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摘 要:屏蔽泵是化工生产行业的常用设备,由于密封性强,主要用在有毒有害物质的运输上。本文首先介绍了屏蔽泵的结构原理和性能特点,然后指出河南晋煤天庆煤化工有限责任公司液氨屏蔽泵的使用现状,最后总结了常见运行故障、原因,以及优化运行措施,以供参考。
关键词:逆循环屏蔽泵;结构原理;故障分析;优化运行
1 屏蔽泵的结构原理和性能特点
1.1结构原理
屏蔽泵和离心泵的工作原理相似,不同之处在于电动机转子、叶轮在一根轴上固定,并使用屏蔽套将定子、转子隔开,最大的特点是可以实现完全封闭,无需传统的轴密封装置[1] 。其中,屏蔽套经密封焊接后,可确保转子铁芯、定子绕组不会遇到工作液体,而且轴承依靠输送介质实现润滑,减少维护保养工作量。
1.2性能特点
屏蔽泵的优点包括[2]:①不进行动密封就可实现不泄漏,可用来输送有毒有害、易燃易爆、强腐蚀性液体;②正常负压状态下,外界气体不会吸入泵内,满足真空运行条件;③电机、泵均封闭在压力容器中,可延长配件的使用寿命,降低维修成本;④在自润滑性能下,摩擦系数明显减小,且不需要冷却风扇,运行时几乎没有噪声;⑤结构设计精密,不仅体积小、重量轻,而且安装、拆卸方便。⑥带有轴承检测器,可检查轴承磨损,电机逆旋转、短路、缺相,进入固体异物等;电器信号系统的应用,可现场监视、远程监视、出现故障后及时报警并停车。
屏蔽泵的缺点包括:①使用滑动轴承,不适宜输送固体颗粒多、润滑性能差的液体;②相比于单端面密封离心泵,运行效率低;③在小流量状态下,不能长时间运行,容易损坏轴承;④单纯外部检查,难以发现轴承、转向的磨损情况;⑤电机绕组受输送液体的温度影响明显,且价格成本昂贵。
2河南晋煤天庆煤化工有限责任公司液氨屏蔽泵的应用现状
2.1屏蔽泵基本参数介绍
该屏蔽泵的规格型号是NW35H-612JBMW-100-80-200-8-F,逆向循环型立式多级泵,由大连环友屏蔽泵有限公司生产,设备参数如下:输液温度:≤110℃ ;入口管径为DN100,出口管径为DN80;介质特性是易汽化,爆炸极限为15.7%~27.4% ;流量Q:33 m3/h,扬程 H 为320m,汽蚀余量:15m;功率为55KW,比重为 0.617。防爆等级为 ExII CT4,防护等级为 IP66, 绝缘等级为H 级,设计压力为5.0MPa。材质为不锈钢,轴承采用超硬石墨,轴套、推力盘采用316+ 碳化钨。
2.2工艺条件
氨库设2个2000m?球罐,3台液氨送料泵,正常运行时2开1备,3台泵共用进、出口总管及排气总管,3#泵技改为变频控制。
2.3运行状况
自 2015 年 投产以来,运行较为稳定,大修周期为2年一次。自2019年后,随着泵体磨损老化,故障频繁,逐台返厂检修。在检修过程中,介质为99.9% 的液氨,对检修人员的安全造成严重威胁。同时,频繁的检修,导致无备用泵,为稳定生产带来极大隐患。
3 屏蔽泵常见运行故障及原因
屏蔽泵运行期间,常见故障有振动大、轴承炸裂、叶轮磨损、屏蔽套损坏等,分析其原因主要如下 :
(1)杂质进入泵内。液氨球罐在压力容器检测时打磨内部焊缝,部分铁锈等小颗粒杂质进入泵入口过滤器,因过滤器滤网脱落导致杂质进入泵内,磨损轴承导致轴承损坏。
(2)排气不畅[3]。因3#泵为变频控制,且3台液氨泵共用排气管线,3#泵未满负荷时频率低,出口压力较其他两台泵低,导致3#液氨泵排气不畅,轴承润滑不充分,导致轴承磨损,影响泵使用寿命。
