论文部分内容阅读
【摘 要】本文主要讲变电运行事故分析与处理措施进行了详细的阐述,其是确保变电系统正常运行的保障,笔者结合了自己从事变电运行修试的实践经验,提出变电运行中常见的几类型事故,同时对这些事故进行分析研究,提出相应的事故处理技术方案供大家参考。
【关键词】变电运行;事故分析;事故处理;处理技术;电压互感器
1.引言
变电站运行的任务主要是对电力设备进行操作以及维护,鉴于其设备较多,较容易出现异常,一旦发生变电事故,不及时地对其进行处理,轻则造成经济损失,严重者将会危及电网以及人员的安全。也影响了用户的用电积极性,这些问题的存在已经制约了部分地区电力工业的发展。在此文中提出了变电运行事故处理原则,对电压互感器熔断器熔断等事故进行分析以及研究并提出相应的处理技术方案。
2.变电运行事故处理技术原则及其程序
当发生变电运行事故时,必须采取有效的技术措施遵循相应的事故处理原则以及采取相应的事故处理程序,这样才能更好地把事故严重性有效地降低。结合修试实践经验,笔者总结了对于变电运行中发生事故,进行处理时所采取的原则以及遵守的程序如下:
2.1事故处理技术原则
(1)当变电运行发生事故时,应密切关注电力设备的运行状态,对设备的异常状态作出详细的记录。
(2)如果设备以及人员没出现威胁,应设法维持设备的正常运行;当对人员构成安全威胁,则设法立即停止设备的运行。
(3)当需要检修人员对电力设备进行进一步检修时,变电运行人员不可把继电保护屏的牌信号复归,以有利于专业人员对其进行分析。
(4)在处理变电运行事故中,应确保正常供电以及用电的安全运行,如果相关设备出现运行异常导致用电停电事故,应当先恢复供电设备的正常运行,以保证其供电。
(5)对事故进行处理时,应结合当时设备的运行方式、天气情况、继电保护及自动装置的动作情况等,能及时判别事故的性质以及范围。
2.2事故处理程序
(1)及时检查断路器的跳闸情况、保护及自动装置的动作情况;对事故范围内设备进行外部检查,同时记录事故象征,结合事故特征,分析和判别变电运行事故范围。
(2)采取事故处理技术措施对故障继续拧处理,对故障范围迅速隔离或者排除故障,以尽快对故障范围恢复供电。
(3)对损坏设备作适当的安全措施,由专业人员对故障设备进行检修处理。
2.3 事故处理注意事项
(1)当出现变电运行事故,应核实跳闸开关的实际位置后方可恢复跳闸开关的控制把手至“分闸后”位置。
(2)对隔离故障点必须作好安全措施,同时对其作好监护。
(3)平时多思考事故现象,对变电运行事故时应作出正确判断,防止因自己业务不强造成误判断,导致误汇报、误操作。特别是各种不同的保护装置显示,应多思考各种事故时的信号表现。
3.变电运行事故分析与处理技术
在电气设备出现故障前一般会出现电气设备异常现象,为此变电所内某一电气设备出现异常运行状态时,作为变电运行值班人员应当及时发现变电运行异常,尽早作出判断,同时及时予以处理、消除缺陷。结合笔者修试实践经验,现就几种主要的变电运行事故所表现出来的异常现象进行总结,同时就表现的现象进行分析,并且提出相应的事故处理措施。
3.1 电压互感器高压熔丝熔断事故分析及处理技术
这种变电运行事故主要表现的异常现象是:对于熔断相相电压主要呈现降低或接近于0,而对于完好相的相电压来说,其基本不变或只是稍有降低;当实际运行在似断非断时,断路相切换至好相时线电压可能下降,电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表显然走慢。另外,电压互感器“电压回路断线”、“母线接地”告警。这是,通过检查高压熔丝时,可能会发现有吱吱声。
对这种变电运行事故通常采取的处理方法是:
(1)首先要判别究竟是哪相出现故障,因此可以先通过采取电压切换开关来切换相电压或线电压。
(2)停用该母线上可能误动保护的跳闸出口连接片。
(3)采取断开故障电压互感器二次空开或熔断器,拉开电压互感器隔离开关,同时作好相应的安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。再采取试运,检查是否成功,如果出现连续发生熔断时,则表明变电运行事故可能为互感器内部故障,这时应汇报调度,同时查明其原因。
