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摘要:高压变频调速系统是一种高新智能技术产品,集自动化控制、计算机、光电通信、电机、微电子技术等相统一的产品。电机变频运行后,既节约了电能,也使电机不用一直满载运行,有效的提高了电机等相关设备的寿命。虽然节省了大量的费用,但在运行过程中也存在各种异常事故的发生。
关键字:变频器 故障 分析
引言
广州智光ZINVERT系列高压变频系统主要的组成部分,分别是控制柜、功率柜、整流柜、旁路柜。旁路柜可以根据用户的需求合理配置。
在电厂的生产过程中,高压电动机在风机、泵类设备中应用范围非常广泛,电能消耗比重也相当大。使用ZINVERT系列变频调速系统后电机可以进行软起动,避免了冲击电流对电机的伤害,而且还能使风机随时起停。在调节风机的送风量方面,通过设定变频器的频率来调节风机的转速来控制风量,不用手动控制风门来进行调节。调速系统的调节范围比较广,可以从0%~100%进行调节,根据不同的生产要求随时进行风量调节,避免造成浪费,有效的减低生产成本。
下面介绍一起某电厂一次风机变频器跳闸的事故。通过对该起事故的记录和图片进行仔细分析,找出问题所在,提出防范技术措施,为同类产品的设计提供参考。
1基本概况
某电厂#8机总装机组容量为200WM,该锅炉两台一次风机,一次风机电机型号YKK450-4,额定功率710kW。A、B一次风机高压变频调速装置由广州智光电气股份有限公司生产,型号为ZINVERT-A6H900/06Y,实施一拖一的方式。
1.1故障现象
运行值班人员在后台DCS处发现#8炉A一次风机变频装置发变频(型号:Zinvert-A6H900/06Y)重故障告警信号,转速、电流反馈为零,变频装置仍为变频状态。
值班人员立即进行就地检查,发现A一次风机变频控制柜内QS1(外供380V电源断路器)控制电源开关、及其上级用户交流控制电源开关跳闸,变频装置QS2(自备380V电源断路器)正常运行时未投入,检查无其他异常后,再次合上“外供380V电源断路器”电源开关QS1,变频器轻、重故障消失。查看变频故障记录,变频重故障为“外部故障信号停机”,将变频装置切换到工频运行,并通知检修人员前来处理。
1.2故障查找
检修人员到就地控制柜检查如下:
1)检查A一次风机变频器控制柜内保險FU1~FU6正常。
2)检查A一次风机变频器PWB板输入电压为AC:178V,输出电压为DC:232.7V,控制器电源板和信号板电源板为232.7V,QS4(控制电源断路器)输出电压为227.3V均正常,测量UPS电压为AC:228.5V,输出电压为AC:227.6V,确定正常运行时UPS未投入,开启UPS后再次测量UPS输出电压为220.6V。
3)测量A一次风机变频器散热风机三相电阻正常。
4)以上检查后结合A一次风机变频器控制柜内控制电源除QS1(外供380V电源断路器)电源跳闸外无内其他控制电源跳闸,缩小检查范围,仔细查找发现接触器KM01(380V电源切换接触器)线圈并联电容爆裂,如图2所示。
5)包扎好A一次风机变频器控制柜内裸露接线后,低压模拟A一次风机变频器开启,变频器控制柜无重故障和风机报警故障。
2、故障分析
1)正常运行时A一次风机变频器控制柜控制电源由电源QS1(外供380V电源断路器)和电源QS2(自备380V电源断路器)提供如图3所示。正常情况下控制电源QS1供电,即外供380V电源断路器供电;控制电源QS2处于热备用状态,当电源QS1故障时通过接触器KM01切换到电源QS2供电,保证变频器整个控制回路供电。同时也验证了A一次风机变频器故障记录,变频器重故障为“外部故障信号停机”。
2)此次事故因A一次风机变频器控制柜控制电源QS1(外供380V电源断路器)下端接触器KM01线圈并联电容短路跳闸后,电源QS2(自备380V电源断路器)正常运行时未投入使用,致使A一次风机变频器控制柜控制电源故障时不能正常切换到电源QS2(自备380V电源断路器)供电,且变频器控制柜内UPS电源正常运行时未投入,导致交流控制电源消失,变频器柜因没有控制电源而发生故障。
3)A一次风机变频器控制柜内接触器KM01线圈并联电容爆裂,可能由于现场的谐波,及设备的老化引起并联电容击穿短路造成。
综上所述,此次故障是由于A一次风机变频器装置外供380V电源因接触器线圈电容短路,导致控制电源消失,而自备380V电源未能正确投入,且变频器控制柜内UPS电源正常运行时未投入使用引起的。
3、建议措施
1)A一次风机变频器控制柜内QS2(自备380V电源开关)如现场未做设计更改,需要热备用投入;
2)每次切断A一次风机变频器控制电源后再次投入变频器建议将变频器柜内的UPS电源投入运行,且在检修期间对变频柜内设备做维护。
3)定期更换A一次风机变频器控制柜内一些易耗件如熔断器、电源模块、卡件、接触器线圈电容等部件。在更换变频调速系统的部件时,应与原部件规格、型号一致。
4)备有充足的备品备件,保证变频器正常运行,节省能耗。
5)加强设备的日常巡查,定期对变频系统进行清洁维护。
4、结束语
通过落实整改措施后,一次风机变频器调速系统可正常运行。在过去运行的一年时间内再也没有出现过以上问题。厂用电率显著降低,确保设备的安全同时也创造了巨大的经济效益。随着电力体制改革的推进和竞价上网新格局的形成、深化,电厂还将在其它辅助设备进行变频改造,势必将优化企业资源配置,为促进企业可持续发展创造条件,早日实现增盈的目标。
