优快钻井技术在歧口18—1项目的二次应用

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  摘 要:QK18-1油田作为95年的第一次优快试验项目,三口井平均钻井井深3561米,钻井工期平均为18.82天,实现了钻完井的突破和十大新技术。渤海各油田多年以来的开采开发,作业环境较之前不断变化,井下压力关系更加复杂,防碰问题形势严峻,安全和管理难度增加。解决这些油田开发的问题,单独依靠某一个专业是不可能完成的,必须要依靠油田开发大团队的力量才能解决,面对新的环境条件,弘扬优快大团队精神,将QK18-1油田作为优快二次试点项目,成立了由油藏、作业区、开发部、钻完井部、承包商等多专业、多部门、多公司组成的联合项目组,共同解决渤海油田开发的难题,探索和学习新的钻井技术和管理方法。
  关键词:优快钻井技术 质量 随钻测量 高效 安全
  中图分类号:TE245 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)04(a)-0120-02
  渤海油田地质构造复杂,采用常规的开发技术,收效甚低。为了从根本上扭转这一局面,从1995年开始引入了优快钻井的概念,通过本项目的实施,将摸索出一套適应当前环境的油田开发模式,建立一套适合老油田综合调整的技术体系,同时培养一批战斗力强、凝聚力强、执行力强、创新力强的团队。
  1 项目特点
  1.1 老油田综合调整,防碰压力大
  QK18-1油田目前共有11口井,外挂12个槽口,钻井8口,平均井深3375m,主要目的层为沙河街组,地层较深,由于是在老油田中加密调整,浅层和深层防碰压力比新开发油田大。计划工期为17d,奋斗目标为15d。
  1.2 层间矛盾突出,安全钻井和储层保护难度大
  经过近二十年的开采,层间矛盾突出,同一层段压力相差10MPa以上,安全钻井和储层保护难度较大。
  2 优快钻井技术特点
  在QK18-1调整井钻开始施工作业的过程中,应该使用PDC钻头,从表层17-1/2″的井眼开始钻,一直钻到二开、三开井段的12-1/4″和8-1/2″井眼,通过实践施工作业结果可以看到使用PDC钻头的效果要比普遍取钻头更好,能够获得更快的机械钻速。在PDC钻头的使用上,还可以利用钻式浮箍浮鞋技术,这样的话就能够避免发生下钻换钻头的问题,节省了时间。可以使用马达钻井在QK18-1地区,其最为主要的特点就是。直接使用导向马达,不仅有利于定向造斜。通常情况下运用1.15°的马达,就可以完全满足30米5°的造斜率要求,从而最大限度的解决因为地层疏松而产生的造斜问题。在本区域内,其造斜点普遍保持在250米到500米之间,这个范围可以确保造斜作业得以一次性成功。本次8口井平均机械钻速在100~200m/h之间,起下钻都非常顺利,井眼规范,净化良好。
  3 应用的新技术
  3.1 钻井液技术
  8-1/2”井段使用新型的HIBDRILL抑制性钻井液体系。1)采用甲酸钾和石灰石复配进行加重来提高井壁泥浆泥饼的强度,防止储层污染,既有利于保护油层,又有利于保证固井质量。2)采用合适的封堵剂LPF(成膜封堵剂)和EPF(乳化石蜡)来提高钻井液体系的封堵效果,增强了泥浆的非渗透性,有力地阻止了泥浆和水泥浆滤液的渗入,改善钻井液的虑失给压力衰竭储层造成的伤害。
  3.2 定向井技术
  ①8-1/2”井段使用先进的旋转导向工具来提高机械钻速和钻井效率;②8-1/2”井段使用随钻测压技术及时弄清楚地层压力,采取针对性的安全预防措施。
  3.3 固井技术
  7”尾管固井采用漂珠水泥+硅粉低密高强水泥浆体系,降低ECD,减少水泥浆漏失,最大限度保护储层。
  4 表层批钻作业情况简介
  歧口18-1综合调整优快钻井项目第一口P10井的表层一开17-1/2″井眼设计中完井深400m。表层钻井顺序为P10→P12→P11→P7→P15→P16→P13→P14。表层钻井过程中采用带马达的钟摆钻具组合释放机械钻速,8口井表层累计进尺2646m,累计纯钻时间15.25h,平均机械钻速173.51m/h。钻进过程中采用跳打的方式防止井间发生窜漏,一口井表层固井作业结束后及时拉陀螺复测井眼轨迹,指导下口井的表层钻进作业。
  5 随钻测量作业过程及措施
  5.1 MWD测量作业
  以QK18-1-P12井为例,二开12-1/4井眼使用1200MWD系统,配置为CDS3.32模式PCD探管1706#,MK6脉冲器2226#,定子25°、转子35°、限流环1.95″、Stand-off间隙值0.465。为节约时间, List设置最简化,只传最主要的参数。从第三柱造斜开始,排量开至3900L/Min,信号正常,钻井过程中,测斜成功率为100%。其它七口井二开作业情况均与P12井类似,从整体看,参数选择较为合理,排量范围在3000~4000L/min信号良好,转子转速在2100~2950转/min。PCD探管List设置满足优快钻井的需要。
  5.2 陀螺不占井口测量井眼轨迹作业
  QK18-1外挂采油平台共有三层,为了防止套管扶正器前段与管串本体的台阶卡在井口盖边缘,作业期间井口区每一层都有专人留守。在表层钻进期间震动很大,噪声干扰很严重,自寻北要么无法通过要么寻北质量不高。这种情况下,选择在起钻到下套管这一时间段进行陀螺作业,提前选取牢靠吊点,并居中井口,挂好天、地滑轮和导向滑轮。
  6 结语
  在快速钻井技术的推广上,不仅仅是从点到面的一个过程,更是对技术水平、管理水平的有效提高。尤其是在QK18-1项目的实施运作过程中,无论是从钻井效率上,还是从人事事故的发生上都具有较大的潜力,为此就要加强设备的维护管理,以进一步提高生产效率。
  参考文献
  [1] 梁小庆.A1水平井优快钻井技术探讨[J].西部探矿工程,2018,30(02):73-74,78.
  [2] 徐飞.优快钻井技术在石油开采中的应用[J].化工管理,2017(30):114.
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