(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停运后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可通过采取摇表摇测绝缘电阻来加以判断,当确认为互感器内部故障时,应汇报工区并及时采取调度。
3.2 电压互感器熔断器熔断及二次回路断线事故分析及处理技术
这种变电运行事故主要表现的异常现象是:中央信号屏发出“PT电压回路断线”的信号,同时警铃响以及光字牌亮,这时通过检查电压表可明显发现,未熔断相电压指示不变,而对于熔断相电压则指示为0,这时与该项有关的线电压表指示为相电压,而与此无关的电压表则指示正常。
结合修试实践经验,经分析可发现出现电压互感器高压侧熔断器熔断事故的主要原因表现在以下几个方面:
(1)变电运行的电力系统出现单相间隙性电弧接地或者电力系统出现铁磁谐振情况;
(2)电压互感器内部发生相间短路或者单相接地;也有可能是电压互感器二次发生短路,但是二次侧熔断器还没有熔断。
对这种变电运行事故通常采取的处理方法是:
(1)应先退出电压互感器所带可能误动的保护以及自动装置,以有效地避免保护误动。
(2)检查电压互感器二次保险是否已经熔断,如果出现熔断,应及时对其更换,如果已经出现再次熔断,则应查明其原因,同时切忌严禁将其容量增大。如果熔断器还完好,则这时应检查电压互感器二次回路接头是否出现松动或者断头现象、切换回路有无接触不良现象,如果发现断线,则应及时对其进行处理。 (3)如果发现电压互感器二次回路正常,则应再检查一次熔断器是否熔断,或者重新更换一次熔断器,并且采用隔离开关把电压互感器退出运行,然后采取安全措施后进行合闸,如果合闸后熔断器再次熔断,则应再次将电压互感器退出运行,向主管部门和调度汇报,听候处理。
4.变电运行事故分析实例
4.1事件经过与处理
2008-09-25T00:05,某变电站监控系统瞬时出现“500 kV 正母II 段低压/ 负压电压动作”、“500 kV 正母II 段低压/ 负压电压返回”、“3号主变500 kV 距离保护装置PT 断线动作”信号。在对故障录波图进行查阅时发现,正母II段电压曾有1个周波的畸变。经调度确认电网没有系统冲击且现场相关设备检查无明显异常后,3 号主变保持运行状态,运行当值继续监视跟踪。
2008-09-25T11:06 和2008-09-26T04:39,监控系统再次出现上述信号,在查阅故障录波图并比对前后3 次波形后,发现该电压波形的畸变有着逐步发展的趋势。
从图1所示波形的变化趋势中可以看出以下几点不寻常的地方:
(1) B 相电压与3U0电压的波形畸变从最初的1个周波(20 ms)逐渐演变到5个周波(近100 ms)。
图 1 前后3 次故障录波图对比
(2) 每一次波形畸变时,该母线上所有500 kV线路的高频载波通道出现高频分量,且随着畸变波形的加长,高频分量出现的个数上升(见图2)。但是,此时实际上高频保护并无发信启动的信号出现,这属于外部非正常信号传入干扰形成。
图 2 高频载波通道出现的高频分量
运行当值结合当时运行情况立即进行了以下4方面的排查处理工作:
(1) 对3 号主变500 kV 距离保护和500 kV 正母II段压变进行三相电压测量,测得实际电压情况为:Uab=103.2 V,Ubc=103.6 V,Uca=103.7 V,数据正常。
(2) 通过值班调度了解当前系统运行情况,得知系统正常、无线路跳闸等暂态性冲击波动。
(3) 组织人员对500 kV正母II段压变每间隔3h进行一次本体红外测温。
(4) 考虑到故障时出现了大量500 kV线路高频分量,不能排除压变刀闸的动、静触头接触不良引起放电干扰的因素,因此对刀闸本体进行了紫外仪放电测试。结果表明刀闸情况良好,不是高频干扰源。
基于上述情况并进行综合分析,初步判断是压变(CVT)本体内部结构性引起的二次电压异常波动。为了明确故障原因和确保设备安全运行,将该组压变停电后进行预试。预试结果表明,该组压变本体B相下层电容量超标,不能继续运行,需要进行整组更换。
5.认识与体会
(1) 日常运行工作中,要对监控系统发出的信号,包括一些瞬间返回的信号,及时通过一些辅助手段进行全面综合的分析判断。要具备一定的安全敏感性,提高运行的综合分析、判断能力,从而及时发现和处理设备隐患。
