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摘 要:系统的分析了坚硬顶板、软煤、软底大倾角较薄厚煤层综采放顶煤工作面架前煤壁区冒落的原因,以及采取的预防措施和处理方法。
关键词:坚硬顶板;软煤;软底;大倾角;架前冒落;预防措施;处理方法。
新疆焦煤集团有限责任公司2130煤矿首次在15121工作面坚硬顶板、软煤、软底大倾角4.5m厚煤层条件下实施了综采放顶煤回采工艺,达到了高产、高效、低耗及安全生产的目的,实现了坚硬顶板、软煤、软底大倾角较薄厚煤层放顶煤一次采全高综采技术的突破。
Rigid roof, soft coal, soft-cover large inclination thick coal bed Integrated located on the former run-down
factor analysis and prevention
LiHong
(Group of the Xinjiang coke coke companies Xinjiang Urumqi 830025)
Summary : A rigid roof systems analysis, soft coal, soft-cover large inclination thick coal bed Integrated Procurement coal located on the top run-down area of the former coal wall causes, and to take preventive measures and treatment methods.
Keyword : hard top; soft coal; Soft bottom; Great inclination; Aircraft before taking off; Prevention measures; Approach.
1、 工作面基本情况
15121工作面位于+1950水平集中运输石门东翼,工作面开采5#煤层,煤层上部含夹矸0.1~0.7m,煤层稳定,倾角33°~38°,煤层平均厚度4.5m,煤层硬度系数f<1.5,煤层直接顶厚度为2.32m,灰白色含砾粗砂岩,老顶为灰白色中砂岩,厚度22.13m。直接底为0.5m岩质泥岩。该面揭露落差
1.5m断层1条。
工作面安装ZF4400/16/26型低位放顶煤液压支架48架,上端头安装3架ZFG5800/17/30过渡支架,下端头安装6架ZFG5800/17/30过渡支架,基本支架支护强度0.76Mpa,对底板平均比压1.98 Mpa,初撑力3958KN,工作阻力4400KN;工作面前后均使用SGB730/200型中双链刮板输送机,采用MG200/500AWD双滚筒采煤机,乳化液泵站采用WRB200/31.5A2台。
2、 架前冒落的成因分析
综放工作面架前冒落的原因是多方面的,从具体回采过程来看,致使架前冒落的因素主要有自然条件因素和人为回采因素。
2.1 自然条件因素
(1)顶板初次来压和周期来压的影响
回采面由开切眼开始推进,当老顶初次断裂垮落及周期性的折断时,加剧了工作面煤壁片帮及漏顶现象。
(2)地质构造方面的原因
工作面过断层破碎带时,由于断层破坏了工作面顶板的完整性,容易造成架前煤壁区片帮冒顶。
(3)水的影响
工作面有淋水时,煤层受水的长期浸泡而变软,从而减小了煤的抗压强度,同时水浸也致使顶部煤岩离层,变松甚至冒落。
(4)软底板的影响
煤层底板炭质泥岩遇到工作面淋水,导致遇水膨胀,造成支架下扎,移架困难,煤帮顶板得不到及时支护,而造成冒落;同时底板松软,降低了支架整体支护刚度,加剧了围岩变形。
2.2 人为回采因素
(1)采高的影响
综放工作面采高过大,造成顶煤相对较薄,在支架与顶板的相互作用下,顶煤容易破坏,导致其在架前冒落。由于煤层软,采高加大,煤壁易片帮。
(2)端面距的影响
端面距裸露的顶板没有及时支护,在顶煤条件差时,如果端面距较大,很容易发生架前冒落。
(3)初撑力因素的影响
支架阀组泄漏或操作上的原因造成支架初撑力低,矿压显现明显,煤壁超前压力加大是造成煤壁片帮冒顶的重要因素之一。
(4)推进度的影响
工作面推进度越慢,维护时间较长,煤体越易被压松,以至造成片帮,局部冒顶。
(5)液压支架反复升降的影响
工作面底板不平,支架相互挤压,架前浮煤过多等原因造成移架阻力过大,一次不能将支架移到位,需多次升降。反复升降支架,人为地破坏了工作面顶板完整性,容易引起架前冒落。
(6)放煤不当的影响
回采期间顶煤放的不均匀,局部放的过多,引起工作面架上(前)抽空,也易引起架前冒落。
