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摘 要:垃圾焚烧后产生的飞灰主要采用机械输灰及气力输灰两种输灰方式,鉴于机械输灰存在密封不严,输送距离受限等特点,对气力输灰运行方式不断调整、优化,并通过一系列技改解决了气力输灰存在的众多问题,并结合行业内其他公司气力输送运行经验,总结出一套安全性、稳定性、经济性较强的运行方式。
关键词:正压密相 气力输灰 机械输灰
1气力输送介绍
气力输送,是利用气流的能量,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料,是流态化技术的一种具体应用。气力输送装置的结构简单,操作方便,可作水平的、垂直的或倾斜方向的输送,在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理操作或某些化学操作。与机械输送相比,此法能量消耗较大,颗粒易受破损,设备也易受磨蚀。含水量多、有粘附性或在高速運动时易产生静电的物料,不宜于进行气力输送。气力输送的主要特点是输送量大,输送距离长,输送速度较高。
根据颗粒在输送管道中的密集程度,气力输送分为:
①稀相气力输送:固体含量低于1-10kg/m3,操作气速较高(约18~30m/s),输送距离基本上在300m 以内。现成熟设备料封泵来说,输送操作简单无机械转动部件,输送压力低,无维修、免维护。②密相气力输送:固体含量10-30kg/m3或固气比大于25的输送过程。操作气速较低,用较高的气压压送。 现成熟设备仓泵,输送距离达到500m以上,适合较远距离输送。③负压输送:气力输送管道内压力低于大气压,自吸进料,但须在负压下卸料,能够输送的距离较短;优点:设备投资、负荷较小。缺点: 运行流速高,管道磨损严重,磨损出现漏洞无法察觉。
2某项目气力输灰概况
某项目压缩空气系统目前配置四台空压机 (1#、2#、3#小空压机排气量32 m3/min,4#空压机排气量为41.6 m3/min)、三台吸干机、两台冷干机组成。压缩空气经冷干机供厂用压缩空气,压缩空气经吸干机供仪用压缩空气。压缩空气除为生产系统各气动阀、布袋清灰等提供气源外,还为两台炉反应塔输灰、布袋除尘器输灰提供压力气源。两台炉共有六条输灰线,每台炉分别为一条反应塔输灰线和两条布袋除尘输灰线;飞灰落入反应塔和布袋除尘底部经输灰仓泵输送到飞灰仓,飞灰仓的灰经螯合后由运灰车运至填埋场填埋。
3气力输灰运行方式调整
设备刚调试期间,三台功率185KW排气量为32 m3/min空压机并列运行,但压缩空气压力却只能维持在0.4MPa左右,不得不经常短时停运部分输灰运行,给安全稳定运行带来很大隐患。三台空压机运行,压缩空气压力仍然偏低的主要原因为;调试人员担心输灰管道堵管,进料时间控制在10秒以内,出料输送时间控制在300秒以上,每条输灰线未设定时间间隔,两台炉六条输灰线连续运行,压缩空气用量过大。
针对调试期设备存在的问题,从设备、运行调整等多方查找原因,摸索、试验调整输灰时间,降低压缩空气的使用量。
①对输灰系统进行优化,反应塔输灰采用定时方式、布袋输灰采用定压方式,合理调整进料和输灰时间,采用间断输灰,对输灰间隔时间和进出料时间根据季节、负荷变化、灰斗料位进行适当调整,运行状况有较大改善。②布袋喷吹用气量比较大,通过调整喷吹时间,避免两台炉布袋除尘器同时喷吹,减少压缩空气压力大幅波动。③如果雾化器维护期间,投干法喷淋运行时,加强对反应塔出口温度的控制,出口温度建议控制在155—160℃,防止因灰潮湿输灰灰管堵塞。 ④摸索调整进料、出料时间,每台炉入炉量按350吨/天,干灰率按2.5%进行计算,每台炉每小时产生的飞灰量为:350*2.5%/24=0.364吨;每台炉共有三条输灰线(反应塔一条,布袋除尘两条),每小时进入单条输灰线的飞灰量在0.121吨左右。针对上述分析,对六条输灰线的进料时间、输料时间、间隔停时间的进行摸索、试验。目前反应塔仓泵进料时间控制在30秒,输送时间控制在80秒,反应塔输灰间隔时间控制在150秒左右;布袋除尘仓泵进料时间控制在50秒,输送时间控制在150秒,反应塔输灰间隔时间控制在100秒左右。⑤在保证输灰系统正常运行的前提下,避免多条输灰线同时输灰,避免两台炉布袋清灰同时工作,从而控制压缩空气压力的大幅波动。通过上述五方面的调整,实现了单台41.6m3/min空压机运行或两台32m3/min空压机运行(两台32m3/min空压机采用一台工频一台自动间断加载的运行方式);压缩空气压力基本维持在0.55-0.65MPa之间,均能满足生产需要。
