氮气泡沫流体在海上油田的应用

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  摘要:泡沫流体是一种可压缩的非牛顿流体,具有密度低且方便调节,粘度高,低摩阻,携砂能力强的优点,作为入井液便于控制井底压力,“遇水稳定、遇油消泡”,在含油介质中稳定性变差,渗流阻力随含油饱和度的升高而降低;压缩系数大,助排能力好等特点,可广泛应用于低压、漏失及水敏性地层的钻井、完井、修井和油气增产措施中。
  关键词:泡沫流体 优点 海上应用
  1 泡沫流体基本知识
  1.1 泡沫流体的类型
  在石油工程中应用的泡沫流体是以水为液相、以空气、氮气、天然气、二氧化碳等气体为气相,气液两相充分混合形成的两相流体。也可能是携带了井底的固体颗粒,组成气、液、固三相流体。
  液体可以是清水、海水或油田废水,组成低密度水基泡沫液体,用于井下作业或增注。也可以是钻井液或水泥浆,组成低密度钻井液或低密度水泥浆,用于钻井。一般在没有天然气爆炸、燃烧等危险的井场,气相可以是空气或天然气。
  (1)空气基泡沫流体
  空气基泡沫液体广泛做为低密度钻井液、低密度水泥浆、泡沫洗井液、射孔液使用。在酸化、压裂作业中也有使用。
  (2)氮气泡沫流体
  最方便的惰性气体是从空气中分离出的氮气。惰性气体主要是氮氣,比较容易制取,使用效果好,成本低。
  (3)二氧化碳泡沫流体
  二氧化碳是溶解于水的,形成带酸性的泡沫流体,多余的二氧化碳在液体中分散成二氧化碳气泡。多用于油层增注,它具有泡沫驱和化学驱的共同特点。在其它场合使用比较少。
  (4)烟道气泡沫
  烟道气是氮气、二氧化碳和少量氧组成。多在热采中的锅炉燃烧燃料后形成的。经过降温和除尘,增压注入水蒸汽中,形成烟道气和水蒸汽为气相的泡沫流体,回注到稠油层中。
  (5)其它泡沫流体
  也有使用天然气与液体混合形成的泡沫,比较少见。
  1.2 泡沫流体的特点
  泡沫流体是各种气体与液体混合后充分搅拌形成的。除二氧化碳外,气体很少在水基液体中溶解。气体在液体中呈小气泡分散状态。气体的直径越小,泡沫流体的性能越好。
  泡沫流体的密度、稳定性、携带性能和粘度等性能对使用工程中的使用有直接意义。
  1.3 泡沫流体的形成
  泡沫流体是气体在液体中充分分散形成,气泡分散程度越高,泡沫流体的质量越好。
  气体在水基液体搅拌后的气泡直径是微米级或更小,气泡在液体中分散后成乳化状态,呈奶白色,不透明。在常温常压下静止,气体会滑脱上升,产生气液分离。
  在液体中加入表面活性剂类的发泡剂或泡沫稳定剂后,水的表面张力减小,容易形成稳定的气泡。
  气液混合的方式可以是机械搅拌,也可以是液力搅拌。经过搅拌,气体破碎成小气泡。搅拌越彻底,气泡越小,泡沫流体的质量越好。在石油工程中以液力搅拌多用。
  2 氮气泡沫流体在海上油田的应用
  2.1 泡沫流体洗井
  在用常规流体洗井过程中,由于入井液的漏失及滤失,往往会对油气产层造成一定的污染,影响作业后的产能,对于一些漏失严重井,甚至不能建立正常的洗井循环。使用泡沫流体可以有效地解决上述问题。
  泡沫洗井技术在海洋采油厂进行了广泛应用,应用效果显著。此类型井漏失较严重,使用污水冲砂往往数十方水全部漏失无返液,使用低密度泡沫流体达到水基洗井液无法实现的目的。以在埕岛油田应用的CB1GB-5井氮气泡沫洗井为例,在洗井过程中发现一是含油量在泡沫液洗井过程中,初期出水较清澈,中期较高,末期逐渐降低,后期干线水洗井驱替泡沫过程中又出现升高;二是干线水洗井过程中悬浮物含量目测与含油量吻合。
  对比发现,氮气泡沫洗井过程中含油下降,干线水洗井时含油再次上升,通过对取样目测,氮气泡沫冲洗对悬浮物、泥沙等携带能力强。
