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摘 要:由于高造斜率的要求,水平井造斜段一般使用牙轮钻头。在坨142断块水平井的施工中常有牙轮失效发生,本文从地质因素、钻头选型及工程因素的角度出发,对牙轮失效的原因进行分析,并针对性地提出了预防措施,对今后该地区及地质条件类似的区域水平井施工有一定的借鉴。
关键词:142断块 水平井 牙轮失效
胜利油田坨142断块构造位于济阳东营凹陷坨—胜—永断裂构造带胜利村构造东翼,东北为胜北大断层,向西、向南为岩性尖灭。目前,该断块已经进入采油速度高、含水上升较快的开发阶段,针对沙三中地层在2500~2600m的深度存在较好油层,水平井施工成为近些年该断块主要的开发手段。在施工中一般使用牙轮钻头,常有牙轮失效发生,主要表现为牙轮卡死及轴承失效,严重时造成掉牙轮的井下事故。
一、牙轮失效原因
1.地质因素
从实钻情况来看,坨142断块水平井施工中定向段地层砂岩含量低,存在大段泥页岩,并且夹杂着大粒径砾石,机械钻速低,井壁上的砾石因泥页岩的剥落而露出棱角,对钻头的磨损较大[1]。在重力的作用下,钻柱靠向下井壁,更加快了钻头的磨损。钻头过度的磨损会造成外径缩小、牙轮壳体及牙掌背受损,如果牙掌尖受损,极易损伤到储油润滑密封系统的密封圈,从而使密封系统失效,轴承腔内的油脂流出钻头,牙轮轴承得不到良好的润滑,滑动轴承便会很快失效[2]。
2.钻头选型
目前坨142断块水平井施工中,定向段选用的牙轮钻头一般为HAT127钻头,该钻头齿面、背锥硬面强化,齿出露高,背锥镶齿,在背锥齿与外排齿之间增加了一排修边齿,适用于低抗压强度、高可钻性的软地层,如页岩、粘土、盐类、软石灰岩等,推荐转速为180~80r/min[2]。从钻头结构上看,虽然有保径功能的复合片,但在斜井中抗磨性能差,未能很好地起到保径作用,钻头的稳定性降低,进一步加速了钻头的外径磨损;掌尖与塞销孔之间的掌背下部区域未增强保径,在造斜过程中,不能有效地对掌尖及密封圈进行保护,从而使得钻头的润滑密封系统在较短时间内受损,最终导致轴承失效;该型号钻头采用橡胶密封圈,不适应高转速的钻井条件,从而诱发轴承失效。
3.工程因素
在使用动力钻具的条件下,限制了钻井液的循环排量,钻头附近的钻屑产生累积。钻头重复切削钻屑,加速了钻头的磨损,更为严重的是,当大块的岩屑不能正常地被清洁掉的时候,就会增加牙轮卡死的机会。当机械钻速较快时,未能及时采取短程起下钻及延长循环时间等措施时,同样会使大量钻屑积存,增加牙轮卡死的机会。此外,当使用弯度较高的动力钻具时,加大了钻头靠向井壁一侧的侧向力,加剧了钻头的磨损,当密封装置失效时,便会很快导致轴承失效[3]。
二、预防措施
从以上原因分析中可以看出,在导致牙轮失效的各原因当中,技术上不可控制的因素是地质条件,而技术上可控的因素有钻头选型、钻井液性能和技术措施;而各种原因引发牙轮失效的过程中,以钻头的润滑密封系统受损而导致牙轮失效的形式为主,所以,在预防措施当中,应该加强对各种可控因素的控制,努力减少对润滑密封系统的损伤,从而达到预防牙轮失效的目的,避免造成经济损失。
1.地质条件的预测
在进入造斜段之前,充分收集该井的地质信息,利用岩性录井与邻井提供的地质资料进行对比,做好地质预报,针对实钻过程中岩性的变化,适当调整钻进参数,避免由于技术措施不当,引起钻具在井内过度震动,对钻头产生较大的冲击力,造成钻头的过早损坏。
2.合理选用钻头
在对钻头的选型分析中可以看出,现在使用的HAT127钻头不适应定向段的施工。针对定向段施工的特殊性,选用的牙轮钻头应具有保径好,牙轮壳体和牙掌背耐磨损,并且要适应高转速的工作环境。结构上,在掌尖与塞销孔之间的掌背下部区域应增强保径,以进一步加强对掌尖及密封圈的保护;在靠近储油孔的掌背上部区域同样应增强保径,可以镶装露齿高度较高的保径齿,提高钻头侧向的主动切削能力及保径能力,增强钻头的稳定性,降低钻头与井壁的摩擦扭矩;轴承的润滑密封系统可以采用适应高温高转速的金属密封结构,这样的结构可以适应300r/min的转速,能够满足高转速的要求。
