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[摘 要]本文共分两部分,第一部分着重介绍光导液位计的用途、功能、主要性能以及在我厂成品油罐区的应用情况。第二部分着重介绍该改造项目在经济性、适用性、推广性等方面取得的成果。
[关键词]罐区、光导液位计、导向滑轮、DCS。
中图分类号:S906 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0179-01
(一)光导液位计的应用情况及原理
大庆炼化分公司储运厂共有成品油储罐156座,其中有127座是利用光导液位计测量罐内液位。我厂使用的光导液位计是利用力学平衡原理设计测量:当罐内液位发生改变时,浮子随着罐内液位变化带动滑轮上的钢带上下移动,读码器通过读取钢带上的开孔位置,将光信号转换成电信号送至控制室内二次表,然后在DCS上得到液位的相应读数。
(二)液位计的特点及存在的问题
光导液位计具有实用性强,测量范围大,精度高等特点在我厂广泛应用。但是现场成品油储罐内部介质多为高温汽柴油,灌顶常伴有高温蒸发凝结液化的水蒸汽,加上外界雨雪渗漏等因素,导致液位计位于罐顶的导向滑轮污浊、老化、生锈,由于钢带的上下左右移动是依靠多个滑轮的转动来完成,单个滑轮的卡涩就可以严重影响钢带的传送效果,从而导致液位测量的偏差或测量值无变化等现象。使得日常维护的工作量巨大,故障频率极高,根据日常工作量统计显示:仅上半年由于滑轮卡涩导致钢带无法传动,液位测量出现故障的现象就达数十次,冬季由于灌顶蒸汽结霜、锈化冻凝,故障频率更高,给装置的平稳运行和操作带来了极大的隐患和不便。
安装在罐顶的传送滑轮由于安装位置特殊,清洁除锈、维护处理特别不便,许多滑轮安装仅不到一年时间就老化破损,造成极大经济损失的同时,需要更换的传送滑轮还无法在线处理,要先将钢带拽出,清除内部锈迹,再将传送滑轮完全拆除,然后才能更换备件,而且只能整套更换,费时费力,更换过程储罐液位始终无法正确显示,存在极大的安全隐患。
(三)光导液位计改造措施
1、改进滑轮结构
每套光导液位计有两个导向滑轮,钢带通过滑轮来回运动,当钢带发生偏斜或老化生锈后,与滑轮发生摩擦卡涩就会导致卡尺等现象。此次改造滑轮两端的固定装置和固定方式,在固定装置外侧增加可伸缩顶丝,使滑轮既能实现调整松紧,又能小幅调整位置,而且还可以随时在线更换各部件,减少了滑轮与码带间的不良摩擦和更换滑轮所需要的时间,减少液位计离线时间,保障了装置的平稳运行。
2、改进滑轮转动轴承材质
原导向滑轮轴承为铁制,在长时间工作后,转动轴承处易生锈,常造成滑轮抱死、卡涩,导致液位指示失灵。此次改进将滑轮轴承材质改为铜制,不易生锈,保证滑轮的转动性能,大幅减少卡尺情况的产生;原导向滑轮和侧面起固定连接作用的转动轴承咬合特别紧密,缝隙狭小,当发生腐蚀锈化后,两个部件只能成套更换,造成很大经济损失。改进后的侧面固定顶丝与滑轮本体接触面大大减小,根据需要更换局部破损部件即可,节约成本。
下图为光导液位计结构简图和改进后的传动滑轮,具有材质耐腐、不易生锈,外侧顶丝结构简单,易拆卸更换等特点(图1,图2)。
(四)液位計改进后的优势
1、新导向滑轮的制作与原滑轮尺寸一致,保证设备的兼容性,大幅度降低成本。
2、储运厂成品一车间7罐区16个储罐的光导液位计导向滑轮现已全部更换完成,从今年九月份至今,基本没有出现因滑轮生锈卡涩导致液位指示出现故障的情况,减少了相当大的工作量。
3、在导向滑轮改进过程中,可以利用现有旧的滑轮进行加工和改造,成本低廉。
4、改进后的导向滑轮可根据破损部位在线更换,省时省力,大大缩短液位计离线时间,方便工艺人员随时监测、操作,降低隐患和风险,保证了储罐液位得到实时监控,杜绝空罐、冒罐等事故发生,确保了罐区各项操作的平稳运行。
参考文献
[1] 《光导液位计系统维护资料》.
[2] 《浙大中控DCS系统组态维护手册》.
