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摘 要:针对边底水碳酸盐潜山油藏在开发中后期,油水界面上升、注水水窜严重的矛盾问题,实施了空气驱试验,分析见效特征:气驱推进方向单一;注空气对地层压力影响不大;受裂缝和溶洞发育影响,气窜关井影响试验效果。该研究为同类油藏气驱提供了借鉴。
关键词:底水;碳酸盐;潜山;空气驱
0 引言
曙古潜山投入开发30余年,经过历次补孔、堵水,可采储量采出程度已达到92.93%,综合含水达到82.6%;油水界面监测及生产井动态反映,目前油水界面已接近潜山顶部,仅在构造顶部区域剩余厚度在4m左右。
曙古潜山盖层发育稳定、油层压力保持程度高、剩余油相对富集等优势,具备通过气驱开发提高最终采收率的可行性。
1 概况
1.1 地质特征
杜家台古潜山构造上位于辽河断陷盆地西斜坡中段,由两个走向为北东向的长条状古潜山头构成,该潜山地层西倾,倾角400~500。油层埋深:1397~2000m,含油面积7.3km2,地质储量3132×104t,采收率31.6%。
1.2岩性
曙古潜山主要开发铁岭组、下马岭组两套地层。曙古1油藏储层岩性主要以灰白色泥晶、亮晶白云岩为主,另有少量发育的硅质白云岩;曙古32油藏以砂質白云岩、白云质石英砂岩及石英岩为主。
1.3 储层特征
裂缝系统主要为构造应力作用下产生的构造裂隙,其特点是裂隙密度大,纵横交错,裂缝面平展,一般无充填物,裂缝宽度一般小于0.2毫米,平均值为0.12-0.16毫米。
除了裂缝之外,由于碳酸盐岩各种粒间、晶间的胶结物以及胶体硅质成份,基质或晶粒的一部分被地下水溶蚀后而形成的孔、洞或沿裂隙溶蚀而形成的串珠状分布的小孔洞及大型岩溶。
1.4 油层发育及油藏类型
曙古潜山为典型的双重介质底水潜山油藏。从整体看曙光古潜山为狭长的背斜状潜山。
1.5 流体性质
原油密度0.8531g/cm2,原油粘度为15.42MPa.s,凝固点35.4℃,含蜡量16.92%,沥青与胶质含量16.91%。水型为NaHCO3型,矿化度在1500mg/L左右。
1.2.7温度压力
曙古潜山属于低饱和压力油藏,油藏原地层压力约为18.92MPa,饱和压力为0.6MPa,原始压力系数为1.02。原始地层温度82℃,地温梯度3.4℃/100m。
2 油藏开发特点
2.1主要发育两套岩性,但仍具有整体块状特征
不同岩性的产能相同。曙古1井区以白云岩为主裂缝纵横交错,孔、洞互连,基本无补孔生产井;而曙古32井区尽管纵向上层间岩性有所差异,但补孔结果表明,两种岩性产能无较大差别,仍为统一的裂缝系统
二是生产井井间干扰明显。当油井生产制度发生变化后,邻井含水变化明显。例如曙4-5-23井与曙古523井相距仅32米,两井均高含水。曙4-5-23日产油2.5吨,含水87%,该井关井后,临井曙古523井含水由88%下降到46%,日产油由3.9吨上升到15.1吨。
2.2油水界面持续上升,目前已接近潜山顶部
曙古潜山投入开发30余年,经过历次补孔、堵水,可采储量采出程度已达到92.93%,综合含水达到82.6%;油水界面监测及生产井动态反映,目前油水界面已接近潜山顶部,仅在构造顶部区域剩余厚度在4m左右。
2.3裂缝相对发育,注水后水窜严重
曙古潜山裂缝、孔洞发育,注水后水窜严重、含水上升快。表现为2000年8月21日潜山实施污水回注水,只用15天,区块水窜的明显,含水大幅度上升,表现为含水上升,产油量下降。
2.4地层能量充足,压力保持稳定
由于具有充足的底水能量,曙古潜山油藏水侵量不断上升,地层压力基本保持稳定。
3 空气驱试验
3.1 方案设计
