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我国的能源结构决定了煤仍然是我国最主要的能源,煤的热解技术,可以实现煤的清洁高效利用,固体热载体粉煤热解技术作为该领域的一项重要技术,但需要解决其高温荒煤气的除尘问题。 本文围绕神木富油能源科技有限公司60万t/年粉煤热解装置中高温荒煤气除尘的问题,在错流式移动床颗粒层过滤器、多滤料固定床两套实验装置上进行了冷态实验,同时对固定床颗粒层过滤器进行了两次工业试运行,取得运行数据。 冷态实验研究发现,错流式移动床颗粒层过滤器通过调节运行时间、气量、滤料下降速度、气相含尘量,得出床层压降趋于0.53kPa,除尘效率除尘趋于98.92%。多滤料方形固定床通过更换床层滤料分布,得出不同床层的流化气量及床层压降,并对床层分布进行优化,对优化后的床层进行带尘实验,得出优化床层压降随时间延长逐渐增大,反吹后的压差与空载时相等,说明多滤料方形固定床反吹比较彻底,除尘效率在94.7%左右。 对于固定床颗粒层过滤器对荒煤气除尘工业化实验,研究发现,床层最佳反吹气体流量为1684~2040Nm3/h滤料颗粒流化效果较好,且反吹后表面较平整。第一次试车,由于A、C号固定床的阻力不同,导致A号固定床温度高于C号固定床温度。当固定床刚投运时,置换气平均温度为484℃,置换气流量平均为6521m3/h,在固定床投运一段时间后,其置换气温度和流量都降低且趋于稳定。固定床在停车保温状态时,其置换气压差较小,且相对较稳定,主要集中在0.46kPa左右。在27.5h之后固定床停车,由于滤料结块,在34h之后床层置换气压降大幅增加。第二次试车,固定床刚投运时A号固定床温度持续增加,由于C号床层阻力变大,C号固定床温度先增大后降低,在固定床投运期间,A、C号固定床荒煤气压差随这荒煤气的生成量增加而大幅增加。61~71h之间,固定床投运荒煤气,由于滤料颗粒层的结块,A、C号固定床荒煤气进口压力较大。 无论是错流式移动床颗粒层过滤器还是多滤料固定床颗粒层过滤器,其在冷态条件下,除尘效率都较高,压降较小,而当多滤料固定床放大,并对荒煤气除尘时,出现温度分布不均匀,导致滤料结块后,床层阻力迅速上升,温度下降,滤料更容易结块,形成恶性循环,不利于工业装置长周期、连续稳定运行。