作者简介
王继宽,2011年毕业于东北石油大学自动化专业,现工作于黑龙江大庆炼化公司机电仪厂仪表一车间。
[关键词]罐区、光导液位计、导向滑轮、DCS。
中图分类号:S906 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0179-01
(一)光导液位计的应用情况及原理
大庆炼化分公司储运厂共有成品油储罐156座,其中有127座是利用光导液位计测量罐内液位。我厂使用的光导液位计是利用力学平衡原理设计测量:当罐内液位发生改变时,浮子随着罐内液位变化带动滑轮上的钢带上下移动,读码器通过读取钢带上的开孔位置,将光信号转换成电信号送至控制室内二次表,然后在DCS上得到液位的相应读数。
(二)液位计的特点及存在的问题
光导液位计具有实用性强,测量范围大,精度高等特点在我厂广泛应用。但是现场成品油储罐内部介质多为高温汽柴油,灌顶常伴有高温蒸发凝结液化的水蒸汽,加上外界雨雪渗漏等因素,导致液位计位于罐顶的导向滑轮污浊、老化、生锈,由于钢带的上下左右移动是依靠多个滑轮的转动来完成,单个滑轮的卡涩就可以严重影响钢带的传送效果,从而导致液位测量的偏差或测量值无变化等现象。使得日常维护的工作量巨大,故障频率极高,根据日常工作量统计显示:仅上半年由于滑轮卡涩导致钢带无法传动,液位测量出现故障的现象就达数十次,冬季由于灌顶蒸汽结霜、锈化冻凝,故障频率更高,给装置的平稳运行和操作带来了极大的隐患和不便。
安装在罐顶的传送滑轮由于安装位置特殊,清洁除锈、维护处理特别不便,许多滑轮安装仅不到一年时间就老化破损,造成极大经济损失的同时,需要更换的传送滑轮还无法在线处理,要先将钢带拽出,清除内部锈迹,再将传送滑轮完全拆除,然后才能更换备件,而且只能整套更换,费时费力,更换过程储罐液位始终无法正确显示,存在极大的安全隐患。
(三)光导液位计改造措施
1、改进滑轮结构
每套光导液位计有两个导向滑轮,钢带通过滑轮来回运动,当钢带发生偏斜或老化生锈后,与滑轮发生摩擦卡涩就会导致卡尺等现象。此次改造滑轮两端的固定装置和固定方式,在固定装置外侧增加可伸缩顶丝,使滑轮既能实现调整松紧,又能小幅调整位置,而且还可以随时在线更换各部件,减少了滑轮与码带间的不良摩擦和更换滑轮所需要的时间,减少液位计离线时间,保障了装置的平稳运行。
2、改进滑轮转动轴承材质
原导向滑轮轴承为铁制,在长时间工作后,转动轴承处易生锈,常造成滑轮抱死、卡涩,导致液位指示失灵。此次改进将滑轮轴承材质改为铜制,不易生锈,保证滑轮的转动性能,大幅减少卡尺情况的产生;原导向滑轮和侧面起固定连接作用的转动轴承咬合特别紧密,缝隙狭小,当发生腐蚀锈化后,两个部件只能成套更换,造成很大经济损失。改进后的侧面固定顶丝与滑轮本体接触面大大减小,根据需要更换局部破损部件即可,节约成本。
下图为光导液位计结构简图和改进后的传动滑轮,具有材质耐腐、不易生锈,外侧顶丝结构简单,易拆卸更换等特点(图1,图2)。
(四)液位計改进后的优势
1、新导向滑轮的制作与原滑轮尺寸一致,保证设备的兼容性,大幅度降低成本。
2、储运厂成品一车间7罐区16个储罐的光导液位计导向滑轮现已全部更换完成,从今年九月份至今,基本没有出现因滑轮生锈卡涩导致液位指示出现故障的情况,减少了相当大的工作量。
3、在导向滑轮改进过程中,可以利用现有旧的滑轮进行加工和改造,成本低廉。
4、改进后的导向滑轮可根据破损部位在线更换,省时省力,大大缩短液位计离线时间,方便工艺人员随时监测、操作,降低隐患和风险,保证了储罐液位得到实时监控,杜绝空罐、冒罐等事故发生,确保了罐区各项操作的平稳运行。
参考文献
[1] 《光导液位计系统维护资料》.
[2] 《浙大中控DCS系统组态维护手册》.
作者简介
王继宽,2011年毕业于东北石油大学自动化专业,现工作于黑龙江大庆炼化公司机电仪厂仪表一车间。