【摘 要】
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福城煤矿副井井筒延伸掘进时采用FJD-6A型伞钻凿岩、光面爆破破岩、HZ-6型抓岩机出矸、MJY3.7/7.5型移动式金属大模板砌壁,实现了副井筒快速、安全掘进.现场应用后,井筒延伸速度达到90 m/月,同时井壁围岩稳定,现场取得显著应用效果.
【机 构】
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山东华新建筑工程集团有限责任公司,山东泰安271219
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福城煤矿副井井筒延伸掘进时采用FJD-6A型伞钻凿岩、光面爆破破岩、HZ-6型抓岩机出矸、MJY3.7/7.5型移动式金属大模板砌壁,实现了副井筒快速、安全掘进.现场应用后,井筒延伸速度达到90 m/月,同时井壁围岩稳定,现场取得显著应用效果.
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为确保金能煤业东翼集中回风巷的稳定,通过对巷道围岩松动圈测试发现,金能煤业2号煤的松动圈范围最大为2.4m,属于不稳定围岩,并提出采用高强锚杆和中空注浆锚索联合支护来控制巷道围岩变形.现场实施后对巷道围岩变形监测结果显示,顶板最大下沉量为120 mm,两帮移近量为98 mm,变形量较小.
以辛置煤矿2-559切眼巷道泥质顶板岩层为工程背景,针对解决厚泥质顶板岩层大采高切眼维护难题;拟采用切眼加强支护技术,主要包括高强度锚网梁索主动支护和单体支柱+π型梁加强支护;其技术特点是强化厚泥质顶板岩层承载性能、利用基本顶岩层承载能力;应用表明,巷道基本稳定、维护简单.
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晋华宫煤矿2103运输巷在掘进至F3断层附近时,出现顶板破碎、冒落现象,原支护形式已无法保证巷道掘进期间顶板的稳定性.基于此,提出多形式联合支护的技术方案,采用撞楔进行超前支护、丝杠柱进行临时空顶支护、注浆锚杆进行最终支护加固,技术方案应用后,掘进期间巷道顶板下沉量不足120 mm,效果显著,保证巷道安全高速掘进.
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增子坊矿303综放工作面有5处发育陷落柱,若采取常规留煤柱方式过陷落柱,面临生产组织困难、巷道掘进工程量大、综放设备频繁搬家等问题;通过对煤层赋存、陷落柱发育情况分析研判,拟采用爆破弱化陷落柱坚硬岩体后采煤机割矸过陷落柱技术方案;实践表明,在过陷落柱期间,采面能保持2.1 m/d的推进速度,且顶板及煤壁始终保持稳定.
同一巷道单一支护形式具有一定的局限性,无法有效实现巷道整体区域的稳定控制.本文以正益煤矿围岩条件复杂的11-104回风顺槽为工程背景,提出11-104回风顺槽分区域差异性联合支护技术,在正常区域采用锚网索联合支护技术,在围岩破碎区域采用锚网索注联合支护技术.该技术应用后,实现了11-104回风顺槽围岩的稳定控制.
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