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摘要:刮板输送机是煤矿生产过程中的常用机械设备,蜗轮蜗杆加丝杠是刮板输送机常用的紧链方式,在刮板输送机的日常检修中,经常需要对刮板输送机进行松链、紧链,此方式在紧链、松链过程中需要人工操作,时间长、效率低、人工消耗体力大,以SGB1800/355原煤配仓刮板输送机为例,人工松链时间需要15分钟,紧链时间需要30分钟。针对刮板输送机人工松链、紧链时间长、效率低、人工体力消耗大的问题,创立刮板输送机智能自动松链、紧链项目,以优化生产工艺、降低人工耗能、提高效率。
关键词:煤矿;节能;刮板机;自动化;控制系统
一、实施方案
在刮板输送机蜗轮蜗杆加丝杠人工紧链方式的基础上进行改造,使用一台隔爆型三相异步电动机,配套减速器、轴承、M24的螺栓,加工制作传动装置,使用M36mm的内六角套筒头安装在自制传动装置M24的螺栓上做为松链、紧链工具,M36mm内六角套筒头的另一端安装在刮板输送机蜗轮蜗杆外露端头上,使用PLC控制、行程开关、空气开关、双向接触器、双联按钮等实现隔爆型三相异步电动机的启动、正反转运转及到位停止自动控制,通过蜗轮蜗杆运动对丝杆长度的调节,从而对刮板输送机进行自动电控松链和紧链。
二、实施过程
1、设计加工制作电控自动传动装置
使用一台隔爆型三相异步电动机(技术参数:YB2-112M-4,4KW,1430r/min,380/660V,50Hz),配套减速器、轴承、M24的螺栓,加工制作传动装置,使用PLC控制、行程开关、空气开关、双向接触器、双联按钮等实现隔爆型三相異步电动机的启动、正反转运转及到位停止自动控制。
2、设计加工制作电控传动装置平台
以刮板输送机蜗轮蜗杆外露端头的高度为依据,使用5mm厚的钢板、14#槽钢、转向轮加工制作可移动式电控传动装置平台。
3、刮板输送机自动智能松链、紧链
将电控自动传动装置安装固定在可移动式平台上,使用M36mm的内六角套筒头安装在自制传动装置M24的螺栓上做为松链、紧链工具,M36mm内六角套筒头的另一端安装在刮板输送机蜗轮蜗杆外露端头上,按下启动按钮,电动机正转或反转,通过蜗轮蜗杆运动对丝杆长度的调节,从而对刮板输送机进行自动电控松链和紧链。
三、自动装置的意义分析及经济效益
在刮板输送机蜗轮蜗杆加丝杠人工紧链方式的基础上进行改造,使用一台隔爆型三相异步电动机,配套减速器、轴承、M24的螺栓,加工制作传动装置,使用M36mm的内六角套筒头安装在自制传动装置M24的螺栓上做为松链、紧链工具,M36mm内六角套筒头的另一端安装在刮板输送机蜗轮蜗杆外露端头上,使用空气开关、双向接触器、双联按钮等实现隔爆型三相异步电动机的启动、正反转运转及停止自动控制,通过蜗轮蜗杆运动对丝杆长度的调节,从而对刮板输送机进行自动电控松链和紧链。有效解决了刮板输送机人工松链、紧链时间长、效率低、人工体力消耗大的问题,优化了生产工艺、降低人工耗能、节省人工、提高效率。
效果归纳:
该成果应用后主要解决了以下问题:
提高生产效率约73%。
每月可节约检修时间330分钟。
有效减少了人工松链、紧链体力消耗大、时间长的问题。节省人力,人工松链、紧链需要两个人,自动智能方式只需要一个人。
经济效益:
以SGB1800/355原煤配仓刮板输送机为例,人工松链时间需要15分钟,紧链时间需要30分钟;实现自动智能方式后,松链时间需要5分钟,紧链时间需要7分钟,完成一次松链、紧链,节省时间33分钟。按每月检修10次计算,每月可节约时间330分钟,按工作面每小时生产原煤1500吨,每月可提高原煤产量330/60*1500=8250吨,每年提高原煤产量9.9万吨,提高经济效益约3960万元。
参考文献:
【1】于忠厚.刮板输送机链条自动张紧系统的研究与应用[J]山西焦煤科技2014.12:18-20.
