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摘要:针对某型飞机试车时报飞控计算机MDAC故障,分析了飞控计算机的运行机理,结合实际故障现象研究故障原因,进行了故障定位与排除,为飞控计算机的修理提供了技术储备。
关键词:多路数模转换电路;飞控计算机;故障分析
Keywords:MDAC;flight control computer;fault analysis
0 引言
飛行控制计算机是飞机飞行控制系统的核心部件。当前,数字模拟多余度飞行控制计算机已广泛应用于多型飞机的飞控系统。飞控计算机主要由电源、机箱及多块印制板组成,用于处理飞控系统的全部模拟、数字及离散信号,实现控制律、余度管理、BIT、系统调度和故障告警等功能。
飞控计算机处理飞控系统的模拟、数字信号时,需要对信号进行多路数模转换(MDAC),将相应信号转换成可为执行机构接受的模拟信号。一旦数模转换模块发生故障,将引发转换的信号发生错误,导致飞控系统部分功能无法正常工作。
1 故障现象
一架飞机试车自检时报MDAC测试故障,故障代码为0002 TEST= MDAC STEP=HW10 DA2WA D/A2 EXP=+0.000VRms,+0.97VRms,MEAS=+0.102VRms。进行清故,故障消失;继续进行测试时故障偶发。
2 故障分析
2.1 故障排查过程
分析飞行控制计算机运行机理,结合实际故障现象,对飞行控制计算机进行常温性能测试,故障未复现。继续对其进行长时间加电测试,加电1h后,进行PBIT的MDAC相关性能测试,报出MDAC故障,故障复现。故障代码如图1所示。
根据故障现象,梳理出故障树(见图2),可能的故障点为:插针松动,接触不好;柔性电缆断裂;IOC板数模转换电路失效;电源模块的1800Hz功能模块MDAC输出电压异常。
针对故障点进行以下工作:
1)检查前面板插座的16针(A针~S针),导通良好。
2)测量前面板插座与母板插座之间柔性电缆的导通性能,性能良好。
3)对IOC板数模转换电路进行测量,输入输出信号均未发现异常;更换该IOC板后测试,故障依旧。具体电路图如图3所示。
4)对1800Hz功能模块MDAC输出电压进行测量,发现交流传感器输出电压异常,输出值应为2.3~2.5V,实测值为2.52V。
2.2 故障原因分析
可能导致飞控计算机电源模块1800Hz功能模块MDAC输出电压故障的原因有:电源插座接触不良、数模转换器芯片故障、运算放大器芯片故障。
1)电源插座接触不良
对电源插座1800Hz功能模块相关信号进行阻抗测试,测试合格;利用X射线电子线路分析仪对插座的线路进行检测,插座状态良好,故排除插座虚焊接触不良引起1800Hz功能模块故障的可能性。
2)数模转换器芯片故障
该数模转换器芯片U7的主要功能是:当被寻址时,将EPROM U4存储在A0~A7的8位正弦值逐个连续地驱动U7数模转换器DAC,运放U8的输出端,将数字量转换为模拟量,相当于一个电流电压变换器精密基准源U9为U7提供5V基准电压,使输出保持稳定。将U8的输出端与正常模块进行对比测量,输出的测量值相同,精密基准源U9为U7提供5V基准电压也正常,故排除数模转换器芯片故障的可能性。电路图如图4所示。
3)运算放大器芯片故障
该运算放大器芯片U5的主要功能是:与Q4、Q5组成一个带有稳定反馈的高线性度互补推挽放大,由±11V供电(此电压来自电源功率模块)产生7V输出,经U5和R58、R65分流,实现限流保护。对U5输出端进行测量,发现该7V输出在长时间加电的情况下偶尔会出现一个+0.4V的波动电压,这也印证了该故障是一个偶发故障,因此怀疑该故障是由于运算放大器芯片性能失效所致,电路图如图4所示。
3 故障排除及试验验证
更换该运算放大器芯片U5后,再次进行长时间加电测试,测试结果合格。
为验证上述分析的准确性,对该飞控计算机在航电实验室及机上试车,多次进行其相关性能检查,确认MDAC故障消失,证明了上述分析的准确性。
4 结束语
电子器件经过长时间的装备使用后故障率较高,发生故障的时机也不确定。本文通过分析飞行控制计算机运行机理,结合实际故障现象,对故障进行梳理分析研究。通过利用X射线电子电路分析仪及短路分析仪等仪器,实现了故障定位与排除,最后通过试验验证印证了故障原因,为飞控计算机的修理提供了技术储备。
参考文献
[1]刘建安,钱正在.飞行控制系统[Z].空军第一航空学院,2001.
[2]布莱恩. L.史蒂文斯(美).飞机控制与仿真[M].北京:航空工业出版社,2017.
[3]某型飞机技术说明书[Z]. 2003.