(3)检修维护不当。泵在检修时,使用加热方式使轴承座膨胀,然后将轴承装入轴承座内,因加热不均匀导致轴承座冷却时易将轴承挤碎。此外,前期泵检修时只是简單更换轴承、轴套、推力盘,未对磨损叶轮、导叶进行更换,且转子未做整体动平衡,导致泵运行不稳定,振动在指标上限,影响泵使用寿命。
(4)断液。日常调整两球罐液位差,正常使用球罐进口及回流手动阀进行调整。因操作人员图省事,利用快速切断阀进行调整,误将球罐出口快速切断阀关闭,导致断液,轴承损坏,推力盘、叶轮、导叶磨损。
(5)启泵时冷泵、排气不充分。备用泵启动时,打开泵进口阀,微开泵出口阀及排气阀,将泵点动排气,因共用排气管线运行泵的气氨进入备用泵内,导致备用泵氨气排不尽,且多次点起因润滑不足,轴承磨损。
(6)启停频繁。在设备切换上,频率每月1 次。通过和大连环友公司进行沟通,得出的一致结论是 :频繁启停屏蔽泵时,在启停瞬间内部零件受力不均匀,摩擦力明显增大,容易出现疲劳运转问题。此外,开、停车瞬间,会出现低流量操作情况。从屏蔽泵的运行特点来看,轴承的润滑冷却介质是输送液体,进出流量突然降低,可能导致轴承润滑冷却不足,因轴承温度升高造成损坏。
4优化运行措施
(1)定期检查清理泵入口过滤网[4]。泵在切换后,对备用泵入口过滤器进行拆检清理,观察滤网完好情况,确保滤网清洁完好,以此保证屏蔽泵安全运行。
(2)对泵排气管线优化技改。将泵排气管线改为单泵单管,避免3个泵排气管线串联,减轻在启泵过程中轴承磨损,3#变频泵可正常运行不受影响。
(3)规范操作工艺流程。第一,优化启泵步骤,增加冷泵步骤。启泵时打开泵进口阀进行灌泵,然后关闭进口阀,打开泵进口导淋阀将泵内液氨排至氨气回收洗涤塔,利用液氨减压蒸发降低泵体温度,然后按照正常启泵步骤进行操作,可以有效减少泵内气体。第二,制定完善的管理制度,为了避免屏蔽泵断液,禁止使用球罐出口阀门调整2个球罐液位差。
(4)改进机泵切换频率。考虑到频繁启停会影响屏蔽泵的稳定运行,应该对机泵切换频率进行改进,从以前每月1 次改为每季度1 次,可以减小零部件之间的摩擦力,延长泵体的使用寿命。此外, 制定科学的维修方法,缩短维修时间、降低维修成本。以超硬轴承安装为例,直接在常温下将超硬轴承用木锤敲击装入轴承座内 ,避免加热损坏轴承。建议每次检修时转子做整体动平衡后再回装[5]。
5结语
综上所述,屏蔽泵是化工生产企业常用的一种设备,相比于传统的离心泵具有诸多技术特点。文中以河南晋煤天庆煤化工有限责任公司液氨屏蔽泵为例,介绍了性能参数、运行优势、使用情况,指出常见的运行故障及原因,并阐述了优化运行措施,保证设备长周期安全稳定运行,希望这些经验能为业内带来一些参考和借鉴。
参考文献:
[1]常林.苯乙烯车间屏蔽泵故障分析及优化方案[J].设备管理与维修,2018,(20):32-33.
[2]杨贵花.屏蔽泵异常振动原因分析与解决措施[J].机械,2019,46(5):582,583,584.
[3]马庭红.屏蔽泵电流波动轴承损坏原因分析[J].设备管理与维修,2020,No1(上):51-52.
[4]宁纯来.屏蔽泵的故障分析及维修.建筑工程技术与设计,2020.10:3752.
[5]李伟明,李宁,段志宏,等.屏蔽泵的振动原因分析及解决对策[J].机电工程技术,2020,49(07):214—216.
