论文部分内容阅读
摘要:利用先进的信息化和自动化技术,对聚丙烯生产装置实施先进控制,优化现有聚丙烯装置的生产操作和管理方式,提高产品质量,实现聚丙烯生产的节能降耗和多牌号生产,是当今国外聚丙烯生产的发展方向。广西石化通过实施聚丙烯装置智能控制 APC 系统升级项目有效提升了装置的操作水平,优化生产、提高装置自控水平和产品质量控制水平,在确保装置运行的平稳性和安全性的同时,进一步挖掘装置潜力,通过卡边操作和生产牌号自动切换器,提高聚丙烯产品收率和产量,提高企业经济效益。
关键词:聚丙烯生产装置;智能控制 APC 系统;应用效果
1 项目概述
聚丙烯生产装置是具有非线性、大时滞、强耦合、分布参数、混杂系统特性的复杂
系统,而聚合反应系统控制复杂,控制难点多,控制要求高。利用先进的信息化和自动
化技术,对聚丙烯生产装置实施先进控制,优化现有聚丙烯装置的生产操作和管理方式,
提高产品質量,实现聚丙烯生产的节能降耗和多牌号生产,是当今国外聚丙烯生产的发
展方向。
2 智能控制 APC 系统升级项目投用情况
根据技术协议的约定和生产工艺的实际情况,智能控制 APC 系统升级项目共开发了两个智能控制器和一个牌号切换系统,2020 年 5 月 18 日开始进行回收单元的智能控制 APC 系统投用工作,5 月 20 日开始聚合反应单元的智能控制 APC 系统投用工作,目前智能控制 APC 系统经过两个月的连续运行,目前全部正常运行,情况良好。
2.1聚合反应系统控制器
聚合反应控制器的投用情况见下表1:
2.2回收系统控制器
回收系统控制器的投用情况见下表2:
3 智能控制 APC 系统升级项目应用情况
3.1 聚合反应系统主要参数运行效果对比图
选取聚丙烯装置聚合反应单元平稳运行且智能控制 APC 系统尚未投用的 120 小时的数据,运行曲线如下图1。
选取聚丙烯装置聚合反应单元平稳运行且智能控制 APC 系统投用并磨合后的120 小时的数据,运行曲线如下图2。
3.2 回收系统主要参数运行效果对比图
选取聚丙烯装置回收单元平稳运行且智能控制 APC 系统尚未投用的共 216 小时的数据,运行曲线如下图3。
选取聚丙烯装置回收单元平稳运行且智能控制 APC 系统投用并磨合后的共 216 小时的数据,运行曲线如下图4。
4 智能控制 APC 系统升级项目应用效果
1、 实现了产品牌号自动切换,产品牌号切换时间减少10%以上;(选用典型切换)
2、 提高了装置平稳性,降低关键被控变量和产品质量波动标准偏差20%以上;
3、 装置正常生产情况下,先进控制系统的投用率90%以上。
关键词:聚丙烯生产装置;智能控制 APC 系统;应用效果
1 项目概述
聚丙烯生产装置是具有非线性、大时滞、强耦合、分布参数、混杂系统特性的复杂
系统,而聚合反应系统控制复杂,控制难点多,控制要求高。利用先进的信息化和自动
化技术,对聚丙烯生产装置实施先进控制,优化现有聚丙烯装置的生产操作和管理方式,
提高产品質量,实现聚丙烯生产的节能降耗和多牌号生产,是当今国外聚丙烯生产的发
展方向。
2 智能控制 APC 系统升级项目投用情况
根据技术协议的约定和生产工艺的实际情况,智能控制 APC 系统升级项目共开发了两个智能控制器和一个牌号切换系统,2020 年 5 月 18 日开始进行回收单元的智能控制 APC 系统投用工作,5 月 20 日开始聚合反应单元的智能控制 APC 系统投用工作,目前智能控制 APC 系统经过两个月的连续运行,目前全部正常运行,情况良好。
2.1聚合反应系统控制器
聚合反应控制器的投用情况见下表1:
2.2回收系统控制器
回收系统控制器的投用情况见下表2:
3 智能控制 APC 系统升级项目应用情况
3.1 聚合反应系统主要参数运行效果对比图
选取聚丙烯装置聚合反应单元平稳运行且智能控制 APC 系统尚未投用的 120 小时的数据,运行曲线如下图1。
选取聚丙烯装置聚合反应单元平稳运行且智能控制 APC 系统投用并磨合后的120 小时的数据,运行曲线如下图2。
3.2 回收系统主要参数运行效果对比图
选取聚丙烯装置回收单元平稳运行且智能控制 APC 系统尚未投用的共 216 小时的数据,运行曲线如下图3。
选取聚丙烯装置回收单元平稳运行且智能控制 APC 系统投用并磨合后的共 216 小时的数据,运行曲线如下图4。
4 智能控制 APC 系统升级项目应用效果
1、 实现了产品牌号自动切换,产品牌号切换时间减少10%以上;(选用典型切换)
2、 提高了装置平稳性,降低关键被控变量和产品质量波动标准偏差20%以上;
3、 装置正常生产情况下,先进控制系统的投用率90%以上。