4气力输送优点、缺点及解决措施
4.1优点
气力输灰较刮板输灰相比环境效益较好。设备紧凑、省电、运行可靠、维护量小,维修费用低、自动化程度高。调控手段丰富,管道布置灵活,适合长距离集散输灰。
4.2缺点及解决措施
(1)对飞灰温度及品质要求较高。
启炉时提前8小时投灰斗、仓泵及输灰管道等电加热系统;各仓室温度大于90℃时,再启动输灰系统;输灰系统进料时间、输料时间设置为10s和200s,待锅炉并炉及输灰系统运行稳定后,再将输灰系统进料时间、输料时间调整至正常值。停炉过程中,一次风机及引风机停运后4小时内电加热及烟气净化系统输灰继续运行,保证输灰管道内的积灰输净。
(2)进料、出料气动阀经常卡涩、漏气。
在使用过程中,由于飞灰附着力很强,在阀杆表面板结,造成阀门密封填料和气缸密封件损坏,造成往外大量的漏灰、漏气,对正常输灰及环境卫生有较大的影响;根据运行经验,长期运行10个月以上,需对填料密封件、阀杆等进行定期检查、更换。
(3)输灰管道弯头易磨损,出现漏灰现象。
在气力输灰管道中直管段的磨损是很小的,易出现磨损的部位主要发生在管道的转弯处;弯头选用耐磨材料(金属陶瓷复合材料)可以减少弯头的磨损;对磨损严重的及时将磨损部位加厚焊补。
(4)输灰管道堵塞
雾化器运行期间,当反应塔出口温度长时间低于150摄氏度或干法脱酸喷淋减温装置投运期间,反应塔出口温度长时间低于155摄氏度,反应塔输灰线堵灰情况将一定程度的增加,堵灰区域基本都在输灰管道弯头处。运行人员需根据运行方式控制好反应塔出口温度;雾化器维护期间,投干法脱酸喷淋时,必须做好喷枪固定工作,确保雾化效果良好。
通过分析,气力输灰较刮板输送方式的优点为不受输送距离限制,密封性能较好。但在对烟气温度要去较高,在经济性及维护费用方面无明显优势。
参考文献
[1]齐学武. 浅析气力输送系统应用[J]. 有色矿冶, 2014(3):54-56.
关键词:正压密相 气力输灰 机械输灰
1气力输送介绍
气力输送,是利用气流的能量,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料,是流态化技术的一种具体应用。气力输送装置的结构简单,操作方便,可作水平的、垂直的或倾斜方向的输送,在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理操作或某些化学操作。与机械输送相比,此法能量消耗较大,颗粒易受破损,设备也易受磨蚀。含水量多、有粘附性或在高速運动时易产生静电的物料,不宜于进行气力输送。气力输送的主要特点是输送量大,输送距离长,输送速度较高。
根据颗粒在输送管道中的密集程度,气力输送分为:
①稀相气力输送:固体含量低于1-10kg/m3,操作气速较高(约18~30m/s),输送距离基本上在300m 以内。现成熟设备料封泵来说,输送操作简单无机械转动部件,输送压力低,无维修、免维护。②密相气力输送:固体含量10-30kg/m3或固气比大于25的输送过程。操作气速较低,用较高的气压压送。 现成熟设备仓泵,输送距离达到500m以上,适合较远距离输送。③负压输送:气力输送管道内压力低于大气压,自吸进料,但须在负压下卸料,能够输送的距离较短;优点:设备投资、负荷较小。缺点: 运行流速高,管道磨损严重,磨损出现漏洞无法察觉。
2某项目气力输灰概况
某项目压缩空气系统目前配置四台空压机 (1#、2#、3#小空压机排气量32 m3/min,4#空压机排气量为41.6 m3/min)、三台吸干机、两台冷干机组成。压缩空气经冷干机供厂用压缩空气,压缩空气经吸干机供仪用压缩空气。压缩空气除为生产系统各气动阀、布袋清灰等提供气源外,还为两台炉反应塔输灰、布袋除尘器输灰提供压力气源。两台炉共有六条输灰线,每台炉分别为一条反应塔输灰线和两条布袋除尘输灰线;飞灰落入反应塔和布袋除尘底部经输灰仓泵输送到飞灰仓,飞灰仓的灰经螯合后由运灰车运至填埋场填埋。