(7)超前预爆破深孔放顶效果不好的影响
深孔放顶质量不好,致使采空区悬顶面积增大,顶板下沉量增加,煤壁超前压力增大,造成煤壁片帮冒顶。
(8)割煤质量的影响
工作面采煤机运行时,割煤质量不好,造成顶底板不平,使支架不能有效地支撑顶板,容易引起架前冒落。
3、 架前冒落的预防措施及处理方法
3.1 预防措施
(1)准确掌握回采工作面的地质情况,当工作面接近断层破碎带之前要及时采取措施,以防架前冒落,具体的做法是:在工作面距断层3~4m左右时,不再放顶煤,并加快工作面推进度,使顶煤和直接顶能充满采空区,从而减少老顶对工作面的压力;根据断层性质和赋存情况,适当调整工作面,避免工作面与断层平行,防止工作面大面积接触断层,从而造成大面积垮落。
(2)工作面支架通过安设矿压监控仪器进行观测,掌握工作面老顶初次来压及周期来压的规律,准确判断来压征兆,提前做好预防工作。
(3)工作面快速推进,使顶板下沉量较大的区段始终处于支架放顶线采空区侧,工作面煤帮始终处于顶板下沉回转量较小位置,减少煤壁、煤体所受的压力,减轻其破碎程度,减少片帮及端面冒落程度。
(4)工作面采用及时支护方式。ZF4400/16/26支架前端配备行程为700mm的前伸缩梁,在一般情况下,当工作面端面距小于300mm或当片帮深度小于700mm时,前伸缩梁能及时有效地支护煤帮和端面顶煤。
(5)采用带压移架,确保移架一次到位,尽量避免液压支架反复升降。
(6)控制采高在2.0~2.2m,使支架保持良好支护状态,减少片帮及架前冒落。
(7)加强液压支架的维护工作及移架质量,确保支架的初撑力不低于额定值的80%,支护强度达到要求,降低顶板下沉量,提高支架——围岩体系的整体刚度。
(8)割煤时要将工作面顶底板割平,煤壁割直,使液压支架顶梁能有效地接触顶板,充分发挥液压支架支撑性能。
(9)采用正确的放煤方式,尽量做到均匀放煤。在顶板来压期间,顶板破碎的地方和煤层厚度较小处,采用单轮间隔放煤,其它则用多轮顺序放煤,这样既保证了煤质,同时又能保持放煤均匀,从而保证整个工作面支架受压均匀。
3.2 处理方法
一旦发生架前冒落,可及时采用超前无腿棚接顶的办法处理。具体操作方式是:使用Φ38mm,长度1800mm圆钢制作成的无腿和使用长度1.5~2m的矿用9#工字钢,一端放在支架顶梁前端,搭接长度400~600mm,另一端搭在煤壁侧无腿上,根据压力大小,片帮深度,顶煤顶板冒落程度,采取相应无腿棚密度,无腿棚顶部铺设金属网和采用厚度不小于100mm的半圆木接实,从而控制架前冒落。另外,在处理架前冒落时,不许开前部输送机,确保作业人员安全。
4、 结语
通过八个多月来的探索,我们基本上摸清了综放工作面架前冒落的原因,掌握了一些预防措施及处理方法。实践证明,这些方法是行之有效的。从2005年10月至2006年6月,15121综放工作面累计生产原煤28.2万吨,平均工效20.36t/工,综放工作面的直接效益比一次采全高(采高3m)开采年效益提高了1965.73万元/a?面,基本解决了架前冒落问题,实现了高产高效的目标。
作者简介:
李洪,1969年出生,1991年毕业于新疆煤炭专科学校,采矿工程师,现任新疆焦煤集团有限责任公司艾维尔沟焦煤公司副经理。
关键词:坚硬顶板;软煤;软底;大倾角;架前冒落;预防措施;处理方法。
新疆焦煤集团有限责任公司2130煤矿首次在15121工作面坚硬顶板、软煤、软底大倾角4.5m厚煤层条件下实施了综采放顶煤回采工艺,达到了高产、高效、低耗及安全生产的目的,实现了坚硬顶板、软煤、软底大倾角较薄厚煤层放顶煤一次采全高综采技术的突破。
Rigid roof, soft coal, soft-cover large inclination thick coal bed Integrated located on the former run-down
factor analysis and prevention
LiHong
(Group of the Xinjiang coke coke companies Xinjiang Urumqi 830025)
Summary : A rigid roof systems analysis, soft coal, soft-cover large inclination thick coal bed Integrated Procurement coal located on the top run-down area of the former coal wall causes, and to take preventive measures and treatment methods.