(2) 加强对故障录波器的使用,强化专业综合分析。要学会深入分析各种变化量之间的联系,以便及时发现和处置设备异常和隐患。
【关键词】变电运行;事故分析;事故处理;处理技术;电压互感器
1.引言
变电站运行的任务主要是对电力设备进行操作以及维护,鉴于其设备较多,较容易出现异常,一旦发生变电事故,不及时地对其进行处理,轻则造成经济损失,严重者将会危及电网以及人员的安全。也影响了用户的用电积极性,这些问题的存在已经制约了部分地区电力工业的发展。在此文中提出了变电运行事故处理原则,对电压互感器熔断器熔断等事故进行分析以及研究并提出相应的处理技术方案。
2.变电运行事故处理技术原则及其程序
当发生变电运行事故时,必须采取有效的技术措施遵循相应的事故处理原则以及采取相应的事故处理程序,这样才能更好地把事故严重性有效地降低。结合修试实践经验,笔者总结了对于变电运行中发生事故,进行处理时所采取的原则以及遵守的程序如下:
2.1事故处理技术原则
(1)当变电运行发生事故时,应密切关注电力设备的运行状态,对设备的异常状态作出详细的记录。
(2)如果设备以及人员没出现威胁,应设法维持设备的正常运行;当对人员构成安全威胁,则设法立即停止设备的运行。
(3)当需要检修人员对电力设备进行进一步检修时,变电运行人员不可把继电保护屏的牌信号复归,以有利于专业人员对其进行分析。
(4)在处理变电运行事故中,应确保正常供电以及用电的安全运行,如果相关设备出现运行异常导致用电停电事故,应当先恢复供电设备的正常运行,以保证其供电。
(5)对事故进行处理时,应结合当时设备的运行方式、天气情况、继电保护及自动装置的动作情况等,能及时判别事故的性质以及范围。
2.2事故处理程序
(1)及时检查断路器的跳闸情况、保护及自动装置的动作情况;对事故范围内设备进行外部检查,同时记录事故象征,结合事故特征,分析和判别变电运行事故范围。
(2)采取事故处理技术措施对故障继续拧处理,对故障范围迅速隔离或者排除故障,以尽快对故障范围恢复供电。
(3)对损坏设备作适当的安全措施,由专业人员对故障设备进行检修处理。
2.3 事故处理注意事项
(1)当出现变电运行事故,应核实跳闸开关的实际位置后方可恢复跳闸开关的控制把手至“分闸后”位置。
(2)对隔离故障点必须作好安全措施,同时对其作好监护。
(3)平时多思考事故现象,对变电运行事故时应作出正确判断,防止因自己业务不强造成误判断,导致误汇报、误操作。特别是各种不同的保护装置显示,应多思考各种事故时的信号表现。
3.变电运行事故分析与处理技术
在电气设备出现故障前一般会出现电气设备异常现象,为此变电所内某一电气设备出现异常运行状态时,作为变电运行值班人员应当及时发现变电运行异常,尽早作出判断,同时及时予以处理、消除缺陷。结合笔者修试实践经验,现就几种主要的变电运行事故所表现出来的异常现象进行总结,同时就表现的现象进行分析,并且提出相应的事故处理措施。
3.1 电压互感器高压熔丝熔断事故分析及处理技术
这种变电运行事故主要表现的异常现象是:对于熔断相相电压主要呈现降低或接近于0,而对于完好相的相电压来说,其基本不变或只是稍有降低;当实际运行在似断非断时,断路相切换至好相时线电压可能下降,电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表显然走慢。另外,电压互感器“电压回路断线”、“母线接地”告警。这是,通过检查高压熔丝时,可能会发现有吱吱声。
对这种变电运行事故通常采取的处理方法是:
(1)首先要判别究竟是哪相出现故障,因此可以先通过采取电压切换开关来切换相电压或线电压。
(2)停用该母线上可能误动保护的跳闸出口连接片。
(3)采取断开故障电压互感器二次空开或熔断器,拉开电压互感器隔离开关,同时作好相应的安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。再采取试运,检查是否成功,如果出现连续发生熔断时,则表明变电运行事故可能为互感器内部故障,这时应汇报调度,同时查明其原因。
(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停运后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可通过采取摇表摇测绝缘电阻来加以判断,当确认为互感器内部故障时,应汇报工区并及时采取调度。