同时应该注意的一个原因是,单只HAT127钻头的价格较低,现场往往追求缩减成本而采用该类型钻头。可以做这样一个比较,在坨142断块的实际钻井过程中,单只HAT127钻头工作时间平均为30h,在使用的过程中起下钻、接单跟的时间平均为10h,而进尺平均为150m,该类型钻头的单只成本为8700元;而一个金属密封结构的钻头价值24000元,在该断块可以工作80小时,在使用的过程中起下钻、接单根的时间平均为12h,而进尺平均为500m。对两种不同类型的钻头进行单位进尺成本计算[4],采用HAT127钻头的单位进尺成本为298元每米,而金属密封结构的钻头为213.6元每米,通过对比可以看出,采用金属密封结构的钻头可以获得较高的经济技术指标。
3.调整钻井液性能
井内岩屑能否及时清理,直接关系到牙轮钻头的工作环境。当岩屑能及时清理时,钻头的磨损速度就会随之降低,从而延长钻头的工作时间,这就要求钻井液有良好的携岩能力。采用幂律模式评价钻井液清洁井眼的能力时,稠度系数K是主要的影响因素,当稠度系数K<0.6时,钻井液可以表现出较好的携岩能力。但在施工中,当井斜超过60°时,即使再调整钻井液性能,也很难提高钻井液的携岩能力,这就要及时采取短程起下钻的办法来清理岩屑。
4.改进技术措施
施工中,在不影响进入靶区的情况下,尽量使用弯度较小的动力钻具,以降低钻头靠向井壁一侧的侧向力,从而降低因与井壁磨损而造成的钻头磨损。在定向段的施工中,要及时进行短程起下钻,以便及时清理井内岩屑,降低钻头的磨损,延长钻头的使用寿命。
三、结论与认识
胜利油田坨142断块地层岩石可钻性差、研磨性强,泥岩段夹杂大粒径砾石;而且在水平井定向段的施工中选用的钻头不适合该地区水平井施工,是导致该断块牙轮钻头失效的主要原因,其主要形式表现为牙轮卡死及轴承失效等。为解决该断块牙轮钻头失效的问题,要做好地质预报,正确进行钻头选型,通过改进相应配套钻井措施和性能稳定的钻井液体系应用,为安全高效的施工创造条件。
参考文献
[1]韩福彬,杨明合,翟应虎,等.牙轮钻头损坏分析及应对措施[J].天然气工业.2008,28(4):76-77.
[2]江汉石油管理局钻头厂.江汉钻头使用手册[M].北京:石油工业出版社,1992.
[3]李维明,张嗣伟.牙轮钻头失效的故障树分析[J].石油矿场机械.1993,22(3):18-20.
[4]陈廷根,管志川.钻井工程理论与技术[M].山东东营:石油大学出版社,2000.
关键词:142断块 水平井 牙轮失效
胜利油田坨142断块构造位于济阳东营凹陷坨—胜—永断裂构造带胜利村构造东翼,东北为胜北大断层,向西、向南为岩性尖灭。目前,该断块已经进入采油速度高、含水上升较快的开发阶段,针对沙三中地层在2500~2600m的深度存在较好油层,水平井施工成为近些年该断块主要的开发手段。在施工中一般使用牙轮钻头,常有牙轮失效发生,主要表现为牙轮卡死及轴承失效,严重时造成掉牙轮的井下事故。
一、牙轮失效原因
1.地质因素
从实钻情况来看,坨142断块水平井施工中定向段地层砂岩含量低,存在大段泥页岩,并且夹杂着大粒径砾石,机械钻速低,井壁上的砾石因泥页岩的剥落而露出棱角,对钻头的磨损较大[1]。在重力的作用下,钻柱靠向下井壁,更加快了钻头的磨损。钻头过度的磨损会造成外径缩小、牙轮壳体及牙掌背受损,如果牙掌尖受损,极易损伤到储油润滑密封系统的密封圈,从而使密封系统失效,轴承腔内的油脂流出钻头,牙轮轴承得不到良好的润滑,滑动轴承便会很快失效[2]。
2.钻头选型
目前坨142断块水平井施工中,定向段选用的牙轮钻头一般为HAT127钻头,该钻头齿面、背锥硬面强化,齿出露高,背锥镶齿,在背锥齿与外排齿之间增加了一排修边齿,适用于低抗压强度、高可钻性的软地层,如页岩、粘土、盐类、软石灰岩等,推荐转速为180~80r/min[2]。从钻头结构上看,虽然有保径功能的复合片,但在斜井中抗磨性能差,未能很好地起到保径作用,钻头的稳定性降低,进一步加速了钻头的外径磨损;掌尖与塞销孔之间的掌背下部区域未增强保径,在造斜过程中,不能有效地对掌尖及密封圈进行保护,从而使得钻头的润滑密封系统在较短时间内受损,最终导致轴承失效;该型号钻头采用橡胶密封圈,不适应高转速的钻井条件,从而诱发轴承失效。
3.工程因素
