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摘要:近年来,世界各国沿海深水港纷纷扩建,各种吹填造地工程迅猛发展。大型绞吸式挖泥船凭借其挖深大、排距远的特点成为了目前主要的疏浚设备,所配套的管线管径大,重量重,要求陆上排泥场施工设备具有一定的起重吊装能力,同时兼顾排泥场土方施工、排泥管线安装时垫土或挖土找平的需求,一般配置挖掘机作为管线安装工具。本文以巴基斯坦卡拉奇深水港项目为背景,对挖掘机斗轴密封系统改造探讨分析,旨在今后类似工程中起到一定的参考。
关键词:挖掘机 斗轴 密封 改造
1依托背景说明
巴基斯坦卡拉奇深水港疏浚项目主要工程设备为荷兰IHC建造的9029型绞吸式挖泥船,其配套管线具有尺寸大(内径900mm)、重量重(单根钢管重约4吨)的特点。为便于排泥场管线安拆及维护工作的进行,解决管线管理过程中出现的人工操作难度大、进度慢、影响挖泥船有效生产时间等问题,项目配备了日立360型及250型挖掘机各一台。由于挖掘机大部分时间在排泥场内湿地环境下作业,铲斗经常接触含盐水量较大的沙土或直接浸泡于泥浆中,因此斗轴磨损的故障频繁发生,项目修理费用增大、耽误了生产工作时间。为此项目针对出现的问题进行了合理分析,找出症结所在,提出了对斗轴密封系统进行改造的方法。
2原构件局限性
挖掘机斗轴原装密封系统主要适于陆地施工,其尘封构件仅能达到防尘作用。当尘封及相应密封件被泥浆浸泡后,受海水腐蚀其自身强度会一定程度受损,在后续作业过程中极易被破坏,导致泥浆混合物渗透到斗轴系统内,对斗轴系统造成机械磨损。通过实际生产过程中的统计:挖掘机在常规工作强度下, 20~30个工作日内,斗轴系统基本上产生较为严重的磨损,需要拆解构件进行设备的维修及部件的更换;在原有密封构件条件下,设备的维修频率较高,相应修理费用支出较大,且一定程度上影响了工程的实施。
3挖掘机斗轴系统改造方案
3.1改造示意图
3.2改造原理及方法
日立360型挖掘机的铲斗、挖掘小臂、挖掘大臂等关节是通过合金插销(连接轴)进行连接的。由于日常施工过程中,铲斗与小臂连接处(斗轴)为主要的入水沾泥部位,受磨损的几率最大,故对其进行改造。现取其截面进行改造说明(见上图):
参照说明图可知,整个轴结构按竖直中心线轴对称,由轴线往外④、③、⑤构件依次为轴铜套抵座、轴铜套、原厂尘封圈(图1),尘封圈外侧为连接挡板铸件,仅提供连接作用;在原设计工况条件下,在插入合金插销(轴)后,合金插销及铜套之间缝隙应该均匀充满黄油,确保工作运转过程中各构件的润滑性,避免过于剧烈的磨损对构件造成损坏。
实际施工过程中,尽管项目按照甚至高于厂方要求对挖掘机进行黄油的补充保养,但是轴铜套的磨损消耗情况仍然远远大于厂方的参考数据。由于挖掘机各轴连接属于施工过程中主要运动部件,且内部实际工作情况较为隐蔽、不易发现问题。经过反复观察及合理分析,项目得出原厂密封件在作业区泥沙及海水的影响下,强度受到了影响,密封性能满足不了施工需求。因此项目对原厂斗轴密封系统进行改造,将尘封系统改为油封系统,具体改造方法如下(图2):
①调整轴铜套抵座
日立原厂在轴铜套抵座的设计过程中,留有了一定的改动空间。实际过程中发现,略微调整其尺寸并不影响挖掘机实际使用的功能性和稳定性。将原有轴铜套抵座从对称中轴外侧开始,削去若干,将轴铜套向对称中轴方向靠拢,为后期油封圈提供腔内放置位置(图2中④构件尺寸略小于图1中④构件);