  氮气泡沫冲洗前期与干线水洗井对比,前期返出液不同,干线水洗井返出物含油量、悬浮物高;受泡沫洗井前期干线水洗井影响,在氮气泡沫冲洗初期水质较好,未见明显悬浮物和悬浮油,在中后期出现悬浮物增多(比干线水洗井时还多),含油量上升现象,说明氮气泡沫携带污油能力弱,携带颗粒、悬浮物能力强,但其携带油滴能力较弱。
  2.2 氮气泡沫流体扫线
  泡沫流体是气液两相流体,具有流体密度方便调节,通常密度低于水、粘度高于水、携带能力强等优点。性能优良的泡沫具有泡沫稳定性好、耐油性好、洗油能力强等特点,特别适用于输油管线的清洗,泡沫液中表面活性剂成分通常都是优良的表面活性剂,具有较好的洗油能力,同时泡沫的粘度比纯气体和纯液体都大,接近油的粘度,对管线中液体的驱替效果好,粘度大也十分有利于携带固体。使用氮气作为气相,主要利用惰性气体的安全性,可以防止天然气与空气混合后的爆炸危险,采用现场制氮,使用效果好,成本低。
  海上管线氮气泡沫清管扫线,主要是利用氮气惰性气体的安全性能和泡沫流体的洗油及携液性能,安全地对海上管线进行清扫,满足海上管线维护及清理要求。基本步骤为:使用氮气泡沫和氮气对海上油气管线进行清扫,清扫出的氮气放空,污液进流程或装船。用氮气泡沫做前置段塞,然后用氮气驱动,清扫管线内的污液。
  利用该工艺对胜利油田海洋采油厂中心一号至海三站Φ325管线清扫,取得了良好的应用效果。
  中心一号平台有两条外输管线,管径分别为Φ325和Φ457,Φ325管线用来输油,Φ457管线用来输送天然气。由于Φ325管线出现泄漏情况,改用Φ457管线输油,同时对Φ325管线进行扫线处理,待管线补漏后利用Φ325管线进行天然气外输。由于该管线无清管设施,且已经运行十年,所以实施通球清管不现实,经有关专家、部门讨论研究后,采用氮气泡沫流体清管扫线。
  该次施工使用恒业公司900/35型氮气泡沫流体系统,圆满完成清管扫线施工,施工完成后当晚中心一号平台9万方/天的天然气顺利上岸。
  氮气泡沫冲洗海管过程中含油下降,第二阶段干线水冲洗时含油再次上升,分析认为管线内壁沉积物因泡沫液扰动及冲刷影响,造成原稳定粘附物固着能力下降,在第二阶段干线水驱替过程中,在干线水的冲刷力作用下被携带出来,造成含油量及悬浮物均较高。
  通过对冲洗返排液的取样目测与化验,该段管线冲洗施工也进一步验证了氮气泡沫冲洗对悬浮物、泥沙等携带能力强这一特点,也充分验证了末端管线受水流速度、温度、水质(三菌及衍生物)远高于注水站库的近端平台。
  3 下步措施与建议
  (1)排液管线采用大口径排液管,提高冲排效果。提高返出口的排量,可提高冲洗效果,建议采用大口径排液管或多条放空管线进行排液,减小节流段塞,以提高冲洗排量。
  (2)提高泡沫配比,提高冲洗液携带能力。管线中含油、泥砂垢较多,但氮气泡沫遇原油具有消泡性,造成附着管壁原油不易被携带,在后期施工中对泡沫液浓度进行提高和优化,可有效提高泡沫液冲洗效果。
  (3)重点治理注水源头,把好源头关。第二阶段使用注入水冲洗时,含油量、悬浮物均较高,说明管线内壁沉积物及附着物较多,此附着物主要为2010年7月以来污水系统投运后所致,建议采油厂加快中心二号污水系统改造进度,进一步提高中心二号出站水水质,确保末端平台水质达标。
  (4)要提高干线水洗井用水量。提高用干线水洗井用量可有效驱出管壁附着聚集的原油,为氮气泡沫洗井清除障碍。
  (5)优化泡沫液配比,进一步提高泡沫液的携砂能力。但受前期管壁原油影响,初期携砂能力较弱,中期时采体现出泡沫液优势,优化泡沫液配比后,可提高返出液携砂能力。
  参考文献
  【1】刘东明,杨海林,孟伟斌:《氮气泡沫液洗井工艺在SZ36-1油田修井中的应用及评价》,中国海上油气,2006年10期。
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