连铸机液压系统油温控制

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  [摘 要]本文就连铸机液压系统油温高的隐患,通过理论分析和现场跟踪,提出改进措施。
  [关键词]冷却板 换热面积 油温
  中图分类号:X711 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)30-0031-01
  前言
  自2015年以來,我厂连铸机主液压系统频繁出现油温高现象,有时高达70℃,为避免造成连铸事故停浇,有时不得不往液压站油箱内加入新油,以达到降温目的。但无论增加轴流风机还是加入新液压油,此措施仅仅是暂时缓解油温高的现象,并不能彻底根治油温高的隐患。
  由于连铸液压系统油温度过高,其它故障也在随之相应发生,如换向阀磨损快和经常卡阻,泵的寿命短等。液压系统油温的理想温度是30-55℃,此时油液的粘度、润滑性、抗氧化性和耐磨性处于最佳状态,液压系统传动效率最高。我厂液压系统使用的脂肪酸脂最佳温度为40-45℃,当油温过高时,将使油液劣化加快,容易造成油液汽化,使“气蚀”现象更加严重,另外,密封件寿命缩短,滑动部分摩擦阻力加大,严重时还可能发生运动副卡死等现象。因此必须尽快找出导致油温过高的具体原因,并采取有效措施降低系统温度。
  一、溯源分析
  液压系统工作时,液压泵和液压缸的容积损失和机械损失将消耗一定的能量。这部分能量的损失主要体现为流量和压力损失,流量损失是指由于压差和间隙引起的液压油泄漏。压差使液压油从压力较高处经配合间隙流至压力较低处,这就是泄漏。泄漏使有效流量减少,容积效率降低。泄漏量與压差的乘积即为功率损失,而功率损失往往转换为热量,致使液压系统温度升高。
  压力损失是指因液压油的粘性阻力和流经局部障碍时产生的压力降。前者被称为沿程压力损失,它是由液压油流动时的内摩擦引起的;后者称为局部压力损失,是由于液流方向或流速等的突然变化,在局部区域内形成漩祸,使质点相互碰撞和剧烈摩擦而引起的。由压力损失引起的功率损耗转变为热量,也会使液压系统温度升高。
  此外,密封摩擦、相互运动的机械摩擦副之间的摩擦阻力也要损耗一定的功率。当液压栗处于压缩行程时,液压油特别是渗入的空气被压缩至高压时,也将产生热量。当充气的蓄能器急速地循环工作时,可能使气体的温度高于油温,这就会使热量传向油液。
  二、改进措施
  在连铸机连续工作5年之后,液压系统各类液压阀、液压泵磨损都不可避免。阀芯与泵体的磨损能加剧油温升高,同时,液压油温升高又引发阀芯与泵体进一步磨损,形成恶性循环。除了定期更换磨损的液压泵、液压阀之外,增大液压系统冷却板的冷却强度,能有效解决油温高的隐患。
  2.1 冷却器面积和能力的校核和改造
  68#脂肪酸脂最佳温度为40-45℃,但实际工作时,其温度经常达到60℃,有时甚至达70℃,因此,根据现有的冷却水温度、流量等参数下,必须重新核算冷却器的面积和选择冷却器满足系统要求,以便把油温控制在40℃-45℃。
  2.1.1 系统热量来源
  液压系统发热的热量计算主要包括以下几个部分:
  ①液压主泵功率损耗转变为热能,其发热量为:H=860P(1-η)kal/h
  式中H1——为发热量(kcal/h);
  P——油泵的输入功率,取110(kW);
  η——油泵的总效率,取0.9。
  主泵的发热量功率为:
  H1=860*110*(1-0.9)*5=47300kcal/h
  ②液压循环泵功率损耗转变为热能
  循环泵的功率对主系统而言,除用来循环过滤油液外,是一种“纯粹”的损耗泵的功率损耗:其发热量为:
  H2=860*p*q/60(kcal/h)
  式中p—泵的实际工作压力,为1.5MPa;
  q—泵的实际流量.为210L/min;
  循环泵的发热量功率为:
  H2=860*1.5*210/60=4515kcal/h
  ③油液流经管道及阀门时由于能量损失而产生的热量,其值约为
  H3=860*(0.03&0.05)*P(kcal/h)
  式中P—油泵的输入功率,取110(kW);
  则H3=860*0.05*110=4730kcal/h
  2.1.2 液压系统的热量消耗
  液压站内产生的热量一部分是通过油箱表面福射散热,引起室温升高,另一部分通过液压系统中的管路发散到室外(此部分很小,常忽略不计),而发热量的绝大部分将由冷却器中的冷却水吸收,因此只有合理选择冷却器的面积才能有效保证系统中的油温正常。液压系统的热量消耗计算主要包括以下2个部分:
  ①液压系统的自然散热
  H4=A*K(T-t)
  式中A-- 辐射散热面积,A=12㎡;
  K—散热系数,K=10kcal/h?㎡;
  T—油温60℃;
  t—室温48℃。
  H4=12*10*12=1440kcal/h
  ②冷却器面积的计算
  在油温60℃室温48℃时冷却器应带走的热量:
  Hc=H1+H2+H3-H4=47300+4515+4730-1440=55105kcal/h
  冷却器油出口的温度:
  T2=Tl-Hc/(60QoCopo)=54.81℃
  式中T1--冷却器油进口温度55℃;
  Qo—冷却器的通油流量,250L/min;
  Co—油液的比热0.65kcal/kg℃;
  po一油液的重度1.09kg/L。
  冷却器水出口的温度:
  t2=tl+Hc/(60QwCwpw)=49.18℃
  式中tl--冷却水进口温度40℃;
  Qw--冷却水流量lOOL/min;
  Cw--水的重度1kg/L;
  pw--水的比热1kcal/kg℃。
  冷却器的平均温差:
  Δt=【(Tl+T2)-(tl+t2)】/2=12.81℃
  冷却器的换热面积:
  A=He/(ΔtK)=61.45㎡
  式中K冷却器换热系数K=70kcal/h*㎡*℃。
  经计算得出A=61.45㎡,而现有系统中冷却器面积仅有40㎡,说明原冷却器不能满足液压系统正常工作的需求,这是系统工作时油温升高的一个主要原因。为此需增加1个40㎡的冷却器,即可满足液压系统的要求。实践证明该计算是准确可靠的,当增加冷却器后,油温一直可控制在45℃内。
  三、整改后的效果
  该项目经过论证后,改造实施,效果良好,油温持续保持在40-45℃。经实践证明液压油温度降低后,整个液压系统漏油点明显减少,软管密封使用寿命增加,夹紧缸传感器不再损坏;同时降低了人员劳动强度,节省液压阀和扇形段传感器费用。
  由于有效降低油温,液压油消耗减低,同比2016年油耗降低90桶,直接节余25.2万元;液压阀及传感器消耗直接降低成本24万元。同时,也直接消除液压系统事故隐患,减少连铸停浇事故。
  参考文献
  [1] 杨世铭,陶文铨.传热学,北京,高等教育出版社,1998
  [2] 李玉柱苑明顺.流体力学,北京,高等教育出版社,1998
  作者简介
  赵旭明(1972-),男,邯钢一炼钢厂设备厂长,高级机械工程师。
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