关键词:煤矿;节能;刮板机;自动化;控制系统
一、实施方案
在刮板输送机蜗轮蜗杆加丝杠人工紧链方式的基础上进行改造,使用一台隔爆型三相异步电动机,配套减速器、轴承、M24的螺栓,加工制作传动装置,使用M36mm的内六角套筒头安装在自制传动装置M24的螺栓上做为松链、紧链工具,M36mm内六角套筒头的另一端安装在刮板输送机蜗轮蜗杆外露端头上,使用PLC控制、行程开关、空气开关、双向接触器、双联按钮等实现隔爆型三相异步电动机的启动、正反转运转及到位停止自动控制,通过蜗轮蜗杆运动对丝杆长度的调节,从而对刮板输送机进行自动电控松链和紧链。
二、实施过程
1、设计加工制作电控自动传动装置
使用一台隔爆型三相异步电动机(技术参数:YB2-112M-4,4KW,1430r/min,380/660V,50Hz),配套减速器、轴承、M24的螺栓,加工制作传动装置,使用PLC控制、行程开关、空气开关、双向接触器、双联按钮等实现隔爆型三相異步电动机的启动、正反转运转及到位停止自动控制。
2、设计加工制作电控传动装置平台
以刮板输送机蜗轮蜗杆外露端头的高度为依据,使用5mm厚的钢板、14#槽钢、转向轮加工制作可移动式电控传动装置平台。
3、刮板输送机自动智能松链、紧链
将电控自动传动装置安装固定在可移动式平台上,使用M36mm的内六角套筒头安装在自制传动装置M24的螺栓上做为松链、紧链工具,M36mm内六角套筒头的另一端安装在刮板输送机蜗轮蜗杆外露端头上,按下启动按钮,电动机正转或反转,通过蜗轮蜗杆运动对丝杆长度的调节,从而对刮板输送机进行自动电控松链和紧链。
三、自动装置的意义分析及经济效益
在刮板输送机蜗轮蜗杆加丝杠人工紧链方式的基础上进行改造,使用一台隔爆型三相异步电动机,配套减速器、轴承、M24的螺栓,加工制作传动装置,使用M36mm的内六角套筒头安装在自制传动装置M24的螺栓上做为松链、紧链工具,M36mm内六角套筒头的另一端安装在刮板输送机蜗轮蜗杆外露端头上,使用空气开关、双向接触器、双联按钮等实现隔爆型三相异步电动机的启动、正反转运转及停止自动控制,通过蜗轮蜗杆运动对丝杆长度的调节,从而对刮板输送机进行自动电控松链和紧链。有效解决了刮板输送机人工松链、紧链时间长、效率低、人工体力消耗大的问题,优化了生产工艺、降低人工耗能、节省人工、提高效率。
效果归纳:
该成果应用后主要解决了以下问题:
提高生产效率约73%。
每月可节约检修时间330分钟。
有效减少了人工松链、紧链体力消耗大、时间长的问题。节省人力,人工松链、紧链需要两个人,自动智能方式只需要一个人。
经济效益:
以SGB1800/355原煤配仓刮板输送机为例,人工松链时间需要15分钟,紧链时间需要30分钟;实现自动智能方式后,松链时间需要5分钟,紧链时间需要7分钟,完成一次松链、紧链,节省时间33分钟。按每月检修10次计算,每月可节约时间330分钟,按工作面每小时生产原煤1500吨,每月可提高原煤产量330/60*1500=8250吨,每年提高原煤产量9.9万吨,提高经济效益约3960万元。
参考文献:
【1】于忠厚.刮板输送机链条自动张紧系统的研究与应用[J]山西焦煤科技2014.12:18-20.