作者简介:
宋琦(1989.10-),男,汉族,山西晋城人,本科,助理工程师,河南晋煤天庆煤化工有限责任公司,研究方向:设备管理。
(河南晋煤天庆煤化工有限责任公司,河南 沁阳 454592)
关键词:逆循环屏蔽泵;结构原理;故障分析;优化运行
1 屏蔽泵的结构原理和性能特点
1.1结构原理
屏蔽泵和离心泵的工作原理相似,不同之处在于电动机转子、叶轮在一根轴上固定,并使用屏蔽套将定子、转子隔开,最大的特点是可以实现完全封闭,无需传统的轴密封装置[1] 。其中,屏蔽套经密封焊接后,可确保转子铁芯、定子绕组不会遇到工作液体,而且轴承依靠输送介质实现润滑,减少维护保养工作量。
1.2性能特点
屏蔽泵的优点包括[2]:①不进行动密封就可实现不泄漏,可用来输送有毒有害、易燃易爆、强腐蚀性液体;②正常负压状态下,外界气体不会吸入泵内,满足真空运行条件;③电机、泵均封闭在压力容器中,可延长配件的使用寿命,降低维修成本;④在自润滑性能下,摩擦系数明显减小,且不需要冷却风扇,运行时几乎没有噪声;⑤结构设计精密,不仅体积小、重量轻,而且安装、拆卸方便。⑥带有轴承检测器,可检查轴承磨损,电机逆旋转、短路、缺相,进入固体异物等;电器信号系统的应用,可现场监视、远程监视、出现故障后及时报警并停车。
屏蔽泵的缺点包括:①使用滑动轴承,不适宜输送固体颗粒多、润滑性能差的液体;②相比于单端面密封离心泵,运行效率低;③在小流量状态下,不能长时间运行,容易损坏轴承;④单纯外部检查,难以发现轴承、转向的磨损情况;⑤电机绕组受输送液体的温度影响明显,且价格成本昂贵。
2河南晋煤天庆煤化工有限责任公司液氨屏蔽泵的应用现状
2.1屏蔽泵基本参数介绍
该屏蔽泵的规格型号是NW35H-612JBMW-100-80-200-8-F,逆向循环型立式多级泵,由大连环友屏蔽泵有限公司生产,设备参数如下:输液温度:≤110℃ ;入口管径为DN100,出口管径为DN80;介质特性是易汽化,爆炸极限为15.7%~27.4% ;流量Q:33 m3/h,扬程 H 为320m,汽蚀余量:15m;功率为55KW,比重为 0.617。防爆等级为 ExII CT4,防护等级为 IP66, 绝缘等级为H 级,设计压力为5.0MPa。材质为不锈钢,轴承采用超硬石墨,轴套、推力盘采用316+ 碳化钨。
2.2工艺条件
氨库设2个2000m?球罐,3台液氨送料泵,正常运行时2开1备,3台泵共用进、出口总管及排气总管,3#泵技改为变频控制。
2.3运行状况
自 2015 年 投产以来,运行较为稳定,大修周期为2年一次。自2019年后,随着泵体磨损老化,故障频繁,逐台返厂检修。在检修过程中,介质为99.9% 的液氨,对检修人员的安全造成严重威胁。同时,频繁的检修,导致无备用泵,为稳定生产带来极大隐患。
3 屏蔽泵常见运行故障及原因
屏蔽泵运行期间,常见故障有振动大、轴承炸裂、叶轮磨损、屏蔽套损坏等,分析其原因主要如下 :
(1)杂质进入泵内。液氨球罐在压力容器检测时打磨内部焊缝,部分铁锈等小颗粒杂质进入泵入口过滤器,因过滤器滤网脱落导致杂质进入泵内,磨损轴承导致轴承损坏。
(2)排气不畅[3]。因3#泵为变频控制,且3台液氨泵共用排气管线,3#泵未满负荷时频率低,出口压力较其他两台泵低,导致3#液氨泵排气不畅,轴承润滑不充分,导致轴承磨损,影响泵使用寿命。