3气力输灰运行方式调整
设备刚调试期间,三台功率185KW排气量为32 m3/min空压机并列运行,但压缩空气压力却只能维持在0.4MPa左右,不得不经常短时停运部分输灰运行,给安全稳定运行带来很大隐患。三台空压机运行,压缩空气压力仍然偏低的主要原因为;调试人员担心输灰管道堵管,进料时间控制在10秒以内,出料输送时间控制在300秒以上,每条输灰线未设定时间间隔,两台炉六条输灰线连续运行,压缩空气用量过大。
针对调试期设备存在的问题,从设备、运行调整等多方查找原因,摸索、试验调整输灰时间,降低压缩空气的使用量。
①对输灰系统进行优化,反应塔输灰采用定时方式、布袋输灰采用定压方式,合理调整进料和输灰时间,采用间断输灰,对输灰间隔时间和进出料时间根据季节、负荷变化、灰斗料位进行适当调整,运行状况有较大改善。②布袋喷吹用气量比较大,通过调整喷吹时间,避免两台炉布袋除尘器同时喷吹,减少压缩空气压力大幅波动。③如果雾化器维护期间,投干法喷淋运行时,加强对反应塔出口温度的控制,出口温度建议控制在155—160℃,防止因灰潮湿输灰灰管堵塞。 ④摸索调整进料、出料时间,每台炉入炉量按350吨/天,干灰率按2.5%进行计算,每台炉每小时产生的飞灰量为:350*2.5%/24=0.364吨;每台炉共有三条输灰线(反应塔一条,布袋除尘两条),每小时进入单条输灰线的飞灰量在0.121吨左右。针对上述分析,对六条输灰线的进料时间、输料时间、间隔停时间的进行摸索、试验。目前反应塔仓泵进料时间控制在30秒,输送时间控制在80秒,反应塔输灰间隔时间控制在150秒左右;布袋除尘仓泵进料时间控制在50秒,输送时间控制在150秒,反应塔输灰间隔时间控制在100秒左右。⑤在保证输灰系统正常运行的前提下,避免多条输灰线同时输灰,避免两台炉布袋清灰同时工作,从而控制压缩空气压力的大幅波动。通过上述五方面的调整,实现了单台41.6m3/min空压机运行或两台32m3/min空压机运行(两台32m3/min空压机采用一台工频一台自动间断加载的运行方式);压缩空气压力基本维持在0.55-0.65MPa之间,均能满足生产需要。
4气力输送优点、缺点及解决措施
4.1优点
气力输灰较刮板输灰相比环境效益较好。设备紧凑、省电、运行可靠、维护量小,维修费用低、自动化程度高。调控手段丰富,管道布置灵活,适合长距离集散输灰。
4.2缺点及解决措施
(1)对飞灰温度及品质要求较高。
启炉时提前8小时投灰斗、仓泵及输灰管道等电加热系统;各仓室温度大于90℃时,再启动输灰系统;输灰系统进料时间、输料时间设置为10s和200s,待锅炉并炉及输灰系统运行稳定后,再将输灰系统进料时间、输料时间调整至正常值。停炉过程中,一次风机及引风机停运后4小时内电加热及烟气净化系统输灰继续运行,保证输灰管道内的积灰输净。
(2)进料、出料气动阀经常卡涩、漏气。
在使用过程中,由于飞灰附着力很强,在阀杆表面板结,造成阀门密封填料和气缸密封件损坏,造成往外大量的漏灰、漏气,对正常输灰及环境卫生有较大的影响;根据运行经验,长期运行10个月以上,需对填料密封件、阀杆等进行定期检查、更换。
(3)输灰管道弯头易磨损,出现漏灰现象。
在气力输灰管道中直管段的磨损是很小的,易出现磨损的部位主要发生在管道的转弯处;弯头选用耐磨材料(金属陶瓷复合材料)可以减少弯头的磨损;对磨损严重的及时将磨损部位加厚焊补。
(4)输灰管道堵塞
雾化器运行期间,当反应塔出口温度长时间低于150摄氏度或干法脱酸喷淋减温装置投运期间,反应塔出口温度长时间低于155摄氏度,反应塔输灰线堵灰情况将一定程度的增加,堵灰区域基本都在输灰管道弯头处。运行人员需根据运行方式控制好反应塔出口温度;雾化器维护期间,投干法脱酸喷淋时,必须做好喷枪固定工作,确保雾化效果良好。
通过分析,气力输灰较刮板输送方式的优点为不受输送距离限制,密封性能较好。但在对烟气温度要去较高,在经济性及维护费用方面无明显优势。
参考文献
[1]齐学武. 浅析气力输送系统应用[J]. 有色矿冶, 2014(3):54-56.