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摘要:介绍了RGH20C地铁轨道打磨车常见故障出现的的原因,并进行分析和预防对策。
关键词:轨道打磨车;常见故障;故障;分析预防
一、概述
RGH20C钢轨打磨车主要用于消除钢轨的表面磨损,变形和其他缺陷,可以打磨正线、道岔及交叉道的内、外铁轨的顶部和两侧。它既能独立双向行走,并具有双向打磨作业能力,因此其除了具有柴油机、传动系统、制动系统、走行系统、液压系统、电气系统等常规内燃机车的结构外还具有打磨系统。打磨系统包括检测系统及打磨小车,在机车左右两边各有五个打磨小车,每个打磨小车有一个打磨头;检测系统包括一套激光波磨测量系统和一套激光轨廓测量系统。
二、现象描述
轨道打磨车组在日常施工运用中发生以下故障:
2.1单车分动箱内窜入蓝色液压油(分动箱油为淡黄色);
2.2单车柴油机起机后起动马达无法关闭;
2.3膨胀水箱加水盖焊缝处渗水。
三、初步原因分析
3.1分动箱内窜入液压油故障分析(见图1):
分动箱(即泵驱动器)是轨道打磨车动力传输的重要中间部件,发动机主轴输出端通过花键轴与分动箱主传动齿轮相连接,主传动齿轮以及两侧的齿轮连接有走行静液压双泵、控制泵、进给泵、集成泵、五连泵等主要动力部件,承担着提供整车施工和走形液压动力功能。
分动箱共有五个输出端,分别与一个控制泵、一个集尘泵、两个五连泵和一个走形泵连接,五个泵都使用液压油,此故障初步判断为其中一个或多个泵密封不良,液压油窜入至分动箱内。
3.2柴油机起机后起动马达无法关闭故障分析:
起动马达受柴油机起动按钮控制,起动按钮关闭后马达应停止工作,无法关闭马达主要有两种原因:一是起动按钮出现短路,无法断开控制;二是起动马达本身故障,内部控制电路短路,起动按钮无法控制马达通断。
3.3膨脹水箱加水盖焊缝处渗水故障分析:
膨胀水箱在柴油机运行一段时间后,有冷却液从加水口渗出,判断为加水口焊缝质量不良,有焊接裂缝,冷却液在高温高压下从裂纹处渗出。
四、初步解决方案
4.1分动箱内窜入液压油故障处理过程(见图2、图3):
注油拆卸:
①检查液压泵与分动箱连接处无异常,从表面无法判断,需拆除分动箱上的五个液压泵;②拆除液压泵前,在液压管路上做好可识别标记,避免连接时管路接错,并且将液压油全部放入干净油桶内备用;③使用撬棍、手葫芦、扳手、吊装绳等工具拆除液压泵,检查各泵连接处,发现走形泵连接处有蓝色液压油,其余液压泵连接处正常; ④为了彻底排除故障,五个液压泵在专业试验台上测试,发现只有走形泵漏油,分解走形泵发现内部骨架密封圈破损,更换密封圈,上试验台重新测试无漏油现象;⑤将五个泵重新装回分动箱上,按标示连接液压油管,加装液压油;⑥起机一段时间后检查,分动箱放油口处无蓝色液压油放出。
4.2柴油机起动马达故障处理过程(见图4):
①首先使用万用表检查02车马达起动按钮,发现功能正常,排除按钮故障;②将01车与02车马达对换,打开电源起动后,01车上的马达无法停止,02车正常,确定是02车马达故障;③从柴油机上拆下马达,使用外接电源供电,检查到马达控制电磁铁漏电,更换马达控制电磁铁,使用外接电源重新测试正常;④装回马达,起动机车测试,功能正常。
4.3膨胀水箱加水盖渗水故障处理过程(见图5):
①柴油机起动一段时间后观察,发现冷却液由加水盖焊缝处渗出;②擦拭干净后继续观察,焊缝处有裂纹,冷却液从裂纹处渗出,需要重新焊接;③按照公司规章申请工程车动火令,做好安全设想,现场作业时安排专人监管,配备灭火器;④水箱盖与水箱是为不同材质,需要采用锡焊处理,从新焊接后起机,数小时后多次检查无渗水现象。
以上故障处理后,轨道打磨车在试车线多次动车调试,无故障发生。
五、深入原因分析
1、轨道打磨车分动箱内窜入液压油为液压泵密封不良,造成液压油从与分动箱连接处窜入。骨架密封圈破损为橡胶件偶发性故障。
2、轨道打磨车柴油机起动马达内部电磁铁漏电,是由于电磁铁在出厂安装时未安装到位,在长期使用后结构破损造成。
3、轨道打磨车水箱加水盖焊缝出现焊接裂纹,因为锡焊要求的技能水平较高,出厂前未做好焊接过程把控等措施,在长期使用后焊接缺陷暴露,出现焊缝。
六、解决方案
在动车前需检查轨道打磨车分动箱内油位油质,观察比较两台车的油质是否存在异常,轨道打磨车使用一定年限后,应根据状态跟换密封件;定期检查车内所以电气接头、线路、接触器、开关等状态,确认无氧化、虚接等隐蔽故障;在机车停止运转后,上车检查加水口状态,长期观察。