Keyword : hard top; soft coal; Soft bottom; Great inclination; Aircraft before taking off; Prevention measures; Approach.
1、 工作面基本情况
15121工作面位于+1950水平集中运输石门东翼,工作面开采5#煤层,煤层上部含夹矸0.1~0.7m,煤层稳定,倾角33°~38°,煤层平均厚度4.5m,煤层硬度系数f<1.5,煤层直接顶厚度为2.32m,灰白色含砾粗砂岩,老顶为灰白色中砂岩,厚度22.13m。直接底为0.5m岩质泥岩。该面揭露落差
1.5m断层1条。
工作面安装ZF4400/16/26型低位放顶煤液压支架48架,上端头安装3架ZFG5800/17/30过渡支架,下端头安装6架ZFG5800/17/30过渡支架,基本支架支护强度0.76Mpa,对底板平均比压1.98 Mpa,初撑力3958KN,工作阻力4400KN;工作面前后均使用SGB730/200型中双链刮板输送机,采用MG200/500AWD双滚筒采煤机,乳化液泵站采用WRB200/31.5A2台。
2、 架前冒落的成因分析
综放工作面架前冒落的原因是多方面的,从具体回采过程来看,致使架前冒落的因素主要有自然条件因素和人为回采因素。
2.1 自然条件因素
(1)顶板初次来压和周期来压的影响
回采面由开切眼开始推进,当老顶初次断裂垮落及周期性的折断时,加剧了工作面煤壁片帮及漏顶现象。
(2)地质构造方面的原因
工作面过断层破碎带时,由于断层破坏了工作面顶板的完整性,容易造成架前煤壁区片帮冒顶。
(3)水的影响
工作面有淋水时,煤层受水的长期浸泡而变软,从而减小了煤的抗压强度,同时水浸也致使顶部煤岩离层,变松甚至冒落。
(4)软底板的影响
煤层底板炭质泥岩遇到工作面淋水,导致遇水膨胀,造成支架下扎,移架困难,煤帮顶板得不到及时支护,而造成冒落;同时底板松软,降低了支架整体支护刚度,加剧了围岩变形。
2.2 人为回采因素
(1)采高的影响
综放工作面采高过大,造成顶煤相对较薄,在支架与顶板的相互作用下,顶煤容易破坏,导致其在架前冒落。由于煤层软,采高加大,煤壁易片帮。
(2)端面距的影响
端面距裸露的顶板没有及时支护,在顶煤条件差时,如果端面距较大,很容易发生架前冒落。
(3)初撑力因素的影响
支架阀组泄漏或操作上的原因造成支架初撑力低,矿压显现明显,煤壁超前压力加大是造成煤壁片帮冒顶的重要因素之一。
(4)推进度的影响
工作面推进度越慢,维护时间较长,煤体越易被压松,以至造成片帮,局部冒顶。
(5)液压支架反复升降的影响
工作面底板不平,支架相互挤压,架前浮煤过多等原因造成移架阻力过大,一次不能将支架移到位,需多次升降。反复升降支架,人为地破坏了工作面顶板完整性,容易引起架前冒落。
(6)放煤不当的影响
回采期间顶煤放的不均匀,局部放的过多,引起工作面架上(前)抽空,也易引起架前冒落。
(7)超前预爆破深孔放顶效果不好的影响
深孔放顶质量不好,致使采空区悬顶面积增大,顶板下沉量增加,煤壁超前压力增大,造成煤壁片帮冒顶。
