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摘要:文章介绍了在一次串级式压变介损试验中测试值异常,通过不断的分析和复测,找出异常的原因,最后提出如何消除干扰,准确地测量出设备真实情况的方法。
关键字:串级式压变 介损 干扰
中图分类号:F470.6 文献标识码:A
串级式压变是电力系统中非常重要的设备,测量介损是测量其绝缘性能的一个必试项目,规程建议采用末端屏蔽测量其介损。末端屏蔽法是在测量时将X端接地,一次静电屏对二、三次绕组以及绝缘支架的介损虽然测不到,但能测量到下铁心柱上一次绕组对二、三次绕组的介损,而该处是运行中长期承受高电压的部分,而且位于互感器底部,是最容易受潮的部位,因此测量该处的介损是十分必要的。
今年2月,我班组在某110kV变电站全停设备改造之机对1组110kV串级式压变进行了试验。此组压变的介损与历史数据相比增大很多,通过复测分析,找出其原因。
末端屏蔽法介绍
图1 测量接线图
测量接线如图1,测量时互感器一次绕组A端接高压,末端X接介损仪的接地端,二、三次绕组末端短接后接介损仪测量端Cx。
现场测试及处理过程
使用的介损仪为山东泛华的AI-6000E,互感器是上海互感器厂1994年生产,型号为JCC6-110W2,1999年投运。天气阴,温度10℃,湿度90%。
介损数据如下,
介损值% 电容量рF 二次对地绝缘MΩ
A -3.820 16.66 300
B -4.109 17.02 120
C --3.625 17.20 350
与历史数据对比,
日期 2009.10.18 天气 晴 温度 35℃ 湿度 50%
介损值% 电容量рF 二次对地绝缘MΩ
A 0.433 17.72 2500+
B 0.357 18.10 2500+
C 0.396 18.63 2500+
根据以往的经验,我们认为是二次侧小瓷套表面受潮,因为此次改造的时间共4天,我们未带热吹风机,所以等待第二天继续进行。
第二天,天气阴,温度15℃,湿度80%。用热吹风机对小瓷瓶进行干燥处理后,试验数据如下,
介损值% 电容量рF 二次对地绝缘MΩ
A -3.502 17.15 2500+
B -3.845 17.65 2500+
C -3.254 17.73 2500+
经过干燥处理后,二次绝缘明显增大,介损值虽然有所减小,但还是明显偏大,我们分析认为:由于变电站全停,所以排除了周围电磁对介损干扰的可能性,经过前面的干燥处理试验,也排除了二次侧小瓷瓶表面受潮,造成介损值偏大的原因还有二:1、互感器进水,内部受潮;2、因为前面几天连续阴雨天气,高压瓷套表面脏污受潮。为了确认内部是否进水受潮,我们取油样做油微水、色谱分析,均正常,说明内部未进水。
第三天的天气和前两天差不多,感觉复测的意义不大。因为一时无法弄到相同型号的设备马上进行调换,故研究决定一边联系厂家调配新设备,另一边对油样进行跟踪分析,一旦分析异常,马上调换。
第四天,此次改造的最后一天,天气放晴,天气晴,温度20℃,湿度40%。气温上升。经过一上午的暴晒,我们再次进行了复测,试验数据如下,从表中可以看出,三相的介损值全部正常。
介损值% 电容量рF 二次对地绝缘MΩ
A 0.286 17.24 2500+
B 0.201 17.90 2500+
C 0.191 17.97 2500+
3、原因分析
试验时的示意图和等效电路图如图2,图3。
图2 试验示意图
图3 等效电路图
,分别为试品的等效电容和电阻,为高压端對瓷套的杂散电容,为低压端对瓷套的杂散电容,为瓷套对地的电阻。
设高压端电压为,低压端地电位,流过试品,,的电流分别为,,,
=
图4 向量图
介损值即为实部与虚部之比,即
由等效电路图我们发现,,,形成了一个形移相网络,由于, 的导前作用,使电流超前,即的实部为负值,所以会造成结果的数据减小,甚至出现负值,向量图如图4所示。
4、结论
在介损的测试过程中,存在许多的干扰因素,使测量的数据不同真实的反映出被试设备的真实情况,这些因素有:
外界电场干扰的影响。串级式压变的电容量小,受外界电场的干扰就比较大,在本文例子中,因为全所停电,所以可以排除这一因素。
被试设备表面泄漏的影响。测量设备的介损值时,如果空气相对湿度较大,设备表面脏污,则表面泄漏电流增大,对测量结果也会造成较大影响。本文的例子就属于这种情况。所以笔者推荐测试的时间应尽量选择在天气晴好,湿度较低的情况下进行,测试前应将高压瓷套及小瓷套表面的脏污擦干净。
高压引线的影响。高压引线与被试品夹角过小,也会对测量结果造成影响,所以测量时高压引线应当尽量拉远。
周围物品的影响。压变在安装或者检修时所使用的外包装、脚手架和梯子等物品也会对测量的结果造成一定的影响,在测量时一定要将这些物品移开。
在测试过程中,只有将这些对结果会造成影响的因素一一排除,我们才能得到设备的真实情况,对后续的处理工作作出真实的判断。
参考文献
[1]陈化钢.电力设备预防性试验方法及诊断技术.北京:中国科学技术出版社,2001
[2]浙江省电力公司企业标准.浙江电网电气设备交接试验规程(Q/GWD-11-125-2008),2008
[3]吴大正.电路基础.西安:西安电子科技大学出版社,2000.
