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硫对大多数钢种来说是有害元素,易引起钢的热脆,对钢材的延展性、抗氢致裂纹(HIC)及抗硫化物应力裂纹(SSCC)也造成损害。本文结合本溪钢铁公司的生产实际,研究了钢液中硫的变化规律,相应地采取更加有效的措施以脱除钢液中的硫。具体工作如下:
首先,分析和研究了钢包炉传统的工艺流程,对包括均匀钢液成分和温度、促进钢渣间的反应和改善熔池的搅拌等冶金功能作了剖析。
接着,从改善钢包炉的热力学和动力学条件入手,改进了精炼渣的工艺参数,优化了钢包炉的生产工艺;同时结合现场工艺条件,实现了渣成分预报和优化计算配料单,一方面强化了钢包炉的精炼功能以取得显著的脱硫的效果,一方面为造渣操作提供了指导,满足低成本的要求。
最后,建立了钢包炉终点硫含量的统计模型和人工神经网络模型。采用151组实际生产数据训练后,对80组测试数据做了预测,如果误差要求在0.002%以内,统计模型和人工神经网络模型命中率分别达到58.75%和81.25%。与机理模型比较,明显提高了终点硫含量的预测精度,这为钢包炉终点硫控制提供了新的实现途径。