出脱碳系统工艺气中CO2和H2含量超标原因及处理

来源 :第二十二届全国大型合成氨装置技术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yyj520505
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通过对脱碳液中MDEA溶液浓度、活化剂浓度、脱碳系统中污垢和合成氨装置运行条件的分析,找出贫液温度高、脱碳液中活化剂含量不达标、脱碳系统中存在污垢的原因是出脱碳系统工艺气中CO2和H2含量超标,针对这些原因采取相应措施,针对脱碳系统中贫液温度高。对贫液水冷器进行清洗,并从一次补水总管接一次水补水线至贫液水冷器入口补入一次水,增大贫液水冷器冷却水流量,从而降低贫液温度,采取措施后,贫液温度稳定在46℃,使得脱碳系统的微量C02含量降低到0.18%。针对于脱碳系统中活化剂浓度达不到设计要求,向系统加入活化剂PIP,PIP含量由2.0%提高到4.5%,C02含量合格,满足脱碳系统运行的要求。针对脱碳系统存在的污垢,利用大检修期间对脱碳系统用型号不同的NaOH溶液加热清洗,使问题得以解决.
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通过对合成氨气化炉升温过程典型故障的剖析,阐述气化炉升温过程出现的异常现象及危害,并对现存负压升温的回火,气化炉满液,炭黑堵塞管道等问题的进行分析,找出故障原因,提出相应的预防措施,避免由于气化炉升温影响气化炉开车进度和气化炉炉砖损坏.
从购煤质量、煤炭贮运、煤粉制备粒度等方面,阐述原料煤质量稳定性对煤气化生产装置稳定运行的重要影响,并结合生产实践,总结稳定煤质的有效办法和指标调整重点,提出了促进煤气化装置稳定运行的改进措施.按照原料煤的使用要求,尽量选择采购原煤供应量大、质量指标稳定、适合煤气化生产的原料煤。保证稳定煤质供应至少7d以上,即使保证稳定的同一煤矿的原煤质量至少8000t以上才能用于气化生产。根据生产实际持续改进、探
合成氨装置液氮洗系统尾气与天然气在气化炉进行部分氧化反应后,产生的工艺气在变换炉催化剂的作用下,对气化炉甲烷表取样点造成堵塞,造成仪表假指示.通过分析造成堵塞的原因,提出相应对策并实施,使装置平稳运行.因液氮洗装置尾气并入系统属于节能降本增效项目.尾气并入系统可减少天然气单耗,因此尾气并入系统的条件下必须解决甲烷表堵塞问题。由表2的炭黑洗涤塔塔前工艺气氨含量远低于甲烷表处氨含量,并且塔前工艺气温度
由于合成氨空分装置分子筛纯化系统的改造影响空气压缩机打气量,而且其他单元技术改造的实施,也增加了对氮气的需求,造成每年夏季空分冷量和8.0 MPa高压氮气流量不足,严重制约装置的高负荷运行.2014年通过技术改造,在变压吸附放空阀前增加1条至汽提塔汽提氮气的管线,并增加调节阀用于控制流量,在此管线上增加1台旋风分离器对变压吸附罐可能带出的活性炭粉末进行分离,可以避免对低温甲醇洗缠绕式换热器造成堵塞
针对合成氨装置运行过程中低温液氮洗氮气通道堵塞的情况进行分析,制定预防措施,避免同类事故发生,保证低温液氮洗装置安全长周期运行.对系统易产生工艺气与氮气互窜的地方采取隔离切断或增加止回阀,有就地导淋的必须确保阀间导淋全开,增加中压氮气压力和压差低报警,以便提醒操作人员及时调整。强化低温液氮洗复热管理,若停车时间超过5d或者冷箱压力低于工艺气压力的,停车后对其进行复热,重新进行冷却积液操作,防止甲醇
低温甲醇洗单元在合成氨工艺上主要是将合成气中酸性气体脱除,脱除酸性气体的工艺气继续送到后系统气体精制单元,吸收酸性气体的甲醇再生后副产CO2产品气体和H2S气体,贫甲醇中水含量的高低,将直接影响甲醇对酸性气体的吸收,同时加快系统腐蚀.
从仪表测量、显示、脱碳溶液发泡、二氧化碳再生塔回流罐中副产物的影响、二氧化碳再生塔洗涤塔盘带碱情况、冷凝液再沸器产汽和苯菲尔蒸汽压缩机运行工况变化等方面,分析合成氨装置脱碳系统二氧化碳再生塔压差持续较高的原因,并提出具体的解决措施.通过分析,认为苯菲尔蒸汽压缩机负荷较高、冷凝液再沸器产汽能力提高,从而造成二氧化碳再生塔再生热量过剩.导致其压差高。调整后通过观察脱碳系统运行情况,发现二氧化碳再生塔塔