3.2 电压互感器熔断器熔断及二次回路断线事故分析及处理技术
这种变电运行事故主要表现的异常现象是:中央信号屏发出“PT电压回路断线”的信号,同时警铃响以及光字牌亮,这时通过检查电压表可明显发现,未熔断相电压指示不变,而对于熔断相电压则指示为0,这时与该项有关的线电压表指示为相电压,而与此无关的电压表则指示正常。
结合修试实践经验,经分析可发现出现电压互感器高压侧熔断器熔断事故的主要原因表现在以下几个方面:
(1)变电运行的电力系统出现单相间隙性电弧接地或者电力系统出现铁磁谐振情况;
(2)电压互感器内部发生相间短路或者单相接地;也有可能是电压互感器二次发生短路,但是二次侧熔断器还没有熔断。
对这种变电运行事故通常采取的处理方法是:
(1)应先退出电压互感器所带可能误动的保护以及自动装置,以有效地避免保护误动。
(2)检查电压互感器二次保险是否已经熔断,如果出现熔断,应及时对其更换,如果已经出现再次熔断,则应查明其原因,同时切忌严禁将其容量增大。如果熔断器还完好,则这时应检查电压互感器二次回路接头是否出现松动或者断头现象、切换回路有无接触不良现象,如果发现断线,则应及时对其进行处理。 (3)如果发现电压互感器二次回路正常,则应再检查一次熔断器是否熔断,或者重新更换一次熔断器,并且采用隔离开关把电压互感器退出运行,然后采取安全措施后进行合闸,如果合闸后熔断器再次熔断,则应再次将电压互感器退出运行,向主管部门和调度汇报,听候处理。
4.变电运行事故分析实例
4.1事件经过与处理
2008-09-25T00:05,某变电站监控系统瞬时出现“500 kV 正母II 段低压/ 负压电压动作”、“500 kV 正母II 段低压/ 负压电压返回”、“3号主变500 kV 距离保护装置PT 断线动作”信号。在对故障录波图进行查阅时发现,正母II段电压曾有1个周波的畸变。经调度确认电网没有系统冲击且现场相关设备检查无明显异常后,3 号主变保持运行状态,运行当值继续监视跟踪。
2008-09-25T11:06 和2008-09-26T04:39,监控系统再次出现上述信号,在查阅故障录波图并比对前后3 次波形后,发现该电压波形的畸变有着逐步发展的趋势。
从图1所示波形的变化趋势中可以看出以下几点不寻常的地方:
(1) B 相电压与3U0电压的波形畸变从最初的1个周波(20 ms)逐渐演变到5个周波(近100 ms)。
图 1 前后3 次故障录波图对比
(2) 每一次波形畸变时,该母线上所有500 kV线路的高频载波通道出现高频分量,且随着畸变波形的加长,高频分量出现的个数上升(见图2)。但是,此时实际上高频保护并无发信启动的信号出现,这属于外部非正常信号传入干扰形成。
图 2 高频载波通道出现的高频分量
运行当值结合当时运行情况立即进行了以下4方面的排查处理工作:
(1) 对3 号主变500 kV 距离保护和500 kV 正母II段压变进行三相电压测量,测得实际电压情况为:Uab=103.2 V,Ubc=103.6 V,Uca=103.7 V,数据正常。
(2) 通过值班调度了解当前系统运行情况,得知系统正常、无线路跳闸等暂态性冲击波动。
(3) 组织人员对500 kV正母II段压变每间隔3h进行一次本体红外测温。
(4) 考虑到故障时出现了大量500 kV线路高频分量,不能排除压变刀闸的动、静触头接触不良引起放电干扰的因素,因此对刀闸本体进行了紫外仪放电测试。结果表明刀闸情况良好,不是高频干扰源。
基于上述情况并进行综合分析,初步判断是压变(CVT)本体内部结构性引起的二次电压异常波动。为了明确故障原因和确保设备安全运行,将该组压变停电后进行预试。预试结果表明,该组压变本体B相下层电容量超标,不能继续运行,需要进行整组更换。
5.认识与体会
(1) 日常运行工作中,要对监控系统发出的信号,包括一些瞬间返回的信号,及时通过一些辅助手段进行全面综合的分析判断。要具备一定的安全敏感性,提高运行的综合分析、判断能力,从而及时发现和处理设备隐患。
(2) 加强对故障录波器的使用,强化专业综合分析。要学会深入分析各种变化量之间的联系,以便及时发现和处置设备异常和隐患。