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中图分类号:TV212
摘要:汽轮发电机组振动的原因很多,振动的大小在一定程度上不仅影响到机组的经济性,而且直接关系到机组的安全、稳定运行。文章就某发电厂600MW机组异常振动增大的原因诊断及处理措施进行了分析,提出测量油挡间隙,重新调整油挡间隙至标准范围的方案。
关键词:600MW机组 异常振动 处理措施
1.机组概况
某发电厂一期工程#2机组汽轮机是国产引进型600MW亚临界,本机组为四缸、四排汽、单轴凝汽式汽轮机。汽轮机中轴承箱位于高压缸和中压缸之间,在其中装有2号和3号径向轴承,分别支承高压转子及中压转子。2 号和3 号轴承振动探头分别安装在中轴承箱两端,X、Y方向振动探头与水平方向成45°。
2 机组振动异常变化过程
該厂#2机组单阀运行时,根据相关数据记录,机组轴承振动值良好,按照节能运行要求,#2机组进行单阀切顺序阀操作,机组负荷450 MW,主汽压力为14.4 MPa,阀切换顺序为1/4-3-2,2号轴承X方向轴振从0.083 mm 上升至0.215mm,Y方向轴振从0.091mm上升至0.238 mm,2号轴承复合振动从0.062 mm上升至0.168mm。振动突变时,2号轴承X方向间隙电压减小1.1V,Y方向间隙电压增大1.1 V(表1),按照振动传感器输出电压与间隙值的转换关系,1 mm间隙对应8 V电压,故在X 方向,转轴表面与探头距离减小0.138mm,Y方向,转轴表面与探头距离增大0.138 mm,由于X、Y 方向振动探头安装位置与水平方向的夹角均为45,根据矢量合成可得,轴心位移量L=(0.1382+0.1382)1/2=0.195 mm,轴心位移方向水平向右。
为了在不停机的条件下解决2号轴承在阀切换时振动大的问题,经过咨询技术人员以及借鉴同类型机组阀切换的经验,尝试改变阀切换顺序以降低2号轴承振动。该厂#2机组原采用的阀序为对冲进汽方式,高压调速汽门1、4阀同时开启,再开启3阀,最后开启2阀,即阀切换顺序为1/4-3-2,由于采用阀序1/4-3-2 会使2号轴承振动突升,尝试采用上海汽轮机厂提供的上半周进汽的阀切换方式:3/4-1-2 阀序(图1),机组负荷400 MW,主汽压力为14.1 MPa,2号轴承X 方向轴振从0.093 mm上升至0.201 mm,Y 方向轴振从0.100 mm 上升至0.288 mm,复合振动从0.070 mm 上升至0.190 mm,阀切换过程中,2号轴承振动异常增大,阀切换操作没有顺利完成。
振动突变时,2号轴承X方向探头间隙电压减小1.6 V,Y方向探头间隙电压增大2.7 V(表1),故X方向,转轴表面与探头距离减小0.2 mm,Y 方向,转轴表面与探头距离增大0.338 mm,由矢量合成图可得,β=tan-1(0.20/0.338)=30.6°,故轴心位移方向与水平方向夹角α=90°-45°-30.6°=14.4°,轴心位移量L=(0.202+0.3382)1/2=0.393 mm,轴心位移方向如图2所示。
2 振动异常增大原因分析
该厂2号机组在阀切换时振动具有以下特征:
(1)振动频谱丰富,以工频分量为主,同时含有低频和高频分量;
(2)2 号轴承轴振变化量很大,振动变化量最大188 μm,相位变化最大值54°,而相邻的1、3 号轴承轴振变化量很小,相位几乎没有变化(表1);
(3)1、3 号轴承轴心轨迹与波形未发生畸变,振动波形为正弦波;2号轴承轴心轨迹发生较大畸变,波形有削波现象(图3)。
从上述振动特征判断转子上存在动静摩擦,机组采用单阀运行时,各喷嘴组由于阀位开度一致进汽均匀,转子受力均衡,高压转子前后轴承振动值良好;#2机组阀切换过程中,高压缸调节级不均匀进汽,某些喷嘴组处于关闭或部分开启的状态,在调节级附近会形成不均匀流场,同时这部分蒸汽在整机中流量最大、压力最高,汽流扰动对转子受力产生较大影响,转子的受力不均匀使转子在轴瓦中的位置发生变化,如图2 所示,当转子位移量大于动静间隙时,将会导致动静部件发生摩擦;受摩擦力冲击效应影响,振动波形和轴心轨迹上将会出现毛刺、削波等畸变,频谱丰富,含有低频、工频和高频分量。
