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摘要:重新定义数据接口,实现板坯数据的稳定传输。增加成熟的检测装置,实现辊道自动运转、自动定位和板坯自动入炉。
关键词:加热炉;自动装钢;板坯
Application of automatic steel charging system in heating furnace
Key words: automatic charging of steel slab in heating furnace
Abstract:Redefine the data interface and transfer the actual slab data stably. Add mature detection device to achieve automatic operation, automatic positioning, automatic furnace.
1、前言
南钢中厚板卷厂2005年建成投产,其炼钢、连铸、加热炉、轧机、后部精整等构成一条连续的生产线,其中轧钢(炉卷)生产线设计最高轧制速度11m/s,年生产能力为150万吨。加热炉为法国STEIN设计的数字化步进式加热炉.2007年2号加热炉建成投入使用。自动装钢系统因为数据接口等问题,一直没有调试成功,手动开辊道手动定位手动装炉一直就延续下来。这次利用1#炉大修改造的机会,完成数据梳理,开发新程序,结合现场实际情况创造出具有板卷厂特色的自动装钢系统。
2、生产现状
板坯吊上装料辊道后,手动录入板坯ID号、手动运转辊道,手动录入板坯入炉温度,手动定位后装炉,自动装钢一直没有实现。全部采用手动操作,容易把板坯号录入错误,造成混号事故,并且操作工劳动强度大,装钢节奏慢且容易对装钢设备造成冲击。有必要开发一套程序把手动操作转化成自动,减少了操作人员的劳动强度和提高装钢效率。
3、改进方法:
3.1、技术人员结合现有的二级系统,开发一套自动装钢管理系统。自动装钢管理系统通过已定义的数据接口连接二级模型系统、三级生产计划管理系统和一级顺序控制系统。通过操作界面,模糊检索到下一块需要入炉的板坯ID及相关信息,点击按钮把相关数据下达到一级顺序控制系统。
3.2、装钢辊道增加五组高精光电检测传感器。
装钢辊道共分为五组,每组辊道通过检测传感器与辊道速度来感知板坯的实际位置。一级顺序控制系统一旦收到来自装钢系统的信号,辊道就自动运转,自动运转时辊道速度1.5米/s,把板坯运送到装炉辊道。此处需要长时间调试,精确计算减速过程来准确定位板坯的实际位置。
3.3、第一组辊道的结尾增加温度检测装置,用于计算板坯的平均温度,根据检测时间与入炉时间差,温度模型计算实际的入炉温度。
3.4、板坯进入炉前辊道,由装钢机进行推正、入炉。
4、实施效果
4.1、操作人员仅选择需要装炉的计划,不必再录入板坯号与板坯的尺寸,避免了手动录入板坯号容易出错的现象,减少了操作人员的劳动强度。
4.2、自动装钢,提高了装钢效率与生产节奏。
作者信息:朱丽华(1979-)女,蒙古族,江蘇省南京市,现供职于南京南钢股份有限公司板材事业部质量处,助理工程师.
关键词:加热炉;自动装钢;板坯
Application of automatic steel charging system in heating furnace
Key words: automatic charging of steel slab in heating furnace
Abstract:Redefine the data interface and transfer the actual slab data stably. Add mature detection device to achieve automatic operation, automatic positioning, automatic furnace.
1、前言
南钢中厚板卷厂2005年建成投产,其炼钢、连铸、加热炉、轧机、后部精整等构成一条连续的生产线,其中轧钢(炉卷)生产线设计最高轧制速度11m/s,年生产能力为150万吨。加热炉为法国STEIN设计的数字化步进式加热炉.2007年2号加热炉建成投入使用。自动装钢系统因为数据接口等问题,一直没有调试成功,手动开辊道手动定位手动装炉一直就延续下来。这次利用1#炉大修改造的机会,完成数据梳理,开发新程序,结合现场实际情况创造出具有板卷厂特色的自动装钢系统。
2、生产现状
板坯吊上装料辊道后,手动录入板坯ID号、手动运转辊道,手动录入板坯入炉温度,手动定位后装炉,自动装钢一直没有实现。全部采用手动操作,容易把板坯号录入错误,造成混号事故,并且操作工劳动强度大,装钢节奏慢且容易对装钢设备造成冲击。有必要开发一套程序把手动操作转化成自动,减少了操作人员的劳动强度和提高装钢效率。
3、改进方法:
3.1、技术人员结合现有的二级系统,开发一套自动装钢管理系统。自动装钢管理系统通过已定义的数据接口连接二级模型系统、三级生产计划管理系统和一级顺序控制系统。通过操作界面,模糊检索到下一块需要入炉的板坯ID及相关信息,点击按钮把相关数据下达到一级顺序控制系统。
3.2、装钢辊道增加五组高精光电检测传感器。
装钢辊道共分为五组,每组辊道通过检测传感器与辊道速度来感知板坯的实际位置。一级顺序控制系统一旦收到来自装钢系统的信号,辊道就自动运转,自动运转时辊道速度1.5米/s,把板坯运送到装炉辊道。此处需要长时间调试,精确计算减速过程来准确定位板坯的实际位置。
3.3、第一组辊道的结尾增加温度检测装置,用于计算板坯的平均温度,根据检测时间与入炉时间差,温度模型计算实际的入炉温度。
3.4、板坯进入炉前辊道,由装钢机进行推正、入炉。
4、实施效果
4.1、操作人员仅选择需要装炉的计划,不必再录入板坯号与板坯的尺寸,避免了手动录入板坯号容易出错的现象,减少了操作人员的劳动强度。
4.2、自动装钢,提高了装钢效率与生产节奏。
作者信息:朱丽华(1979-)女,蒙古族,江蘇省南京市,现供职于南京南钢股份有限公司板材事业部质量处,助理工程师.