(3)检修维护不当。泵在检修时,使用加热方式使轴承座膨胀,然后将轴承装入轴承座内,因加热不均匀导致轴承座冷却时易将轴承挤碎。此外,前期泵检修时只是简單更换轴承、轴套、推力盘,未对磨损叶轮、导叶进行更换,且转子未做整体动平衡,导致泵运行不稳定,振动在指标上限,影响泵使用寿命。
(4)断液。日常调整两球罐液位差,正常使用球罐进口及回流手动阀进行调整。因操作人员图省事,利用快速切断阀进行调整,误将球罐出口快速切断阀关闭,导致断液,轴承损坏,推力盘、叶轮、导叶磨损。
(5)启泵时冷泵、排气不充分。备用泵启动时,打开泵进口阀,微开泵出口阀及排气阀,将泵点动排气,因共用排气管线运行泵的气氨进入备用泵内,导致备用泵氨气排不尽,且多次点起因润滑不足,轴承磨损。
(6)启停频繁。在设备切换上,频率每月1 次。通过和大连环友公司进行沟通,得出的一致结论是 :频繁启停屏蔽泵时,在启停瞬间内部零件受力不均匀,摩擦力明显增大,容易出现疲劳运转问题。此外,开、停车瞬间,会出现低流量操作情况。从屏蔽泵的运行特点来看,轴承的润滑冷却介质是输送液体,进出流量突然降低,可能导致轴承润滑冷却不足,因轴承温度升高造成损坏。
4优化运行措施
(1)定期检查清理泵入口过滤网[4]。泵在切换后,对备用泵入口过滤器进行拆检清理,观察滤网完好情况,确保滤网清洁完好,以此保证屏蔽泵安全运行。
(2)对泵排气管线优化技改。将泵排气管线改为单泵单管,避免3个泵排气管线串联,减轻在启泵过程中轴承磨损,3#变频泵可正常运行不受影响。
(3)规范操作工艺流程。第一,优化启泵步骤,增加冷泵步骤。启泵时打开泵进口阀进行灌泵,然后关闭进口阀,打开泵进口导淋阀将泵内液氨排至氨气回收洗涤塔,利用液氨减压蒸发降低泵体温度,然后按照正常启泵步骤进行操作,可以有效减少泵内气体。第二,制定完善的管理制度,为了避免屏蔽泵断液,禁止使用球罐出口阀门调整2个球罐液位差。
(4)改进机泵切换频率。考虑到频繁启停会影响屏蔽泵的稳定运行,应该对机泵切换频率进行改进,从以前每月1 次改为每季度1 次,可以减小零部件之间的摩擦力,延长泵体的使用寿命。此外, 制定科学的维修方法,缩短维修时间、降低维修成本。以超硬轴承安装为例,直接在常温下将超硬轴承用木锤敲击装入轴承座内 ,避免加热损坏轴承。建议每次检修时转子做整体动平衡后再回装[5]。
5结语
综上所述,屏蔽泵是化工生产企业常用的一种设备,相比于传统的离心泵具有诸多技术特点。文中以河南晋煤天庆煤化工有限责任公司液氨屏蔽泵为例,介绍了性能参数、运行优势、使用情况,指出常见的运行故障及原因,并阐述了优化运行措施,保证设备长周期安全稳定运行,希望这些经验能为业内带来一些参考和借鉴。
参考文献:
[1]常林.苯乙烯车间屏蔽泵故障分析及优化方案[J].设备管理与维修,2018,(20):32-33.
[2]杨贵花.屏蔽泵异常振动原因分析与解决措施[J].机械,2019,46(5):582,583,584.
[3]马庭红.屏蔽泵电流波动轴承损坏原因分析[J].设备管理与维修,2020,No1(上):51-52.
[4]宁纯来.屏蔽泵的故障分析及维修.建筑工程技术与设计,2020.10:3752.
[5]李伟明,李宁,段志宏,等.屏蔽泵的振动原因分析及解决对策[J].机电工程技术,2020,49(07):214—216.
作者简介:
宋琦(1989.10-),男,汉族,山西晋城人,本科,助理工程师,河南晋煤天庆煤化工有限责任公司,研究方向:设备管理。
(河南晋煤天庆煤化工有限责任公司,河南 沁阳 454592)