【摘 要】
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苏里格气田上古生界砂岩储层气井普遍存在低压力系数、低孔低渗特征,采用常规盐水压井液在修井过程中,因漏失造成的储层水锁伤害严重、产量损失大.立足暂堵隔断和降低黏土膨胀,采用耐温、高承压的吸水暂堵主剂和新型高效黏土稳定剂形成了暂堵压井液体系,具有低伤害、易施工、暂堵效果好等优点.围绕苏里格3种类型的大修气井,开展了暂堵压井的修井工艺试验,已完成的18口气井均有效减低了漏失量,缩短了复产周期,安全性高,
【机 构】
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中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院;低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 中国石油长庆油田公司第三
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苏里格气田上古生界砂岩储层气井普遍存在低压力系数、低孔低渗特征,采用常规盐水压井液在修井过程中,因漏失造成的储层水锁伤害严重、产量损失大.立足暂堵隔断和降低黏土膨胀,采用耐温、高承压的吸水暂堵主剂和新型高效黏土稳定剂形成了暂堵压井液体系,具有低伤害、易施工、暂堵效果好等优点.围绕苏里格3种类型的大修气井,开展了暂堵压井的修井工艺试验,已完成的18口气井均有效减低了漏失量,缩短了复产周期,安全性高,取得较好效果.
其他文献
采用水热法,首次利用4-氨基水杨酸和硫脲合成了N、S共掺杂的碳量子点(N,S-CDs),并使用电化学测试、失重测试和表面分析等方法研究了N,S-CDs对碳钢在CO2饱和的3.5%NaCl溶液中的缓蚀行为.实验结果表明:N,S-CDs对碳钢的腐蚀有明显的抑制作用,缓蚀效率随着N,S-CDs浓度的增大而增大;当缓蚀剂浓度达到50μg/g时,缓蚀效率可以达到95%.进一步采用形貌表征等方法研究了N,S-
通过开展长庆油田CO2驱先导试验区采出井腐蚀评价实验,明确了采出井环境下,CO2压力大于3MPa时,碳钢液相腐蚀速率在1mm/a以上,腐蚀属于极严重程度,必须采取防腐措施.对低铬钢、镀层、缓蚀阻垢剂等防腐措施进行了适用性评价,实验结果表明采用涂镀层+缓蚀阻垢剂的防腐手段可对采出井井筒形成双重防护,满足防腐要求,保障CO2驱先导试验顺利开展.
利用微波促进合成了苯胺甲基苯并三氮唑,利用失重法和电化学极化曲线方法研究了其在50℃,5%HCl溶液中对N80钢的缓蚀效果,并利用分子动力学模拟软件对缓蚀剂分子与Fe表面的吸附行为进行了模拟.结果表明,苯胺甲基苯并三氮唑在实验条件下对N80钢有较好的缓蚀效果,为混合型缓蚀剂,其作用机理属于几何覆盖效应,符合Langmuir吸附等温式.分子中最高占据轨道(HOMO)的电荷主要分布在苯并三氮唑环上,而
长庆气田一生产区块有采出水回注井24口,回注井井身结构的完整性,保证回注水注入目的层是气田开发安全运行的关键.本文介绍了该地区地下水分布,回注井井身结构,回注工艺,井下油套管的腐蚀机理,套损监测技术手段与现状,目前采用的机械卡封隔离防腐工艺+油套环空保护液防腐工艺及套损治理措施的应用与分析等.
阴极保护是避免或减缓电化学腐蚀的一种有效的方法,通常用于管道外防腐中.在管道内壁中,由于传统辅助阳极的保护电位覆盖距离短、保护电位分布不均、同时出现欠保护和过保护,达不到内腐蚀防护效果,阴极保护技术未能成熟应用.为此,针对长庆油田站场管线管道腐蚀问题,开展了管道内壁阴极保护技术研究.试验表明,采用基于脉冲电流的阴极保护技术配合柔性阳极,取得了较好的保护效果.
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随着油气田开发的不断深入,水平井套损问题越来越复杂.膨胀管技术作为套损井治理的重要利器,也面临着越来越大的挑战.本文介绍了国内外膨胀管技术在水平井套损治理中的应用现状,分析了膨胀管关键技术的最新进展,并提出了未来的发展趋势.膨胀管技术在水平井套损治理方面正处于发展阶段,国内外共有数十口井的施工案例,其中单段补贴最长达700余米,胀后抗内压达到70MPa,满足后续压裂改造需求.在中国近二十年的发展历
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镇北油田套损类型以大段腐蚀穿孔为主,无有效坐封位置,常规的封隔器隔水采油是套损井复产最主要的技术手段,占目前治理工艺的84.9%,但隔采成功率较低、有效期短、产能恢复率低,膨胀管补贴技术主要用于大井段套管修复,且抗压强度较高,治理效果可靠,具有较好的优越性.自2018年以来膨胀管补贴技术在镇北油田完成试验井3口,试验成功率100%,结合解堵措施,与前期采用的常规隔采相比,产能恢复率由46.2%提升
针对安塞地区水泥返高低,自由套管段存在洛河、富县、直罗多个漏失层的套损井,提出了"隔水+封口+间歇顶替"三段塞化学堵漏理论,研究了隔断凝胶具有良好触变性,地层驻留能力为G级水泥的3~5倍,综合排水率90%以上;微膨胀水泥40℃下,48h抗压强度为29.95MPa,膨胀率为0.2%,20MPa稠化时间为71min.针对陇东等地区的侏罗系内腐蚀套损井,研究了硫铝酸盐堵剂,流动度为23,膨胀率2%,封堵