3 动静摩擦部位判断
汽轮发电机组容易发生动静摩擦的部位包括:转轴和乌金、转轴和密封瓦、转轴与汽封、转轴与油挡、叶尖与汽缸等。
大多数情况下,摩擦点附近振动矢量的波动和变化量最为明显。距离摩擦点越远,振动矢量变化幅度越小;由表2可以看出,2号轴承轴振变化量最大值为188μm,相位变化最大值54,与之相邻的1、3号轴承轴振只变化5~10μm,相位几乎没变,由此判断发生动静摩擦的部位靠近2号轴承,与1、3号轴承的距离较远;动静摩擦部位很有可能在2号轴承外油挡或高压缸后轴封,由于轴封结构具有弹性退让特性,轴封与转轴发生动静摩擦时轴封块能够弹性退让,一般不会使轴振产生瞬间大幅度的爬升,而2号轴承外油挡是固定油挡,外油挡与转轴发生动静摩擦时,转轴会受到瞬间的冲击力,使轴振瞬间大幅度爬升,加上2号轴承外油挡间隙小于高压缸后轴封间隙,故动静摩擦更有可能发生在2号轴承外油挡处。
4 处理情况
4.1 处理方案
(1)根据我厂《600 MW机组集控运行规程》规定,汽轮机高压缸调节级金属温度在204℃以下,若有紧急工作,可以短时间停运盘车,每停30 min,应盘车180°进行自重直轴30 min。#2机停机后,待高压缸调节级温度降至204℃以下,间断停止电动盘车及润滑油系统,利用停运润滑油系统的时间,处理2号轴承振动大缺陷;
(2)在盘车状态下用砂纸及锉刀打磨轴振测量部位对应的轴径,使轴径表面光滑,减小轴振测量的虚假信号;
(3)根据油挡间隙测量结果调整油挡间隙至标准范围;
(4)增加高压缸端部以及轴封部位的保温层厚度,减小热辐射对轴承箱的影响;
(5)提高轴封加热器负压,减少高压轴封漏汽量,以减小高温蒸汽对轴承箱的影响。
4.2 检查处理情况
#2机停机后,检查高压缸后轴封间隙较为均匀,间隙值在0.56±0.05 mm 的标准范围内,2 号轴承外油挡间隙电侧、炉侧偏差较大,上半油挡水平方向电侧间隙只有0.15 mm,拆开2 号轴承上半油挡后,发现靠电侧油挡齿有明显的摩擦痕迹,油挡齿有翻边现象,油挡齿上附着一层焦状硬块,轴径有轻微磨痕。
外油挡水平结合面方向电侧间隙0.15 mm,炉侧间隙0.60 mm,上半油挡与下半油挡存在错口现象,下半油挡间隙基本在标准范围内。而前后两次阀切换时,高压转子向电侧位移量分别为0.195 mm和0.393 mm,当转子位移量大于动静间隙时,将会导致动静部件发生摩擦,阀切换时2号轴径向电侧油挡齿的位移量大于该处油挡间隙,导致2号轴径与外油挡发生摩擦。修后#2机进行单阀切顺序阀时,2号轴承轴振最大值0.121mm,#2机满负荷运行时,2号轴承X 方向振动0.068mm,Y 方向振动0.074mm,复合振动0.070 mm,2号轴承振动恢复至优良状态。
5 原因分析
(1)高压缸后轴封漏汽量较大,高温蒸汽烘烤轴承箱,轴承箱发生轻微变形,使2号轴承外油挡间隙发生变化,最终导致油挡与轴径发生动静摩擦。
(2)因为高温蒸汽的烘烤,油挡内残留的油液、保温泥混合物在油挡齿间变硬形成一层焦状硬块,促使油挡的间隙变小,导致机组阀切换过程中油挡与轴径发生动静摩擦。
(3)上下油挡结合面存在错口(电侧间隙:0.15 mm,炉侧间隙0.60 mm),高压转子在机组前后两次进行阀切换时,往电侧位移量分别为0.195 mm 和0.393 mm,而该处油挡间隙只有0.15 mm,阀切换时2号轴径向电侧油挡齿的位移量大于该处油挡间隙,是产生动静摩擦的根本原因。
6 结语
振动异常发生后,技术人员通过分析汽轮机振动采集系统的数据,制定出切实可行的检修方案,利用机组调停7天的机会,彻底解决了#2机阀切换过程中2号轴承振动大的技术难题,消除了设备隐患,提高机组运行的安全可靠性,同时#2机组顺序阀的投入,减少了主蒸汽的节流损失,提高了汽轮机组的效率。
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。