②改换原有尘封
日立原配的尘封只能满足陆上施工时的防尘要求,对于海水、泥浆并不具有足够的隔绝效果。为了避免连接轴腔体受到砂土、海水的影响,现将原有尘封改为同径油封,增强构件防尘防水性能。在调整轴铜套抵座尺寸后,在原设计位置将原厂尘封改为油封(图2中②)。
③改造连接挡板铸件
原连接挡板铸件在设计及实际使用过程中仅提供连接作用。项目通过在挡板铸件内侧加设油封槽,设置第二道油封,以进一步增强构件整体的密封性(图2中①)。并且在后期整体安装过程中,利用电焊将连接挡板与小臂焊接起来,保证内置两层油封的使用寿命,减少实际生产过程中出现油封破损的可能性。
4改造效果
在整体改造完成后,项目对挖掘机进行了一定时期的功能测试。在保证原有保养维护频率不变的前提下,项目在挖掘机正常使用1个月后对连接轴腔内情况进行了检查。通过检查发现,虽然挖掘机仍然频繁在海水、泥沙环境中作业,但以往出現的不均匀磨损情况基本未发生,腔内润滑黄油分布均匀,铜套基本未被磨损,增加的两层油封密封情况良好,整个腔内清洁无杂物,构件密封性能有了很大程度地提升。
通过统计,改造后,挖掘机斗轴系统的使用寿命由原来的一个月左右延长到了约半年,同时使用过程中的维修成本大幅降低。可以说在改造成本投入有限的基础上,项目对斗轴密封构件的改造获得了较好的实用效果。
5结束语
项目在日立原厂密封方法的基础上,拓展思路,优化改造,提升了挖掘机原有的密封性能。在验证了斗轴密封系统改造具有较好的使用效果后,项目将该方法扩展到挖掘机其他可改进部位,通过相应部位尺寸的合理改动,将挖掘机涉水、沾泥浆部件的原厂尘封均改为密封性更好的油封,全面地提升了挖掘机的防尘防水性能,延长了各关节连接轴系统的使用寿命,使挖掘机的正常使用时间得到了提升。该改进思路和方法对今后类似工程具有一定的借鉴参考价值。
关键词:挖掘机 斗轴 密封 改造
1依托背景说明
巴基斯坦卡拉奇深水港疏浚项目主要工程设备为荷兰IHC建造的9029型绞吸式挖泥船,其配套管线具有尺寸大(内径900mm)、重量重(单根钢管重约4吨)的特点。为便于排泥场管线安拆及维护工作的进行,解决管线管理过程中出现的人工操作难度大、进度慢、影响挖泥船有效生产时间等问题,项目配备了日立360型及250型挖掘机各一台。由于挖掘机大部分时间在排泥场内湿地环境下作业,铲斗经常接触含盐水量较大的沙土或直接浸泡于泥浆中,因此斗轴磨损的故障频繁发生,项目修理费用增大、耽误了生产工作时间。为此项目针对出现的问题进行了合理分析,找出症结所在,提出了对斗轴密封系统进行改造的方法。
2原构件局限性
挖掘机斗轴原装密封系统主要适于陆地施工,其尘封构件仅能达到防尘作用。当尘封及相应密封件被泥浆浸泡后,受海水腐蚀其自身强度会一定程度受损,在后续作业过程中极易被破坏,导致泥浆混合物渗透到斗轴系统内,对斗轴系统造成机械磨损。通过实际生产过程中的统计:挖掘机在常规工作强度下, 20~30个工作日内,斗轴系统基本上产生较为严重的磨损,需要拆解构件进行设备的维修及部件的更换;在原有密封构件条件下,设备的维修频率较高,相应修理费用支出较大,且一定程度上影响了工程的实施。
3挖掘机斗轴系统改造方案
3.1改造示意图
