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摘 要: 目前采修一体化平台在浅海开发中应用广泛,具有管理油水井数量多,油水井作业周期短,作业频次多等特点。海上注水井数量较多,需要定期进行清洗管柱,受洗井船舶数量及海况因素限制,拖延洗井周期,影响注水效果。针对现有情况,我们利用采修平台现有的设备(三缸泵、污液罐、百方罐等)进行自主洗井,从而减少洗井船舶洗井费用,缩短洗井周期,达到配注要求。
关键词:洗井;三缸泵;海洋水井
一、 自主洗井的目的及意义
随着海上油田的深入开发,海上采油已经进入了二次水驱采油阶段,为了确保油井的稳定生产,必须要加强对水井的治理。由于注入水中含有比较多的杂质,随着时间的累积,逐渐在井筒和油层中堆积,容易形成堵塞,影响注水效果。所以我们要对注水井进行定期的清洗。
与陆地注水井洗井不同,我们所处的施工环境是海上,洗井必须需要洗井船舶的配合。但海上水井较多,洗井船舶却是数量有限,往往供不应求,不能达到计划要求。同时还要考虑到恶劣海况因素的影响。当值大风季节,往往数天不能出海施工,不能正常进行洗井作业,导致水井注水效果不佳,从而影响原油产量。为了解决这些影响洗井的因素,我们通过对采修一体化平台现有设备分析和理解提出:可以利用平台自身设备进行洗井。平台上配备了海洋修井机、三缸泵、净水罐、污液罐、沉砂罐等设备,利用这些设备我们就可以实现自主洗井过程。
二、 采修一体平台自主洗井流程
1、水质要求
为了实现洗井过程,首要条件即为水源。目前海上注水水源主要包括陆地淡水、海水、注入水等三项,由于特殊的洗井要求,要求洗井用水悬浮物含量:≤5.0mg/l;含油量:≤15mg/l;海水含矿物质较多,对地层污染较为严重,切颗粒悬浮物较多,一般大于120 mg/l;陆地淡水费用较高,在海上大规模使用无法实现,主要考虑就是平台注入水。平台注入水采用原油分离水,复合地层水质要求,对地层基本无污染,经过注水站库多次过滤,各项指标基本复合,在实际生产中,悬浮物含量控制在10.0mg/l、含油量控制在25mg/l之内。为确保水质合格,在原净化罐顶部安装过滤器一台,采取注入水,通过过滤器滤芯过滤,将达标反洗水收集入净化罐。
2、压力要求
为了完成洗井还要满足相应的压力要求,日常浅海油区注水压力控制在8.0 MPa -10.0MPa,结合保证洗井需求及管柱、附件安全要求,洗井最大要求压力应控制在15 MPa以内。我们采用平台自备FQNB-66/40型三缸泵,最大工作压力40MPa,最大排量66m3/h,完全可以满足洗井要求。我们将净水罐中的净化水导入通过三缸泵进行加压,从而得到相应压力的水源。(图为三缸泵)
3、流程连接
将高压水源利用高压软管接入水井套管流程,连接水井生产流程至平台沉砂罐,进行反洗井过程。高压水从套管进入井下,在压力驱动下小部分水对油层近套管地带进行冲洗,其大部分高压水通过反洗阀进入水井油管,对其进行清洗。再通过水井油管流程反出,完成洗井井下部分。
4、返出污液处理
由于返出的溢流是近期或前阶段的注入水,含有相当数量的污油、悬浮杂质、溶解离子等污染物,为了保护海洋环境,达到HSE的要求,不能随便处理,为此我们还建立了污水处理系统。将返出液通过高压软管导入到沉砂罐中,由于污液罐体积有限只能进行暂时存储,最终还是要将污液导入到污液罐中存储。等待排污船只在适宜天气环境下靠平台,清理污液罐,从而达到零污染。下图为排污船进行排污。
5 经济效益分析
运用此方法我们利用平台自有设备进行水井自洗井16井次,本平台节约船舶费用7万元。同时 将反洗周期由原来的5个月缩短为3个月,提高了水井注水效果,确保水井高质量的完成配注要求,为实现油井高效高产打下良好基础。
三、技术经济分析报告
(1)项目实施的时间、技术路线、实施过程和应用范围等;埕岛油区第一座采修一体平台始建于2006年,经过进8年的应用,该类平台已在埕岛油区广泛应用,技术日渐成熟。利用本平台设备实现自主洗井首次应用与2012年,主要是利用现有采修一体化平台修井用三缸泵及附属流程,采用本平台注入水过滤充当反洗水,实现洗井效果。该类技术已成功引用于多座平台,主要适用于采修一体化平台。(2)项目涉及的主要技术经济指标的意义和解释说明;注水井返洗周期按照要求为每季度进行一次,受天气及船舶因素影响,部分水井洗井周期达到半年。(3)项目技术经济计算方法模型的说明论证以及计算过程;(4)项目实施前后的技术经济、应用效果等数据对照。本年度运用此方法我们利用平台自有设备进行水井自洗井16井次,本平台节约船舶费用7万元。同时将反洗周期由原来的5个月缩短为3个月,提高了水井注水效果,确保水井高质量的完成配注要求,为实现油井高效高产打下良好基础。