利用现有注采井网, 以注采关联井组为单元。曙古潜山油藏内部不同层位、不同岩性间均有裂缝相连,无法进行分层注气,只能采用一套层系进行开发。注气部位选择潜山腰部,油水界面以上、接近油水界面部位注气。
4 试验实施效果
4.1 现场实施情况
2015年4月开始,先后曙古112井组、曙古525井组转空气驱,其中完善注采井网,实施大修2口,配套实施监测18井次。
4.2 注气见效情况
2015年4月以来,曙古潜山2个注气井组累注气量为941万方累计增油0.28万吨,其中曙古112井组采油井6口,3口井受效;曙古525井组采油井5口, 2口井受效。
4.3 见效特征分析
一是气驱推进方向单一。曙古112注气后,见效井均位于上倾方向的构造高部位,增油效果明显,气驱方向单一。
二是注气对地层压力影响不大。曙古1井区注气前压力16.93MPa,注气后压力16.92MPa;曙古32井区注气前压力13.63MPa,注气后压力13.61MPa,压力稳定,注气对地层压力影响不大。
三是受潜山裂缝发育影响气窜严重,增油期较短。油采油井气窜后只能关井,曙古2井组,控制油井11口,气窜5口,气窜率达到45.5%。曙古112注气井组里,气窜井曙古32-011、曙古32-11、曙古32-10;曙古525注气井组里,气窜井曙4-5-23C井、曙古523。
5 结论及建议
(1)单纯注空气导致气驱方向单一,不适合曙古底水裂缝性潜山油藏。
(2)间注配合压锥关停能够改善油井气窜程度。
参考文献:
[1] 孙晓旭,杨胜来,吴晓云. 裂缝性底水潜山油藏注气数值模拟研究 [J]. 复杂油气藏. 2012 (01)
[2] 姚淑影. 裂缝性潜山油藏注气提高采收率研究 [D]. 西南石油大学. 2011(05)
[3] 赫恩杰,蒋明,许爱云,宋富霞,闫爱华,朱红莉. 任11井山头注氮气可行性研究 [J]. 新疆石油地质 2003(04)
[4] 文玉莲.裂缝性油藏注气提高采收率技术进展[J]. 西南石油学院学报 2005(06)
关键词:底水;碳酸盐;潜山;空气驱
0 引言
曙古潜山投入开发30余年,经过历次补孔、堵水,可采储量采出程度已达到92.93%,综合含水达到82.6%;油水界面监测及生产井动态反映,目前油水界面已接近潜山顶部,仅在构造顶部区域剩余厚度在4m左右。
曙古潜山盖层发育稳定、油层压力保持程度高、剩余油相对富集等优势,具备通过气驱开发提高最终采收率的可行性。
1 概况
1.1 地质特征
杜家台古潜山构造上位于辽河断陷盆地西斜坡中段,由两个走向为北东向的长条状古潜山头构成,该潜山地层西倾,倾角400~500。油层埋深:1397~2000m,含油面积7.3km2,地质储量3132×104t,采收率31.6%。
1.2岩性
曙古潜山主要开发铁岭组、下马岭组两套地层。曙古1油藏储层岩性主要以灰白色泥晶、亮晶白云岩为主,另有少量发育的硅质白云岩;曙古32油藏以砂質白云岩、白云质石英砂岩及石英岩为主。
1.3 储层特征
裂缝系统主要为构造应力作用下产生的构造裂隙,其特点是裂隙密度大,纵横交错,裂缝面平展,一般无充填物,裂缝宽度一般小于0.2毫米,平均值为0.12-0.16毫米。
除了裂缝之外,由于碳酸盐岩各种粒间、晶间的胶结物以及胶体硅质成份,基质或晶粒的一部分被地下水溶蚀后而形成的孔、洞或沿裂隙溶蚀而形成的串珠状分布的小孔洞及大型岩溶。
1.4 油层发育及油藏类型
曙古潜山为典型的双重介质底水潜山油藏。从整体看曙光古潜山为狭长的背斜状潜山。
1.5 流体性质
原油密度0.8531g/cm2,原油粘度为15.42MPa.s,凝固点35.4℃,含蜡量16.92%,沥青与胶质含量16.91%。水型为NaHCO3型,矿化度在1500mg/L左右。