(作者单位:苏州市轨道交通集团有限公司运营分公司)
关键词:轨道打磨车;常见故障;故障;分析预防
一、概述
RGH20C钢轨打磨车主要用于消除钢轨的表面磨损,变形和其他缺陷,可以打磨正线、道岔及交叉道的内、外铁轨的顶部和两侧。它既能独立双向行走,并具有双向打磨作业能力,因此其除了具有柴油机、传动系统、制动系统、走行系统、液压系统、电气系统等常规内燃机车的结构外还具有打磨系统。打磨系统包括检测系统及打磨小车,在机车左右两边各有五个打磨小车,每个打磨小车有一个打磨头;检测系统包括一套激光波磨测量系统和一套激光轨廓测量系统。
二、现象描述
轨道打磨车组在日常施工运用中发生以下故障:
2.1单车分动箱内窜入蓝色液压油(分动箱油为淡黄色);
2.2单车柴油机起机后起动马达无法关闭;
2.3膨胀水箱加水盖焊缝处渗水。
三、初步原因分析
3.1分动箱内窜入液压油故障分析(见图1):
分动箱(即泵驱动器)是轨道打磨车动力传输的重要中间部件,发动机主轴输出端通过花键轴与分动箱主传动齿轮相连接,主传动齿轮以及两侧的齿轮连接有走行静液压双泵、控制泵、进给泵、集成泵、五连泵等主要动力部件,承担着提供整车施工和走形液压动力功能。
分动箱共有五个输出端,分别与一个控制泵、一个集尘泵、两个五连泵和一个走形泵连接,五个泵都使用液压油,此故障初步判断为其中一个或多个泵密封不良,液压油窜入至分动箱内。
3.2柴油机起机后起动马达无法关闭故障分析:
起动马达受柴油机起动按钮控制,起动按钮关闭后马达应停止工作,无法关闭马达主要有两种原因:一是起动按钮出现短路,无法断开控制;二是起动马达本身故障,内部控制电路短路,起动按钮无法控制马达通断。
3.3膨脹水箱加水盖焊缝处渗水故障分析:
膨胀水箱在柴油机运行一段时间后,有冷却液从加水口渗出,判断为加水口焊缝质量不良,有焊接裂缝,冷却液在高温高压下从裂纹处渗出。
四、初步解决方案
4.1分动箱内窜入液压油故障处理过程(见图2、图3):
注油拆卸:
①检查液压泵与分动箱连接处无异常,从表面无法判断,需拆除分动箱上的五个液压泵;②拆除液压泵前,在液压管路上做好可识别标记,避免连接时管路接错,并且将液压油全部放入干净油桶内备用;③使用撬棍、手葫芦、扳手、吊装绳等工具拆除液压泵,检查各泵连接处,发现走形泵连接处有蓝色液压油,其余液压泵连接处正常; ④为了彻底排除故障,五个液压泵在专业试验台上测试,发现只有走形泵漏油,分解走形泵发现内部骨架密封圈破损,更换密封圈,上试验台重新测试无漏油现象;⑤将五个泵重新装回分动箱上,按标示连接液压油管,加装液压油;⑥起机一段时间后检查,分动箱放油口处无蓝色液压油放出。
4.2柴油机起动马达故障处理过程(见图4):
①首先使用万用表检查02车马达起动按钮,发现功能正常,排除按钮故障;②将01车与02车马达对换,打开电源起动后,01车上的马达无法停止,02车正常,确定是02车马达故障;③从柴油机上拆下马达,使用外接电源供电,检查到马达控制电磁铁漏电,更换马达控制电磁铁,使用外接电源重新测试正常;④装回马达,起动机车测试,功能正常。
4.3膨胀水箱加水盖渗水故障处理过程(见图5):
①柴油机起动一段时间后观察,发现冷却液由加水盖焊缝处渗出;②擦拭干净后继续观察,焊缝处有裂纹,冷却液从裂纹处渗出,需要重新焊接;③按照公司规章申请工程车动火令,做好安全设想,现场作业时安排专人监管,配备灭火器;④水箱盖与水箱是为不同材质,需要采用锡焊处理,从新焊接后起机,数小时后多次检查无渗水现象。
以上故障处理后,轨道打磨车在试车线多次动车调试,无故障发生。
五、深入原因分析
1、轨道打磨车分动箱内窜入液压油为液压泵密封不良,造成液压油从与分动箱连接处窜入。骨架密封圈破损为橡胶件偶发性故障。
2、轨道打磨车柴油机起动马达内部电磁铁漏电,是由于电磁铁在出厂安装时未安装到位,在长期使用后结构破损造成。
3、轨道打磨车水箱加水盖焊缝出现焊接裂纹,因为锡焊要求的技能水平较高,出厂前未做好焊接过程把控等措施,在长期使用后焊接缺陷暴露,出现焊缝。
六、解决方案
在动车前需检查轨道打磨车分动箱内油位油质,观察比较两台车的油质是否存在异常,轨道打磨车使用一定年限后,应根据状态跟换密封件;定期检查车内所以电气接头、线路、接触器、开关等状态,确认无氧化、虚接等隐蔽故障;在机车停止运转后,上车检查加水口状态,长期观察。
(作者单位:苏州市轨道交通集团有限公司运营分公司)