关键词:洗井;三缸泵;海洋水井
一、 自主洗井的目的及意义
随着海上油田的深入开发,海上采油已经进入了二次水驱采油阶段,为了确保油井的稳定生产,必须要加强对水井的治理。由于注入水中含有比较多的杂质,随着时间的累积,逐渐在井筒和油层中堆积,容易形成堵塞,影响注水效果。所以我们要对注水井进行定期的清洗。
与陆地注水井洗井不同,我们所处的施工环境是海上,洗井必须需要洗井船舶的配合。但海上水井较多,洗井船舶却是数量有限,往往供不应求,不能达到计划要求。同时还要考虑到恶劣海况因素的影响。当值大风季节,往往数天不能出海施工,不能正常进行洗井作业,导致水井注水效果不佳,从而影响原油产量。为了解决这些影响洗井的因素,我们通过对采修一体化平台现有设备分析和理解提出:可以利用平台自身设备进行洗井。平台上配备了海洋修井机、三缸泵、净水罐、污液罐、沉砂罐等设备,利用这些设备我们就可以实现自主洗井过程。
二、 采修一体平台自主洗井流程
1、水质要求
为了实现洗井过程,首要条件即为水源。目前海上注水水源主要包括陆地淡水、海水、注入水等三项,由于特殊的洗井要求,要求洗井用水悬浮物含量:≤5.0mg/l;含油量:≤15mg/l;海水含矿物质较多,对地层污染较为严重,切颗粒悬浮物较多,一般大于120 mg/l;陆地淡水费用较高,在海上大规模使用无法实现,主要考虑就是平台注入水。平台注入水采用原油分离水,复合地层水质要求,对地层基本无污染,经过注水站库多次过滤,各项指标基本复合,在实际生产中,悬浮物含量控制在10.0mg/l、含油量控制在25mg/l之内。为确保水质合格,在原净化罐顶部安装过滤器一台,采取注入水,通过过滤器滤芯过滤,将达标反洗水收集入净化罐。
2、压力要求
为了完成洗井还要满足相应的压力要求,日常浅海油区注水压力控制在8.0 MPa -10.0MPa,结合保证洗井需求及管柱、附件安全要求,洗井最大要求压力应控制在15 MPa以内。我们采用平台自备FQNB-66/40型三缸泵,最大工作压力40MPa,最大排量66m3/h,完全可以满足洗井要求。我们将净水罐中的净化水导入通过三缸泵进行加压,从而得到相应压力的水源。(图为三缸泵)
3、流程连接
将高压水源利用高压软管接入水井套管流程,连接水井生产流程至平台沉砂罐,进行反洗井过程。高压水从套管进入井下,在压力驱动下小部分水对油层近套管地带进行冲洗,其大部分高压水通过反洗阀进入水井油管,对其进行清洗。再通过水井油管流程反出,完成洗井井下部分。
4、返出污液处理
由于返出的溢流是近期或前阶段的注入水,含有相当数量的污油、悬浮杂质、溶解离子等污染物,为了保护海洋环境,达到HSE的要求,不能随便处理,为此我们还建立了污水处理系统。将返出液通过高压软管导入到沉砂罐中,由于污液罐体积有限只能进行暂时存储,最终还是要将污液导入到污液罐中存储。等待排污船只在适宜天气环境下靠平台,清理污液罐,从而达到零污染。下图为排污船进行排污。
5 经济效益分析
运用此方法我们利用平台自有设备进行水井自洗井16井次,本平台节约船舶费用7万元。同时 将反洗周期由原来的5个月缩短为3个月,提高了水井注水效果,确保水井高质量的完成配注要求,为实现油井高效高产打下良好基础。
三、技术经济分析报告
(1)项目实施的时间、技术路线、实施过程和应用范围等;埕岛油区第一座采修一体平台始建于2006年,经过进8年的应用,该类平台已在埕岛油区广泛应用,技术日渐成熟。利用本平台设备实现自主洗井首次应用与2012年,主要是利用现有采修一体化平台修井用三缸泵及附属流程,采用本平台注入水过滤充当反洗水,实现洗井效果。该类技术已成功引用于多座平台,主要适用于采修一体化平台。(2)项目涉及的主要技术经济指标的意义和解释说明;注水井返洗周期按照要求为每季度进行一次,受天气及船舶因素影响,部分水井洗井周期达到半年。(3)项目技术经济计算方法模型的说明论证以及计算过程;(4)项目实施前后的技术经济、应用效果等数据对照。本年度运用此方法我们利用平台自有设备进行水井自洗井16井次,本平台节约船舶费用7万元。同时将反洗周期由原来的5个月缩短为3个月,提高了水井注水效果,确保水井高质量的完成配注要求,为实现油井高效高产打下良好基础。