聚醚胺基烷基糖苷类油基钻井液研究

来源 :2017国际环氧乙烷及衍生表面活性剂技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weiwu
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针对油基钻井液环保压力大、配制成本高等瓶颈问题,开展了环保型、低成本、高性能的聚醚胺基烷基糖苷(NAPG)类油基钻井液研究.以NAPG作为核心主剂,优选增粘剂、降滤失剂、封堵剂等配伍处理剂,通过钻井液体系构建及配方优化,形成了环保型、低成本、高性能的NAPG类油基钻井液体系.对钻井液性能进行了评价,结果表明:钻井液页岩一次回收率为99.90%,相对回收率为99.98%;钻井液抗温达150℃,流变性好,动塑比0.327,初终切适宜,中压滤失量0mL、高温高压滤失量6.0mL;润滑系数降低率达69.62%;滤液表面张力26.60mN/m;钻井液抗盐达饱和,抗钙10%,抗土、钻屑20%,抗水40%,抗原油20%;岩心动静态渗透率恢复值为91.4%和96.8%:钻井液EC50值为528800mg/L,无生物毒性.对NAPG类油基钻井液和油基钻井液从抑制、润滑、降滤失、储层保护及生物毒性等方面进行了对比,结果表明,两者性能相当,且类油基钻井液在环保方面具有显著优势.NAPG类油基钻井液适用于强水敏性泥岩、含泥岩等易坍塌地层及页岩气水平井钻井施工,可缓解目前油基钻井液环保压力,扩大水基钻井液适用范围,具有较好的推广应用前景.
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