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制药废水通常属于难处理的高浓度有机废水。制药厂的废水,水质波动大,有机物含量高,低氨氮,低pH。该厂污水处理采用厌氧-好氧生物处理工艺。虽然处理出水达标,但是采用工艺流程长,工程造价高。为了节省投资和运行成本,对该厂的工艺流程进行了工艺优化调试研究是非常必要的。UASB反应器的水力停留时间从原运行8小时改为10小时、12小时和14小时,通过分析比较,认为12小时的水力停留时间是最佳的水力停留时间。在12小时的水力停留时间的条件下,向调节池投加NH4Cl,进水的C/N从原污水的100:1左右改为50:1、30:1和20:1,研究结果发现C/N为30:1时,COD的去除率最高在60%左右,这说明氮源过低导致营养物质不均衡,不能满足微生物生长需求,过高又抑制了微生物的活性。在工艺调试优化前,该厂的富氧反应器一直处于污泥膨胀状态,并且有大量的泡沫。在调试运行前和运行中采取投药措施,污泥膨胀得到控制。改变了富氧反应器的DO,进水C/N和水力停留时间,在整个工艺调试完产后,不投药,没有发生污泥膨胀现象。在厌氧反应器最佳的运行条件下,改变富氧反应器的水力停留时间、C/N和DO浓度,在水力停留时间4小时,进水C/N在10~12,DO在3.0mg/L的情况下,COD的去除率在85%,总氮的去除率在81%,出水的COD值在200mg/L以下,出水TN在20mg/L以下,TP在2.0mg/L以下,经过泥水分离器以后,出水的COD在100mg/L以下,TN在10mg/L以下,TP在1.0mg/L以下。通过80天的优化调试,说明在保证出水达标的情况下,原工艺流程:水解池-调节池-厌氧反应器-富氧反应器-泥水分离器-曝气生物滤池-膜过滤系统,改为优化后的工艺流程水解池-调节池-厌氧反应器-富氧反应器-泥水分离器是可行的。