在使用动力钻具的条件下,限制了钻井液的循环排量,钻头附近的钻屑产生累积。钻头重复切削钻屑,加速了钻头的磨损,更为严重的是,当大块的岩屑不能正常地被清洁掉的时候,就会增加牙轮卡死的机会。当机械钻速较快时,未能及时采取短程起下钻及延长循环时间等措施时,同样会使大量钻屑积存,增加牙轮卡死的机会。此外,当使用弯度较高的动力钻具时,加大了钻头靠向井壁一侧的侧向力,加剧了钻头的磨损,当密封装置失效时,便会很快导致轴承失效[3]。
二、预防措施
从以上原因分析中可以看出,在导致牙轮失效的各原因当中,技术上不可控制的因素是地质条件,而技术上可控的因素有钻头选型、钻井液性能和技术措施;而各种原因引发牙轮失效的过程中,以钻头的润滑密封系统受损而导致牙轮失效的形式为主,所以,在预防措施当中,应该加强对各种可控因素的控制,努力减少对润滑密封系统的损伤,从而达到预防牙轮失效的目的,避免造成经济损失。
1.地质条件的预测
在进入造斜段之前,充分收集该井的地质信息,利用岩性录井与邻井提供的地质资料进行对比,做好地质预报,针对实钻过程中岩性的变化,适当调整钻进参数,避免由于技术措施不当,引起钻具在井内过度震动,对钻头产生较大的冲击力,造成钻头的过早损坏。
2.合理选用钻头
在对钻头的选型分析中可以看出,现在使用的HAT127钻头不适应定向段的施工。针对定向段施工的特殊性,选用的牙轮钻头应具有保径好,牙轮壳体和牙掌背耐磨损,并且要适应高转速的工作环境。结构上,在掌尖与塞销孔之间的掌背下部区域应增强保径,以进一步加强对掌尖及密封圈的保护;在靠近储油孔的掌背上部区域同样应增强保径,可以镶装露齿高度较高的保径齿,提高钻头侧向的主动切削能力及保径能力,增强钻头的稳定性,降低钻头与井壁的摩擦扭矩;轴承的润滑密封系统可以采用适应高温高转速的金属密封结构,这样的结构可以适应300r/min的转速,能够满足高转速的要求。
同时应该注意的一个原因是,单只HAT127钻头的价格较低,现场往往追求缩减成本而采用该类型钻头。可以做这样一个比较,在坨142断块的实际钻井过程中,单只HAT127钻头工作时间平均为30h,在使用的过程中起下钻、接单跟的时间平均为10h,而进尺平均为150m,该类型钻头的单只成本为8700元;而一个金属密封结构的钻头价值24000元,在该断块可以工作80小时,在使用的过程中起下钻、接单根的时间平均为12h,而进尺平均为500m。对两种不同类型的钻头进行单位进尺成本计算[4],采用HAT127钻头的单位进尺成本为298元每米,而金属密封结构的钻头为213.6元每米,通过对比可以看出,采用金属密封结构的钻头可以获得较高的经济技术指标。
3.调整钻井液性能
井内岩屑能否及时清理,直接关系到牙轮钻头的工作环境。当岩屑能及时清理时,钻头的磨损速度就会随之降低,从而延长钻头的工作时间,这就要求钻井液有良好的携岩能力。采用幂律模式评价钻井液清洁井眼的能力时,稠度系数K是主要的影响因素,当稠度系数K<0.6时,钻井液可以表现出较好的携岩能力。但在施工中,当井斜超过60°时,即使再调整钻井液性能,也很难提高钻井液的携岩能力,这就要及时采取短程起下钻的办法来清理岩屑。
4.改进技术措施
施工中,在不影响进入靶区的情况下,尽量使用弯度较小的动力钻具,以降低钻头靠向井壁一侧的侧向力,从而降低因与井壁磨损而造成的钻头磨损。在定向段的施工中,要及时进行短程起下钻,以便及时清理井内岩屑,降低钻头的磨损,延长钻头的使用寿命。
三、结论与认识
胜利油田坨142断块地层岩石可钻性差、研磨性强,泥岩段夹杂大粒径砾石;而且在水平井定向段的施工中选用的钻头不适合该地区水平井施工,是导致该断块牙轮钻头失效的主要原因,其主要形式表现为牙轮卡死及轴承失效等。为解决该断块牙轮钻头失效的问题,要做好地质预报,正确进行钻头选型,通过改进相应配套钻井措施和性能稳定的钻井液体系应用,为安全高效的施工创造条件。
参考文献
[1]韩福彬,杨明合,翟应虎,等.牙轮钻头损坏分析及应对措施[J].天然气工业.2008,28(4):76-77.
[2]江汉石油管理局钻头厂.江汉钻头使用手册[M].北京:石油工业出版社,1992.
[3]李维明,张嗣伟.牙轮钻头失效的故障树分析[J].石油矿场机械.1993,22(3):18-20.
[4]陈廷根,管志川.钻井工程理论与技术[M].山东东营:石油大学出版社,2000.