1.2.7温度压力
曙古潜山属于低饱和压力油藏,油藏原地层压力约为18.92MPa,饱和压力为0.6MPa,原始压力系数为1.02。原始地层温度82℃,地温梯度3.4℃/100m。
2 油藏开发特点
2.1主要发育两套岩性,但仍具有整体块状特征
不同岩性的产能相同。曙古1井区以白云岩为主裂缝纵横交错,孔、洞互连,基本无补孔生产井;而曙古32井区尽管纵向上层间岩性有所差异,但补孔结果表明,两种岩性产能无较大差别,仍为统一的裂缝系统
二是生产井井间干扰明显。当油井生产制度发生变化后,邻井含水变化明显。例如曙4-5-23井与曙古523井相距仅32米,两井均高含水。曙4-5-23日产油2.5吨,含水87%,该井关井后,临井曙古523井含水由88%下降到46%,日产油由3.9吨上升到15.1吨。
2.2油水界面持续上升,目前已接近潜山顶部
曙古潜山投入开发30余年,经过历次补孔、堵水,可采储量采出程度已达到92.93%,综合含水达到82.6%;油水界面监测及生产井动态反映,目前油水界面已接近潜山顶部,仅在构造顶部区域剩余厚度在4m左右。
2.3裂缝相对发育,注水后水窜严重
曙古潜山裂缝、孔洞发育,注水后水窜严重、含水上升快。表现为2000年8月21日潜山实施污水回注水,只用15天,区块水窜的明显,含水大幅度上升,表现为含水上升,产油量下降。
2.4地层能量充足,压力保持稳定
由于具有充足的底水能量,曙古潜山油藏水侵量不断上升,地层压力基本保持稳定。
3 空气驱试验
3.1 方案设计
利用现有注采井网, 以注采关联井组为单元。曙古潜山油藏内部不同层位、不同岩性间均有裂缝相连,无法进行分层注气,只能采用一套层系进行开发。注气部位选择潜山腰部,油水界面以上、接近油水界面部位注气。
4 试验实施效果
4.1 现场实施情况
2015年4月开始,先后曙古112井组、曙古525井组转空气驱,其中完善注采井网,实施大修2口,配套实施监测18井次。
4.2 注气见效情况
2015年4月以来,曙古潜山2个注气井组累注气量为941万方累计增油0.28万吨,其中曙古112井组采油井6口,3口井受效;曙古525井组采油井5口, 2口井受效。
4.3 见效特征分析
一是气驱推进方向单一。曙古112注气后,见效井均位于上倾方向的构造高部位,增油效果明显,气驱方向单一。
二是注气对地层压力影响不大。曙古1井区注气前压力16.93MPa,注气后压力16.92MPa;曙古32井区注气前压力13.63MPa,注气后压力13.61MPa,压力稳定,注气对地层压力影响不大。
三是受潜山裂缝发育影响气窜严重,增油期较短。油采油井气窜后只能关井,曙古2井组,控制油井11口,气窜5口,气窜率达到45.5%。曙古112注气井组里,气窜井曙古32-011、曙古32-11、曙古32-10;曙古525注气井组里,气窜井曙4-5-23C井、曙古523。
5 结论及建议
(1)单纯注空气导致气驱方向单一,不适合曙古底水裂缝性潜山油藏。
(2)间注配合压锥关停能够改善油井气窜程度。
参考文献:
[1] 孙晓旭,杨胜来,吴晓云. 裂缝性底水潜山油藏注气数值模拟研究 [J]. 复杂油气藏. 2012 (01)
[2] 姚淑影. 裂缝性潜山油藏注气提高采收率研究 [D]. 西南石油大学. 2011(05)
[3] 赫恩杰,蒋明,许爱云,宋富霞,闫爱华,朱红莉. 任11井山头注氮气可行性研究 [J]. 新疆石油地质 2003(04)
[4] 文玉莲.裂缝性油藏注气提高采收率技术进展[J]. 西南石油学院学报 2005(06)