【摘 要】
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通过对某台设备油中溶解气体组分含量分析,在诊断设备故障的过程中及时掌握了设备故障的异常动向,这些分析数据为制定解决处理问题的方案提供了非常可信、可靠的依据。油中溶解气体分析之所以能够用于诊断充油电气设备内部的潜伏性故障,一是因为设备有故障时,会在内部产生特定种类及含量的低分子气体;二是这些气体会全部或部分溶解、分布在设备油中;三是这些故障气体的种类、含量大小,可以反映出故障的类型和严重程度。
【出 处】
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2015电力行业化学检测技术及中心化验室建设论坛
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通过对某台设备油中溶解气体组分含量分析,在诊断设备故障的过程中及时掌握了设备故障的异常动向,这些分析数据为制定解决处理问题的方案提供了非常可信、可靠的依据。油中溶解气体分析之所以能够用于诊断充油电气设备内部的潜伏性故障,一是因为设备有故障时,会在内部产生特定种类及含量的低分子气体;二是这些气体会全部或部分溶解、分布在设备油中;三是这些故障气体的种类、含量大小,可以反映出故障的类型和严重程度。
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