YQ-200地铁牵引电机高精度铁心冲片冲制工艺研究

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  摘要:本文从冲模设计与制造两方面分析研究了YQ-200地铁牵引电机高精度定转子冲片冲制工艺。
  随着国家经济实体的增长,需求大量的城市轨道车辆。YQ-200地铁牵引电机设计都是参照国外技术,铁心冲片比常规产品电机精度要求高,给模具及产品制造提出了更高的要求。高精度铁心冲片冲制工艺研究势在必行。
  关键词:地铁牵引电机;高精度铁心冲片;工艺研究
  高精度要求的YQ-200地铁牵引电机铁心冲片:
  1 定子冲片毛刺不大于0.04;转子冲片毛刺不大于0.03。
  2 为优化电机齿部磁场分布,且嵌线时为避免线圈绝缘部分受到损伤,定转子冲片槽口要求圆弧过渡。
  常规冲模模具结构,槽形凸、凹模采用拼合结构快走丝线切割加工,难以保证槽形的位置度要求以及槽口圆角的产品图样要求,且凸、凹模材料采用普通的高碳高铬模具钢Cr12,虽然其由于高的含碳量和含铬量,使钢具有较高的硬度及耐磨性,铬又使钢具有高的淬透性和回火稳定性,但由于碳化物容易形成网状和带状分布,往往使其强度和韧性不足,易造成模具的崩裂。且在热处理后,残余奥氏体又不稳定,容易造成变形、开裂及磨削裂纹等问题。冲模的类型与结构直接影响铁心冲片的生产率和质量。要冲制高精度的铁心冲片,必须要求高精度的冲模。高精度铁心冲片冲制工艺研究从冲模设计与冲模制造两方面入手。
  1 冲模设计方案:
  1.1确定工艺方案: 采用复冲模设计,定子冲片内外圆及外圆8个扣片槽、记号孔、36槽槽形一次复冲成形;转子冲片外圆、轴孔键槽、12个轴向通风孔及46槽槽形一次复冲成形。
  1.2 定转子冲模导向装置采用2组φ50的滚珠导柱、导套。滚珠导向装置是一种无间隙导向的结构,其精度要比普通的光滑圆柱导向装置的来得高, 且其壽命也长。
  1.3 冲模主要零部件凸、凹模材料采用Cr12MoV,凸模硬度HRC56~60,凹模硬度HRC58~62。由于常规冲模凸、凹模材料采用的Cr12,因为其含碳量高达2.3%,所以冲击韧性差、易脆裂。而Cr12MoV由于含碳量只有1.45~1.7%,且加入少量的钼和钒能细化晶粒,在其它性能相当的情况下,有较好的冲击韧性,刃口不易崩裂。
  1.4 凸、凹模结构设计:
  1.4.1定子冲模:为保证槽口R1.2成形,36槽槽形与内圆
  整体凸凹模设计,具体是上模中槽形凹模与内圆凹模整体,下模中槽形凸模与内圆凸模整体。内、外圆同轴度0.03,槽形相对内圆位置度0.02。
  1.4.2转子冲模:46槽槽形与外圆整体凸凹模设计,保证槽口R0.4成形,具体是上模中外圆凹模与槽形凸模整体,下模中外圆凸模与槽形凹模整体。内、外圆同轴度要求0.02,槽形相对内圆位置度0.02,键槽相对内圆对称度0.02。
  1.5 凸、凹模冲裁间隙的确定
  冲裁间隙是指冲裁凸模和凹模之间工作部分的尺寸之差。
  冲裁间隙一方面对于冲裁件尺寸精度有很大的影响,当间隙适当时,在冲裁过程中,板料的变形区在比较纯的剪切作用下被分离,冲裁后的回弹较小,冲裁件相对凸模和凹模尺寸的偏差也较小;若冲裁间隙过大,会产生明显的拉断毛刺,间隙过小,会产生尖锐的挤出毛刺。显然,若间隙值合理而分布不均匀,则依然会在冲片上产生局部毛刺。常规冲模快走丝线切割的凸、凹模间隙值设计0.03~0.06,取值范围大,间隙不均匀,冲片的毛刺只能控制在0.06以下。该电机冲片毛刺要求在0.04以下,故凸、凹模必须采用慢走丝线切割,间隙值取0.05~0.06。
  2 冲模制造
  2.1 冲模主要零部件凸、凹模的热处理
  凸凹模材料Cr12MoV,通过淬火能提高材料的硬度,材料越硬,耐磨性越高,由于淬火后,存在大量的残余奥氏体不稳定,容易造成变形、开裂及等问题,应采用多次回火。具体热处理工艺规范:淬火(提高硬度及耐磨度):加热温度1020~1050℃ ,时间1.2~1.6min/mm,冷却介质:油回火(调整硬度):温度 160~260℃, 时间3~4h , 2~3次。
  2.2冲模主要零部件凸、凹模的制造加工凸、凹模加工采用慢走丝线切割加工,对于高精度冲模,由于慢走丝线切割加工每次加工余量少,加工过程中材料应力得到释放,刃口不易崩裂;另一方面慢走丝切割加工,模具光洁度高、间隙均匀而精度高。
  3冲模实物图:
  4  结束语
  通过以上 YQ-200地铁牵引电机高精度铁心冲片冲制工艺研究,冲片实物能达到的精度:定转子冲片毛刺均在0.03mm以下,定子冲片内、外圆同轴度0.04,定子槽形相对内圆位置度0.03;转子冲片内、外圆同轴度0.03。转子槽形相对轴孔位置度0.02转子键槽相对轴孔对称度0.02。
  参考文献
  [1]肖景容,姜奎华 ,冲压工艺学,机械工业出版社。2011
  [2]丁颜彬  最新冲压新工艺、新技术与冲模设计图集及典型疑难实例应用手册,中国科技文化出版社,2006,3
  作者简介:杨群英(1970-),女,工程师,本科,主要从事电机铁芯冲片、电机转子铸铝工艺工作。
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