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冲头的失效往往造成停机更换冲头或产品出现缺陷,使企业生产效率降低并遭受一定的损失。从所掌握和了解的冲裁模具(包括数控平板冲孔)使用状况来看,冲头失效是影响生产效率和产品质量最主要的因素,同时冲头寿命过短也是模具投入消耗费用大的最主要原因。因此,需要对使用冲头进行切实可行的改进和优化以延长的其使用寿命,提高生产效率和降低制造成本。
本文通过阐述分离变形机理及毛坯的应力应变状态,阐明模具自然磨损机理和引起工作部分失效的力的大小与分布特征,建立了冲头失效的故障树,用于研究分析失效的根源。利用UG建立了冲头数学模型,并把其导入ANSYS中进行有限元分析,分析其在工作条件下的应力应变的特点,剖析其失效模式和影响因素。针对原采用模具钢存在的缺陷,选用新型材料并对其进行试验确认和验证;根据日常生产过程中冲头的磨损状态,从结构形式上进行改进,有效地减少冲头工作部分的磨损面积,降低摩擦热量,从而减少磨损和疲劳失效;最后对冲头进行了表面改性处理的工艺试验,并对涂层的致密性、与基体的结合性、硬度和耐磨性进行检测,经试验和实际生产应用表明:通过表面改性处理可以有效提高冲头的硬度和耐磨性。
本文优化了冲头制造材料的选用,改进了冲头工作部分的结构,并采用表面改性处理这一新技术显著地提高了冲头的使用寿命,能很好的满足实际生产的需要,具有一定的技术进步意义和应用价值。