论文部分内容阅读
随着国民经济的飞速发展,电力的需求量也持续增加。2014年,中国发电设备容量将突破13亿千瓦,总发电量达5.4亿千瓦,其中,火电装机容量91569万千瓦,约占总装机容量的67%;火电发电量42049亿千瓦时,约占总发电量77%。由于煤电是火力发电的主体,煤炭消耗量及二氧化硫排放量一直居高不下。随着中国环保事业的不断推进,十二五规划提出高度重视可再生能源发展的要求,对降低煤电消耗量和对二氧化硫排放提出更加严格的标准。部分火电厂的脱硫措施逐步淘汰,脱硫设备的改进已势在必行。 华能珞璜电厂一期的两台360MW机组脱硫装置投入商业运行以来已运行20年,装置的投运率在百分之九十以上,在获得了巨大社会效益的同时,也为重庆地区良好的控制质量作出了贡献。但是近年来,由于燃煤煤种变化、设备老化、环保要求提高等原因,一期脱硫装置改造迫在眉睫。本文主要完成以下几点工作: ①在阅读了大量文献资料的基础上,介绍了火电厂烟气脱硫的主要方法及DCS的发展状况,并详细分析了石灰石湿法脱硫工艺的工艺流程及基本控制原理; ②结合珞璜电厂一期两台360MW机组脱硫装置的实际情况,指出目前珞璜一期所存在的问题,并提出了控制系统改造的要求,进行改造必要性分析; ③经过充分调研和论证,根据目前国内控制系统发展水平,并且通过与国内外多个控制系统品牌的对比,给出了DCS改造方案及经费估算; ④详细研究了改造后DCS的控制策略,说明了控制实现的过程; ⑤对新系统进行了十余项性能测试,从而验证了新系统的可靠性,并将改造后的FGD和DCS在工况条件下试运行七天,通过试运行中产生的各项指标数据分析运行效果。 本文的研究成果有利于分散性控制系统在火电厂的推广及应用。