论文部分内容阅读
自批生产以来,小弹顶盖包覆的一次合格率只有29.4%,包覆层有气孔、厚度不均、脱粘等缺陷严重影响了产品的生产周期,同时也大大增加了生产成本。因此,对小弹顶盖包覆的工艺流程进行梳理,从人、机、料、法、环五个方面进行分析,找出了造成各缺陷的主要影响因素,通过控制包覆层固化温度和预热工装、顶盖有效减少了气孔的产生,通过修整工装,改进保护方式等措施有效避免了包覆层厚度不均和脱粘现象,将小弹顶盖包覆的一次合格率提高到95.9%,节省了生产成本,提高了生产效率。