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我公司2#氨合成塔为单管、双层、并流的结构形式,投人使用已经21a,塔内件在使用中存在一些问题:更换催化剂时需割断内件,因受天车限制,内件无法整体吊出,须将内件在上、下催化剂筐之间断开后再吊出检修,难度大,不安全因素多。由于每次更换催化剂都需分割焊接催化剂筐内筒,造成内筒高度每次下降100mm,目前共下降了500mm,相应使催化剂筐容积减少0.35m^3,少装催化剂约1t,对提高合成氨产量和降低产品消耗非常不利。此外,内件使用时间较长,材料脱碳严重,冷管已有3个漏点,因此该内件已无修复价值。经公司考察论证