参考文献
【1】广州智光ZINVERT系列高压变频系统用户手册
【2】火力发电厂运行规程、检修规程
【3】电力设备预防性试验规程(DL/596-1996)
关键字:变频器 故障 分析
引言
广州智光ZINVERT系列高压变频系统主要的组成部分,分别是控制柜、功率柜、整流柜、旁路柜。旁路柜可以根据用户的需求合理配置。
在电厂的生产过程中,高压电动机在风机、泵类设备中应用范围非常广泛,电能消耗比重也相当大。使用ZINVERT系列变频调速系统后电机可以进行软起动,避免了冲击电流对电机的伤害,而且还能使风机随时起停。在调节风机的送风量方面,通过设定变频器的频率来调节风机的转速来控制风量,不用手动控制风门来进行调节。调速系统的调节范围比较广,可以从0%~100%进行调节,根据不同的生产要求随时进行风量调节,避免造成浪费,有效的减低生产成本。
下面介绍一起某电厂一次风机变频器跳闸的事故。通过对该起事故的记录和图片进行仔细分析,找出问题所在,提出防范技术措施,为同类产品的设计提供参考。
1基本概况
某电厂#8机总装机组容量为200WM,该锅炉两台一次风机,一次风机电机型号YKK450-4,额定功率710kW。A、B一次风机高压变频调速装置由广州智光电气股份有限公司生产,型号为ZINVERT-A6H900/06Y,实施一拖一的方式。
1.1故障现象
运行值班人员在后台DCS处发现#8炉A一次风机变频装置发变频(型号:Zinvert-A6H900/06Y)重故障告警信号,转速、电流反馈为零,变频装置仍为变频状态。
值班人员立即进行就地检查,发现A一次风机变频控制柜内QS1(外供380V电源断路器)控制电源开关、及其上级用户交流控制电源开关跳闸,变频装置QS2(自备380V电源断路器)正常运行时未投入,检查无其他异常后,再次合上“外供380V电源断路器”电源开关QS1,变频器轻、重故障消失。查看变频故障记录,变频重故障为“外部故障信号停机”,将变频装置切换到工频运行,并通知检修人员前来处理。
1.2故障查找
检修人员到就地控制柜检查如下:
1)检查A一次风机变频器控制柜内保險FU1~FU6正常。
2)检查A一次风机变频器PWB板输入电压为AC:178V,输出电压为DC:232.7V,控制器电源板和信号板电源板为232.7V,QS4(控制电源断路器)输出电压为227.3V均正常,测量UPS电压为AC:228.5V,输出电压为AC:227.6V,确定正常运行时UPS未投入,开启UPS后再次测量UPS输出电压为220.6V。
3)测量A一次风机变频器散热风机三相电阻正常。
4)以上检查后结合A一次风机变频器控制柜内控制电源除QS1(外供380V电源断路器)电源跳闸外无内其他控制电源跳闸,缩小检查范围,仔细查找发现接触器KM01(380V电源切换接触器)线圈并联电容爆裂,如图2所示。
5)包扎好A一次风机变频器控制柜内裸露接线后,低压模拟A一次风机变频器开启,变频器控制柜无重故障和风机报警故障。
2、故障分析
1)正常运行时A一次风机变频器控制柜控制电源由电源QS1(外供380V电源断路器)和电源QS2(自备380V电源断路器)提供如图3所示。正常情况下控制电源QS1供电,即外供380V电源断路器供电;控制电源QS2处于热备用状态,当电源QS1故障时通过接触器KM01切换到电源QS2供电,保证变频器整个控制回路供电。同时也验证了A一次风机变频器故障记录,变频器重故障为“外部故障信号停机”。
2)此次事故因A一次风机变频器控制柜控制电源QS1(外供380V电源断路器)下端接触器KM01线圈并联电容短路跳闸后,电源QS2(自备380V电源断路器)正常运行时未投入使用,致使A一次风机变频器控制柜控制电源故障时不能正常切换到电源QS2(自备380V电源断路器)供电,且变频器控制柜内UPS电源正常运行时未投入,导致交流控制电源消失,变频器柜因没有控制电源而发生故障。
3)A一次风机变频器控制柜内接触器KM01线圈并联电容爆裂,可能由于现场的谐波,及设备的老化引起并联电容击穿短路造成。
综上所述,此次故障是由于A一次风机变频器装置外供380V电源因接触器线圈电容短路,导致控制电源消失,而自备380V电源未能正确投入,且变频器控制柜内UPS电源正常运行时未投入使用引起的。
3、建议措施
1)A一次风机变频器控制柜内QS2(自备380V电源开关)如现场未做设计更改,需要热备用投入;
2)每次切断A一次风机变频器控制电源后再次投入变频器建议将变频器柜内的UPS电源投入运行,且在检修期间对变频柜内设备做维护。
3)定期更换A一次风机变频器控制柜内一些易耗件如熔断器、电源模块、卡件、接触器线圈电容等部件。在更换变频调速系统的部件时,应与原部件规格、型号一致。
4)备有充足的备品备件,保证变频器正常运行,节省能耗。
5)加强设备的日常巡查,定期对变频系统进行清洁维护。
4、结束语
通过落实整改措施后,一次风机变频器调速系统可正常运行。在过去运行的一年时间内再也没有出现过以上问题。厂用电率显著降低,确保设备的安全同时也创造了巨大的经济效益。随着电力体制改革的推进和竞价上网新格局的形成、深化,电厂还将在其它辅助设备进行变频改造,势必将优化企业资源配置,为促进企业可持续发展创造条件,早日实现增盈的目标。
参考文献
【1】广州智光ZINVERT系列高压变频系统用户手册
【2】火力发电厂运行规程、检修规程
【3】电力设备预防性试验规程(DL/596-1996)