,单炉膛,自然循环,平衡通风汽包炉,一次中间再热,固态排渣,露天戴帽布置。磨煤机为美国SVEDALA公司双进双出磨煤机,采用进口沥青基油脂作为润滑,磨煤机喷淋油系统使用的是威特魔力的单线制喷洒系统。
1 问题的产生、原因及分析
1.1 问题的产生
大唐湖南耒阳电厂300MW机组磨煤机自投产以来就存在喷淋油量大,喷淋系统故障多的问题,经过统计,#3机组每台磨煤机平均每月3桶油,#4机组每台磨煤机平均3.5桶油(61Kg每桶,价格为81.4元/Kg),按#3机组来计算,每台磨平均每天用油量达到6Kg,每年按每台磨机运行6000小时计算,两台机组年消耗油量为12000Kg,折合人民币97.68万元。并且由于喷淋油系统故障率高,检修人员维护量大,齿轮也存在一定损伤。
1.2 原因及分析
问题产生后,我们对磨煤机齿轮喷淋系统进行了大量调查研究,发现存在以下几个主要问题:
磨煤机喷淋油系统使用的是威特魔力的单线制喷洒系统,该系统存在一个致命的缺陷,就是系统憋压。如图1所示,正常喷淋系统启动后,电磁阀1和电磁阀2同时开启,压缩空气分成两路,一路直接送至喷嘴用于吹扫,而另外一路进入油泵,同时将喷淋油加压至油管路,最后到达油分配器开始喷油,这时计数器开始计数,计数8次以后,电磁阀2关闭,由于从电磁阀2至油分配器的油管路有7-8米,油管道充满了油,加之油本身的弹性,又没有泄压装置,造成了油泵停止后,油分配器仍能继续喷油,只有到油压比较小才停止。所以系统设定喷淋4次实际上却喷了8次甚至10次以上,造成了喷淋油的大量浪费。
喷淋油故障率高,磨煤机喷淋油计数器是通过油分配器打油来推动推杆,推杆碰撞行程开关后送开关量至DCS来实现计数器的计数。由于行程开关存在死区,而油分配器推杆行程相对很小,因此很容易造成油分配器动作(即已经喷油)而计数器不动作的情况,计数器只要不动作,电磁阀2就会持续开启直到整个喷淋结束(60秒),因此这种情况一发生,每40分钟就会多喷近1Kg油,造成大量浪费。
逻辑存在问题,由于系统憋压,通常计数器到了8次以后关闭了电磁阀2(即关闭气泵),但关闭后计数器仍要动作几次,而动作的这几次就会被算到下一个周期,也就是说,多动了2次,那么下个周期计数器就只动作2次就关闭电磁阀2,如果多动3次,那么下个周期计数器就只动作1次就关闭电磁阀2,如果多动了8次甚至以上,那么下个周期,电磁阀2根本就不会开启。这就造成了有时候根本不喷油,很可能造成齿轮损伤。
磨煤机喷淋采用的是喷淋大齿的方式,由于大齿接触面积大,需要油量较多,因此设定喷淋次数以及喷频率较高(原设计为40分钟喷淋一次,喷淋时间60秒,喷淋次数8次,吹扫时间
图1 磨煤机喷淋油系统简图
60秒)。
2 解决办法及措施
2.1 将单线喷洒系统改为双线喷洒系统
所谓双线喷洒系统就是将原来的开环控制改为闭环控制,在油分配器至油桶间增加一路油管道,在靠近油分配器处安装电磁阀3,并且修改DCS逻辑,在电磁阀2开启的时候关闭电磁阀3,电磁阀2关闭的时候开启电磁3,系统憋压由于电磁阀3的开启而不复存在。
2.2 改造计数器,将行程开关改为高灵敏接近开关
通过改造,我们将原行程开关更换为高灵敏接近开关,通过近3年时间运行,没有发生一次因计数器故障而造成的多喷油情况。
2.3 修改DCS逻辑
通过修改DCS逻辑,增加RS触发器,通过电磁阀2关闭来复位计数周期,使下次喷淋计数永远从0开始,杜绝不喷油的情况。
2.4 将大齿轮喷淋改为小齿轮喷淋
通过更改为小齿轮喷淋,我们修改了DCS逻辑,将喷淋次数8次修改为4次,大大降低了耗油量,修改逻辑后,每天对齿轮温度、振动进行测量,运行2个月后对齿轮面进行检查,未发现任何问题,同时小齿轮振动曲线逐步降低,证明该改造是成功的,也大大降低了喷淋油量。
3 结语
通过小改小革已经基本解决了齿轮喷淋系统故障率高,喷油过多或者不喷的问题,喷淋油量也从以前的40分钟8-15次降低到40分钟4-6次,喷淋油计数一次所喷油量大约是0.003KG,按单台磨计算,每台磨每40分钟喷淋一次,那么每天多喷的油量就是24×60/40×(0.012至0.027),约0.432-0.972KG,全厂8台磨每天节约的油量就是3.456-7.776 KG,以每台磨每年平均运行6000消失计算,全年多损耗的油量就是864-1944 KG,一年节省的润滑油成本大约11万元,实现了花小钱创大效益。
参考文献
[1]李雄.钢球磨煤机大齿轮喷淋系统存在问题及处理[J].热力发电,2008,1.
[2]李晓红.磨煤机大齿轮喷淋油控制系统的改造[J].湖北电力,2005,4.
[3]解武,范朝峰.双进双出磨煤机的结构及自动控制[J].电力建设,2006,2.
作者简介
林峰(1980—),男,福建莆田人,大唐湖南耒阳电厂热控专责工程师,研究方向:热工维护。