作者简介
史增辉,工程师,主要从事航空飞机飞行控制系统修理技术研究。
张丽,工程师,主要从事航空飞机飞行控制系统修理技术研究。
吴倩倩,工程师,主要从事航空飞机飞行控制系统修理技术研究。
关键词:多路数模转换电路;飞控计算机;故障分析
Keywords:MDAC;flight control computer;fault analysis
0 引言
飛行控制计算机是飞机飞行控制系统的核心部件。当前,数字模拟多余度飞行控制计算机已广泛应用于多型飞机的飞控系统。飞控计算机主要由电源、机箱及多块印制板组成,用于处理飞控系统的全部模拟、数字及离散信号,实现控制律、余度管理、BIT、系统调度和故障告警等功能。
飞控计算机处理飞控系统的模拟、数字信号时,需要对信号进行多路数模转换(MDAC),将相应信号转换成可为执行机构接受的模拟信号。一旦数模转换模块发生故障,将引发转换的信号发生错误,导致飞控系统部分功能无法正常工作。
1 故障现象
一架飞机试车自检时报MDAC测试故障,故障代码为0002 TEST= MDAC STEP=HW10 DA2WA D/A2 EXP=+0.000VRms,+0.97VRms,MEAS=+0.102VRms。进行清故,故障消失;继续进行测试时故障偶发。
2 故障分析
2.1 故障排查过程
分析飞行控制计算机运行机理,结合实际故障现象,对飞行控制计算机进行常温性能测试,故障未复现。继续对其进行长时间加电测试,加电1h后,进行PBIT的MDAC相关性能测试,报出MDAC故障,故障复现。故障代码如图1所示。
根据故障现象,梳理出故障树(见图2),可能的故障点为:插针松动,接触不好;柔性电缆断裂;IOC板数模转换电路失效;电源模块的1800Hz功能模块MDAC输出电压异常。
针对故障点进行以下工作:
1)检查前面板插座的16针(A针~S针),导通良好。
2)测量前面板插座与母板插座之间柔性电缆的导通性能,性能良好。
3)对IOC板数模转换电路进行测量,输入输出信号均未发现异常;更换该IOC板后测试,故障依旧。具体电路图如图3所示。
4)对1800Hz功能模块MDAC输出电压进行测量,发现交流传感器输出电压异常,输出值应为2.3~2.5V,实测值为2.52V。
2.2 故障原因分析
可能导致飞控计算机电源模块1800Hz功能模块MDAC输出电压故障的原因有:电源插座接触不良、数模转换器芯片故障、运算放大器芯片故障。
1)电源插座接触不良
对电源插座1800Hz功能模块相关信号进行阻抗测试,测试合格;利用X射线电子线路分析仪对插座的线路进行检测,插座状态良好,故排除插座虚焊接触不良引起1800Hz功能模块故障的可能性。
2)数模转换器芯片故障
该数模转换器芯片U7的主要功能是:当被寻址时,将EPROM U4存储在A0~A7的8位正弦值逐个连续地驱动U7数模转换器DAC,运放U8的输出端,将数字量转换为模拟量,相当于一个电流电压变换器精密基准源U9为U7提供5V基准电压,使输出保持稳定。将U8的输出端与正常模块进行对比测量,输出的测量值相同,精密基准源U9为U7提供5V基准电压也正常,故排除数模转换器芯片故障的可能性。电路图如图4所示。
3)运算放大器芯片故障
该运算放大器芯片U5的主要功能是:与Q4、Q5组成一个带有稳定反馈的高线性度互补推挽放大,由±11V供电(此电压来自电源功率模块)产生7V输出,经U5和R58、R65分流,实现限流保护。对U5输出端进行测量,发现该7V输出在长时间加电的情况下偶尔会出现一个+0.4V的波动电压,这也印证了该故障是一个偶发故障,因此怀疑该故障是由于运算放大器芯片性能失效所致,电路图如图4所示。
3 故障排除及试验验证
更换该运算放大器芯片U5后,再次进行长时间加电测试,测试结果合格。
为验证上述分析的准确性,对该飞控计算机在航电实验室及机上试车,多次进行其相关性能检查,确认MDAC故障消失,证明了上述分析的准确性。
4 结束语
电子器件经过长时间的装备使用后故障率较高,发生故障的时机也不确定。本文通过分析飞行控制计算机运行机理,结合实际故障现象,对故障进行梳理分析研究。通过利用X射线电子电路分析仪及短路分析仪等仪器,实现了故障定位与排除,最后通过试验验证印证了故障原因,为飞控计算机的修理提供了技术储备。
参考文献
[1]刘建安,钱正在.飞行控制系统[Z].空军第一航空学院,2001.
[2]布莱恩. L.史蒂文斯(美).飞机控制与仿真[M].北京:航空工业出版社,2017.
[3]某型飞机技术说明书[Z]. 2003.
作者简介
史增辉,工程师,主要从事航空飞机飞行控制系统修理技术研究。
张丽,工程师,主要从事航空飞机飞行控制系统修理技术研究。
吴倩倩,工程师,主要从事航空飞机飞行控制系统修理技术研究。