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[摘要]新建煤矿从80年代开始,采煤工作面下巷已由双巷布置改为单巷布置,采煤后路采用码石墙,架棚子方式维护,从支护效果后,还是比较好的,但也存在一些不足之处,如顶板上沉量大,坑木消耗量大,石墙漏风,后期巷修费用高等。如87层右二区段是1995年回采时的采后备巷道,当时是采用码石墙,1ML架木棚子支护的,到1998年打开密闭时发现巷道项板下沉0.6m以上,巷道顶板80%以上都已冒落,连通风都很困难,为了恢复这条800直巷道,该矿调了一个正规掘进队,恢复了近6个月,2次投入近200万元,针对以上问题,该矿双采用煤矸碴水泥墙护巷方式,该支护方式解决了顶板下沉量大和漏风问题,但同时也存在水泥用量大,坑木消耗高,煤炭回收率低等缺点。
[关键词]石墙 维护 应用
中图分类号:TD355 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)13-0118-01
1999年初,新建矿广大工程技术人员针对本矿实际情况,本着既能满足生产安全需要,又科学经济的原则,采取新的留巷方式,既采用水泥煤矸碴胶泥砌筑石墙并在墙外面勾缝的留巷方式,经过两年的实验情况看,效果是非常显著的,不但完全能满足生产安全需要,而且还节省了水泥和坑木,提高了煤炭的回收率。
1 新建矿概况及顶板特征
采煤工作面上下巷均是半煤岩巷道,煤层顶板既为巷道顶板,均采用双排锚杆支护,采煤工作面的平均推进度为80m/月左右。
该矿煤层顶板为沉积沙岩,呈层状构造,比较坚硬完整,个别区域也有顶板节里发现破碎现象。
2 留巷方案设计
从各工作面实验情况看,受1次采动影响的巷道,靠采区侧顶下沉量在0-20mm之间,胶泥石墙无明显变形,留巷没有变化,受2次采动影响的巷道,靠采区侧顶板下沉量在20~50mm之间,胶泥石墙局部有掉渣现象,但巷道状态仍保持完整,没有冒落现象。
5 结论
初次放顶前,为了防止初次来压压垮石墙,应在石墙沿走向打1排木柱,目距应不超0.5m。在顶板破碎,鸡窝或断层处,必须架棚子并且刹顶。
滞后岩石台上的外柱初撑力必须大于9T,并且在周期来压过后撤回(30-50米),石墙尽量码得靠近石台,减少巷道垮度。水泥必须放在干燥地点,潮湿硬结的水泥不能使用。砌筑石墙必须咬缝压碴。
[关键词]石墙 维护 应用
中图分类号:TD355 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)13-0118-01
1999年初,新建矿广大工程技术人员针对本矿实际情况,本着既能满足生产安全需要,又科学经济的原则,采取新的留巷方式,既采用水泥煤矸碴胶泥砌筑石墙并在墙外面勾缝的留巷方式,经过两年的实验情况看,效果是非常显著的,不但完全能满足生产安全需要,而且还节省了水泥和坑木,提高了煤炭的回收率。
1 新建矿概况及顶板特征
采煤工作面上下巷均是半煤岩巷道,煤层顶板既为巷道顶板,均采用双排锚杆支护,采煤工作面的平均推进度为80m/月左右。
该矿煤层顶板为沉积沙岩,呈层状构造,比较坚硬完整,个别区域也有顶板节里发现破碎现象。
2 留巷方案设计
从各工作面实验情况看,受1次采动影响的巷道,靠采区侧顶下沉量在0-20mm之间,胶泥石墙无明显变形,留巷没有变化,受2次采动影响的巷道,靠采区侧顶板下沉量在20~50mm之间,胶泥石墙局部有掉渣现象,但巷道状态仍保持完整,没有冒落现象。
5 结论
初次放顶前,为了防止初次来压压垮石墙,应在石墙沿走向打1排木柱,目距应不超0.5m。在顶板破碎,鸡窝或断层处,必须架棚子并且刹顶。
滞后岩石台上的外柱初撑力必须大于9T,并且在周期来压过后撤回(30-50米),石墙尽量码得靠近石台,减少巷道垮度。水泥必须放在干燥地点,潮湿硬结的水泥不能使用。砌筑石墙必须咬缝压碴。