3.2改造原理及方法
日立360型挖掘机的铲斗、挖掘小臂、挖掘大臂等关节是通过合金插销(连接轴)进行连接的。由于日常施工过程中,铲斗与小臂连接处(斗轴)为主要的入水沾泥部位,受磨损的几率最大,故对其进行改造。现取其截面进行改造说明(见上图):
参照说明图可知,整个轴结构按竖直中心线轴对称,由轴线往外④、③、⑤构件依次为轴铜套抵座、轴铜套、原厂尘封圈(图1),尘封圈外侧为连接挡板铸件,仅提供连接作用;在原设计工况条件下,在插入合金插销(轴)后,合金插销及铜套之间缝隙应该均匀充满黄油,确保工作运转过程中各构件的润滑性,避免过于剧烈的磨损对构件造成损坏。
实际施工过程中,尽管项目按照甚至高于厂方要求对挖掘机进行黄油的补充保养,但是轴铜套的磨损消耗情况仍然远远大于厂方的参考数据。由于挖掘机各轴连接属于施工过程中主要运动部件,且内部实际工作情况较为隐蔽、不易发现问题。经过反复观察及合理分析,项目得出原厂密封件在作业区泥沙及海水的影响下,强度受到了影响,密封性能满足不了施工需求。因此项目对原厂斗轴密封系统进行改造,将尘封系统改为油封系统,具体改造方法如下(图2):
①调整轴铜套抵座
日立原厂在轴铜套抵座的设计过程中,留有了一定的改动空间。实际过程中发现,略微调整其尺寸并不影响挖掘机实际使用的功能性和稳定性。将原有轴铜套抵座从对称中轴外侧开始,削去若干,将轴铜套向对称中轴方向靠拢,为后期油封圈提供腔内放置位置(图2中④构件尺寸略小于图1中④构件);
②改换原有尘封
日立原配的尘封只能满足陆上施工时的防尘要求,对于海水、泥浆并不具有足够的隔绝效果。为了避免连接轴腔体受到砂土、海水的影响,现将原有尘封改为同径油封,增强构件防尘防水性能。在调整轴铜套抵座尺寸后,在原设计位置将原厂尘封改为油封(图2中②)。
③改造连接挡板铸件
原连接挡板铸件在设计及实际使用过程中仅提供连接作用。项目通过在挡板铸件内侧加设油封槽,设置第二道油封,以进一步增强构件整体的密封性(图2中①)。并且在后期整体安装过程中,利用电焊将连接挡板与小臂焊接起来,保证内置两层油封的使用寿命,减少实际生产过程中出现油封破损的可能性。
4改造效果
在整体改造完成后,项目对挖掘机进行了一定时期的功能测试。在保证原有保养维护频率不变的前提下,项目在挖掘机正常使用1个月后对连接轴腔内情况进行了检查。通过检查发现,虽然挖掘机仍然频繁在海水、泥沙环境中作业,但以往出現的不均匀磨损情况基本未发生,腔内润滑黄油分布均匀,铜套基本未被磨损,增加的两层油封密封情况良好,整个腔内清洁无杂物,构件密封性能有了很大程度地提升。
通过统计,改造后,挖掘机斗轴系统的使用寿命由原来的一个月左右延长到了约半年,同时使用过程中的维修成本大幅降低。可以说在改造成本投入有限的基础上,项目对斗轴密封构件的改造获得了较好的实用效果。
5结束语
项目在日立原厂密封方法的基础上,拓展思路,优化改造,提升了挖掘机原有的密封性能。在验证了斗轴密封系统改造具有较好的使用效果后,项目将该方法扩展到挖掘机其他可改进部位,通过相应部位尺寸的合理改动,将挖掘机涉水、沾泥浆部件的原厂尘封均改为密封性更好的油封,全面地提升了挖掘机的防尘防水性能,延长了各关节连接轴系统的使用寿命,使挖掘机的正常使用时间得到了提升。该改进思路和方法对今后类似工程具有一定的借鉴参考价值。