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目前探井在试油过程中存在试油效率低、工人劳动强度大、计量不准确等一系列问题,为解决以上问题,开展了探井压裂后高效排液技术的研究。针对抽油泵举升时存在的冲程损失大、抽油泵漏量失大的问题,设计研制了超长冲程抽油泵,通过延长冲程长度,提高冲程利用率和抽油泵的充满系数,达到提高抽油泵泵效和试油效率的目的;针对有杆泵系统试油导致的工人劳动强度增大、安全性能低的问题,研制开发了连续排液装置,该装置可连续自动运行、无需人工值守,达到降低工人劳动强度,增加试油工作的安全性的目的;针对计量工作量大、不准确的问题,设计研发了连续计量装置,改变目前依靠人工计量的局面,推进了油田自动化、数字化的建设,实现油、气、水三相的准确计量。同时,该技术配套应用压裂后抽油泵专用防气装置、防偏减磨装置,减少气体及杆管偏磨影响,实现了压裂抽汲一体化,缩短了排液周期。在完成了设计、样件加工及室内试验的基础上开展了现场试验,超长冲程高效排液技术设计冲程长度12m,现场应用3口井,与同层位的邻井的试油结果相比,泵效显著提高。通过该研究,提高了探井的试油效率,真实反映了地层的供液能力,满足了目前各类试采探井的需求,为不同类型的探井高效、快速排液提供了强有力的技术支撑,具有良好的应用前景。