(8)割煤质量的影响
工作面采煤机运行时,割煤质量不好,造成顶底板不平,使支架不能有效地支撑顶板,容易引起架前冒落。
3、 架前冒落的预防措施及处理方法
3.1 预防措施
(1)准确掌握回采工作面的地质情况,当工作面接近断层破碎带之前要及时采取措施,以防架前冒落,具体的做法是:在工作面距断层3~4m左右时,不再放顶煤,并加快工作面推进度,使顶煤和直接顶能充满采空区,从而减少老顶对工作面的压力;根据断层性质和赋存情况,适当调整工作面,避免工作面与断层平行,防止工作面大面积接触断层,从而造成大面积垮落。
(2)工作面支架通过安设矿压监控仪器进行观测,掌握工作面老顶初次来压及周期来压的规律,准确判断来压征兆,提前做好预防工作。
(3)工作面快速推进,使顶板下沉量较大的区段始终处于支架放顶线采空区侧,工作面煤帮始终处于顶板下沉回转量较小位置,减少煤壁、煤体所受的压力,减轻其破碎程度,减少片帮及端面冒落程度。
(4)工作面采用及时支护方式。ZF4400/16/26支架前端配备行程为700mm的前伸缩梁,在一般情况下,当工作面端面距小于300mm或当片帮深度小于700mm时,前伸缩梁能及时有效地支护煤帮和端面顶煤。
(5)采用带压移架,确保移架一次到位,尽量避免液压支架反复升降。
(6)控制采高在2.0~2.2m,使支架保持良好支护状态,减少片帮及架前冒落。
(7)加强液压支架的维护工作及移架质量,确保支架的初撑力不低于额定值的80%,支护强度达到要求,降低顶板下沉量,提高支架——围岩体系的整体刚度。
(8)割煤时要将工作面顶底板割平,煤壁割直,使液压支架顶梁能有效地接触顶板,充分发挥液压支架支撑性能。
(9)采用正确的放煤方式,尽量做到均匀放煤。在顶板来压期间,顶板破碎的地方和煤层厚度较小处,采用单轮间隔放煤,其它则用多轮顺序放煤,这样既保证了煤质,同时又能保持放煤均匀,从而保证整个工作面支架受压均匀。
3.2 处理方法
一旦发生架前冒落,可及时采用超前无腿棚接顶的办法处理。具体操作方式是:使用Φ38mm,长度1800mm圆钢制作成的无腿和使用长度1.5~2m的矿用9#工字钢,一端放在支架顶梁前端,搭接长度400~600mm,另一端搭在煤壁侧无腿上,根据压力大小,片帮深度,顶煤顶板冒落程度,采取相应无腿棚密度,无腿棚顶部铺设金属网和采用厚度不小于100mm的半圆木接实,从而控制架前冒落。另外,在处理架前冒落时,不许开前部输送机,确保作业人员安全。
4、 结语
通过八个多月来的探索,我们基本上摸清了综放工作面架前冒落的原因,掌握了一些预防措施及处理方法。实践证明,这些方法是行之有效的。从2005年10月至2006年6月,15121综放工作面累计生产原煤28.2万吨,平均工效20.36t/工,综放工作面的直接效益比一次采全高(采高3m)开采年效益提高了1965.73万元/a?面,基本解决了架前冒落问题,实现了高产高效的目标。
作者简介:
李洪,1969年出生,1991年毕业于新疆煤炭专科学校,采矿工程师,现任新疆焦煤集团有限责任公司艾维尔沟焦煤公司副经理。