作者简介:
吴旭鹏:(1983-)男,浙江乐清人,工程师,主要从事变电站安装、试验工作。
关键字:串级式压变 介损 干扰
中图分类号:F470.6 文献标识码:A
串级式压变是电力系统中非常重要的设备,测量介损是测量其绝缘性能的一个必试项目,规程建议采用末端屏蔽测量其介损。末端屏蔽法是在测量时将X端接地,一次静电屏对二、三次绕组以及绝缘支架的介损虽然测不到,但能测量到下铁心柱上一次绕组对二、三次绕组的介损,而该处是运行中长期承受高电压的部分,而且位于互感器底部,是最容易受潮的部位,因此测量该处的介损是十分必要的。
今年2月,我班组在某110kV变电站全停设备改造之机对1组110kV串级式压变进行了试验。此组压变的介损与历史数据相比增大很多,通过复测分析,找出其原因。
末端屏蔽法介绍
图1 测量接线图
测量接线如图1,测量时互感器一次绕组A端接高压,末端X接介损仪的接地端,二、三次绕组末端短接后接介损仪测量端Cx。
现场测试及处理过程
使用的介损仪为山东泛华的AI-6000E,互感器是上海互感器厂1994年生产,型号为JCC6-110W2,1999年投运。天气阴,温度10℃,湿度90%。
介损数据如下,
介损值% 电容量рF 二次对地绝缘MΩ
A -3.820 16.66 300
B -4.109 17.02 120
C --3.625 17.20 350
与历史数据对比,
日期 2009.10.18 天气 晴 温度 35℃ 湿度 50%
介损值% 电容量рF 二次对地绝缘MΩ
A 0.433 17.72 2500+
B 0.357 18.10 2500+
C 0.396 18.63 2500+
根据以往的经验,我们认为是二次侧小瓷套表面受潮,因为此次改造的时间共4天,我们未带热吹风机,所以等待第二天继续进行。
第二天,天气阴,温度15℃,湿度80%。用热吹风机对小瓷瓶进行干燥处理后,试验数据如下,
介损值% 电容量рF 二次对地绝缘MΩ
A -3.502 17.15 2500+
B -3.845 17.65 2500+
C -3.254 17.73 2500+
经过干燥处理后,二次绝缘明显增大,介损值虽然有所减小,但还是明显偏大,我们分析认为:由于变电站全停,所以排除了周围电磁对介损干扰的可能性,经过前面的干燥处理试验,也排除了二次侧小瓷瓶表面受潮,造成介损值偏大的原因还有二:1、互感器进水,内部受潮;2、因为前面几天连续阴雨天气,高压瓷套表面脏污受潮。为了确认内部是否进水受潮,我们取油样做油微水、色谱分析,均正常,说明内部未进水。
第三天的天气和前两天差不多,感觉复测的意义不大。因为一时无法弄到相同型号的设备马上进行调换,故研究决定一边联系厂家调配新设备,另一边对油样进行跟踪分析,一旦分析异常,马上调换。
第四天,此次改造的最后一天,天气放晴,天气晴,温度20℃,湿度40%。气温上升。经过一上午的暴晒,我们再次进行了复测,试验数据如下,从表中可以看出,三相的介损值全部正常。
介损值% 电容量рF 二次对地绝缘MΩ
A 0.286 17.24 2500+
B 0.201 17.90 2500+
C 0.191 17.97 2500+
3、原因分析
试验时的示意图和等效电路图如图2,图3。
图2 试验示意图
图3 等效电路图
,分别为试品的等效电容和电阻,为高压端對瓷套的杂散电容,为低压端对瓷套的杂散电容,为瓷套对地的电阻。
设高压端电压为,低压端地电位,流过试品,,的电流分别为,,,
=
图4 向量图
介损值即为实部与虚部之比,即
由等效电路图我们发现,,,形成了一个形移相网络,由于, 的导前作用,使电流超前,即的实部为负值,所以会造成结果的数据减小,甚至出现负值,向量图如图4所示。
4、结论
在介损的测试过程中,存在许多的干扰因素,使测量的数据不同真实的反映出被试设备的真实情况,这些因素有:
外界电场干扰的影响。串级式压变的电容量小,受外界电场的干扰就比较大,在本文例子中,因为全所停电,所以可以排除这一因素。
被试设备表面泄漏的影响。测量设备的介损值时,如果空气相对湿度较大,设备表面脏污,则表面泄漏电流增大,对测量结果也会造成较大影响。本文的例子就属于这种情况。所以笔者推荐测试的时间应尽量选择在天气晴好,湿度较低的情况下进行,测试前应将高压瓷套及小瓷套表面的脏污擦干净。
高压引线的影响。高压引线与被试品夹角过小,也会对测量结果造成影响,所以测量时高压引线应当尽量拉远。
周围物品的影响。压变在安装或者检修时所使用的外包装、脚手架和梯子等物品也会对测量的结果造成一定的影响,在测量时一定要将这些物品移开。
在测试过程中,只有将这些对结果会造成影响的因素一一排除,我们才能得到设备的真实情况,对后续的处理工作作出真实的判断。
参考文献
[1]陈化钢.电力设备预防性试验方法及诊断技术.北京:中国科学技术出版社,2001
[2]浙江省电力公司企业标准.浙江电网电气设备交接试验规程(Q/GWD-11-125-2008),2008
[3]吴大正.电路基础.西安:西安电子科技大学出版社,2000.
作者简介:
吴旭鹏:(1983-)男,浙江乐清人,工程师,主要从事变电站安装、试验工作。