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摘要:近年来,300MW机组汽轮机频繁的出现振动故障,这给相关单位带来了巨大的经济损失。本文主要讲述的是300MW机组汽轮机出现故障的具体原因,并针对300MW机组汽轮机的振动故障,提出了相关的解决措施。
关键词:300MW机组;汽轮机 振动 故障 措施
引言:
当机组的负荷达到300MW的时候,会频繁出现振动现象,只有将负荷降低到212MW的时候,机组振动现象才会有所消减。机组汽轮机频繁发生故障现象,严重制约了机组的安全运行。以下文章具体分析了机组汽轮机发生故障的原因。
2. 对机组汽轮机的振动故障进行分析
2.1轴承检查调整实验
在对轴承进行停机间检查时,转子与主油泵之间的连接,是正常的,经过实际的测量,发现轴承顶部之间的缝隙为0.18毫米,要使上瓦盖的接触紧力达到0.07毫米,就必须哟增加0.25毫米的垫片。例如在某天下午的一点十七分时,启动轴承,当时间在一点三十三分时,定速度就会达到3000r/min,在下午的二点十五分时并网,在下午的五点三十八分时,机组的负荷就会达到245MW。高压调节气阀III的行程发生动作时,汽轮机的振动频率也会有所增加
通过对汽轮机调节气阀的实际实验表明,当振动的负荷达到200MW以上时,汽轮机高压调节阀组态,将直接影响到振动的发生机率。当发动机减少负荷时,高压汽轮机转子就会出现随机振动的现象,这是一种典型的气流扰动现象。
2.3汽轮机转子轴系装配状态分析
经过对机组启动过程的观察发现,当系统数据显示小于500r/min时,#2和#3的轴振测点的数值就会超过500r/min,当两个轴振测点的晃动高点呈反向形态时,则表明该转子的对轮不正,或者是晃动值已超标。通过实际的观察发现,机组设备安装还是原始状态,依据设别故障诊断的角度,汽轮机高压与抵压转子的对轮会进行连接,也有可能是#1和#2的瓦轴振测点还有待于检查。
4. 结束语:
本文重点探讨了300MW机组汽轮机发生振动故障的原因,望能对相关的研究者,带来帮助。
5. 参考文献:
[1]张永海,肖俊峰,谷伟伟,余小兵,朱宝田,崔雄华. 600 MW机组汽轮机低压第5级动叶片断裂故障分析[J]. 热力发电,2013,11:130-133.
[2]罗剑斌,袁立平,张少峰,刘占辉. 300MW机组的锅炉给水泵电机振动故障诊断[J]. 电力安全技术,2009,05:53-54.
[3]施维新. 引进型300MW机组轴系振动特性测试和分析[J]. 中国电力,2009.7+54.
关键词:300MW机组;汽轮机 振动 故障 措施
引言:
当机组的负荷达到300MW的时候,会频繁出现振动现象,只有将负荷降低到212MW的时候,机组振动现象才会有所消减。机组汽轮机频繁发生故障现象,严重制约了机组的安全运行。以下文章具体分析了机组汽轮机发生故障的原因。
2. 对机组汽轮机的振动故障进行分析
2.1轴承检查调整实验
在对轴承进行停机间检查时,转子与主油泵之间的连接,是正常的,经过实际的测量,发现轴承顶部之间的缝隙为0.18毫米,要使上瓦盖的接触紧力达到0.07毫米,就必须哟增加0.25毫米的垫片。例如在某天下午的一点十七分时,启动轴承,当时间在一点三十三分时,定速度就会达到3000r/min,在下午的二点十五分时并网,在下午的五点三十八分时,机组的负荷就会达到245MW。高压调节气阀III的行程发生动作时,汽轮机的振动频率也会有所增加
通过对汽轮机调节气阀的实际实验表明,当振动的负荷达到200MW以上时,汽轮机高压调节阀组态,将直接影响到振动的发生机率。当发动机减少负荷时,高压汽轮机转子就会出现随机振动的现象,这是一种典型的气流扰动现象。
2.3汽轮机转子轴系装配状态分析
经过对机组启动过程的观察发现,当系统数据显示小于500r/min时,#2和#3的轴振测点的数值就会超过500r/min,当两个轴振测点的晃动高点呈反向形态时,则表明该转子的对轮不正,或者是晃动值已超标。通过实际的观察发现,机组设备安装还是原始状态,依据设别故障诊断的角度,汽轮机高压与抵压转子的对轮会进行连接,也有可能是#1和#2的瓦轴振测点还有待于检查。
4. 结束语:
本文重点探讨了300MW机组汽轮机发生振动故障的原因,望能对相关的研究者,带来帮助。
5. 参考文献:
[1]张永海,肖俊峰,谷伟伟,余小兵,朱宝田,崔雄华. 600 MW机组汽轮机低压第5级动叶片断裂故障分析[J]. 热力发电,2013,11:130-133.
[2]罗剑斌,袁立平,张少峰,刘占辉. 300MW机组的锅炉给水泵电机振动故障诊断[J]. 电力安全技术,2009,05:53-54.
[3]施维新. 引进型300MW机组轴系振动特性测试和分析[J]. 中国电力,2009.7+54.