低碳马氏体不锈钢混流式转轮制造技术

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  [摘 要]本文介绍了混流式水轮机转轮超低碳、高屈强比、高韧性铸造马氏体不锈钢ZG06Cr13Ni4Mo的材料技术特性。阐述了超低碳马氏体不锈钢独特的热处理工艺, 即充分体现了铸件材料的性能、铸造质量、焊接制造工艺;又为我公司大中型水轮机的设计和制造,提供可靠的技术支撑。
  [关键词]超低碳马氏体不锈钢 热处理 性能 转轮
  中图分类号:TG260 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)03-0011-01
  1 转轮有限元模拟及铸造成形
  转轮作为水轮机的一个重要组成的部分,对整个水轮机出力有着重要的影响,因此对转轮进行全面的分析是十分必要的。采用Workbench13.0对该电站转轮进行了详尽的有限元分析。对额定工况及飞逸工况、转轮振动形态、温度场、应力场、变形及缺陷预测等进行计算;各工况下的最大应力都不超过屈服极限,满足转轮制造技术能力。
  2 热处理对转轮材料的组织、性能影响
  2.1 超低碳马氏体不锈钢ZG06Cr13Ni4Mo一般在浇铸完成后须600~650 ℃软化退火,这是纯净超低碳马氏体不锈钢铸件的独特退火工艺,可完全取代高温扩散退火。
  2.2 铸钢件试验材料按工正火(N)、回火(T)工艺分成两组;分别命名工艺编号为:SF-1和SF-2(其中SF-1为N+T,SF-2为N+T+T)。SF-1经1020 ℃正火+620℃回火处理后,其组织为低碳板条马氏体基体+逆变奥氏体+δ铁素体(见图3),各项性能数据满足技术要求;但屈强比未能达到技术要求。SF-2在SF-1工艺基础上再进行590 ℃二次回火则增大逆变奥氏体含量,提高了钢的屈强比,改善力学性能和工艺性能。见表1。
  3 焊接对混流转轮的影响因素
  焊材采用哈尔滨焊接研究所研制的HS13/5L 焊丝进行焊接,焊丝的化学成分见表2。
  转轮焊接 采用手工电弧焊打底,其余焊缝采用95%Ar+5%CO2混合气体保護焊进行焊接。焊前预热:用远红外加热器对焊接区域局部预热100~120℃后方可焊接,焊接过程中始终监控温度,不得低于100℃;并进行对称连续焊接,焊接先焊叶片正压侧与上冠之间坡口,焊至一侧坡口深度的1/3-1/2后再焊叶片负压侧与下环之间坡口至1/3-1/2深度,稍作暂停,将上冠与支墩之间连接焊缝刨开,然后清根叶片负压侧与上冠之间坡口,整个过程注意、电压、电流、清根等事项。叶片与上冠焊缝280℃×4h后热处理,缓冷,后热结束后准备转轮翻身;转轮翻身后清根叶片正压侧与下环之间坡口,层间温度控制在100~180℃。详细焊接注意事项按焊接工艺规范执行。在实际焊接转轮时, 只要焊前准备工作充分(焊工培训和焊接材料质量控制), 对于同种钢(尤其是马氏体不锈钢母材), 焊后热处理有利于消除内应力, 同时,经多次焊接工艺评定试验证明,焊态、焊后退火热处理也能改善焊接接头的性能和组织,见表3。严格按照规定的焊接规范参数施焊, 完全可以保证转轮的焊接质量。
  4 结论
  (1)铸造马氏体不锈钢ZG06Cr13Ni4Mo材料回火力学性能主要决定于其中较高温度的那次回火,二次回火可在保证力学性能要求的同时提高屈强比。
  (2)转轮结构复杂性通过计算,制作前期需做有限元分析及铸造用材料进行严格内控。
  (3)混流转轮焊接难度大,严格按焊接工艺评定参数进行的同时且要掌握工艺技术要领。
  (4)由于焊接完成后焊接应力偏大且集中,焊后需做退火消应力处理;方可满足性能要求。
  (5)转轮制作对材料要求极高,铸造过程需控制做好内控;保证钢液的纯净度。
  参考文献
  [1] 中国科学院金属研究所(IMR).三峡700MW级水轮机转轮马氏体不锈钢铸件技术规范[S].辽宁沈阳:中国科学院金属研究所.2008
  [2] 吴英.大型水轮机转轮用铸造马氏体不锈钢叶片的研制[J].铸造.2009
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