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尿素生产废水即碳铵液采用浮阀塔进行汽提分离以回收其中的NH3和CO2,由于解吸塔存在着处理能力较小,分离效率不高,负荷波动小,控制手段不足等缺点,导致操作弹性小,塔底排放的废水中NH3浓度较高,塔顶出口气体中水含量较高,回收的气体不能回用于尿素生产系统,因此需要对解吸塔进行改造。现有的改造方法是将浮阀塔改为填料塔,增加原塔高和塔径,但存在改造工作量大,费用高,有时会受现场条件的限制等缺点。 针对上述问题,本文利用清洁生产在生产过程中削减污染物的思想,采用清洁生产的改革工艺与设备和改进操作两条途径,通过分析碳铵液解吸装置的工艺过程,研究解吸单元操作的特点,结合现场条件和改造资金,确定仍利用原塔,对塔板结构进行改造和操作条件进行优化,采用化工过程模拟软件和流体力学计算软件,进行过程模拟和工艺优化。设计了一套计算机控制系统对工艺参数进行控制。 装置改造后,通过试验,塔处理能力从6-7 m3/h提高到4-15 m3/h,同时提高了塔的分离效率,解吸废液中的氨含量从1000mg/l降低到270mg/l,回收气体中的水含量从56%降到35%,可回用于尿素生产系统。此外,计算机控制系统增强了调节功能,提高塔操作的稳定性。充分体现了“清洁生产”从生产过程入手,源头削减,通过挖潜改造,在解决环境问题的同时,也带来了可观的经济效益,投资回收期仅两个月。同时,工艺优化和计算机控制改造的方法和经验,不仅在尿素生产行业内有广泛的推广价值,在其它行业也有借鉴作用,应用前景广阔。