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大庆油田进入高含水后期开发阶段后,随着各种化学驱油提高采收率技术的应用,使采出液从地层中携带的泥砂量明显增多。长期的油田生产实践表明,采出液携砂量增加后,给油田地面集输工艺系统和处理设备带来很多问题和不利影响。目前,大庆油田在采出液集输处理工艺流程中尚未设置除砂工艺与设备,因此,设计一种多相旋流除砂装置,对提高转油站内采出液处理设备和加热设备的运行效率,改善水质及方便生产管理等方面都有重要的意义。 本文将多个小旋流除砂器组合开发出旋流除砂装置,该装置不仅可以满足转油站处理量要求,同时也实现了分离转油站来液中绝大部分固相颗粒的目标。本文得出主要结论有: (1)试验研究出的在线连续多相除砂工艺技术,可使特高含水、含聚采出液的除砂效率达到85%。 (2)采取理论计算与室内筛选试验相结合的方法,可确定出单根旋流管的最佳尺寸。 (3)采用在多管旋流器底流口处设置储砂罐以及沉降除砂、净水的结构形式,有利于在采出液进入生产装置前的密闭条件下收集和排出泥砂,有效降低引出水与进入生产装置的泥砂量。 (4)采用储砂罐引流技术可较大幅度地提高除砂效率。 (5)多相除砂装置适于在大庆油田条件适宜的转油站应用。与过滤截流法常规除砂工艺相比,具有压差小、无堵塞、可在线长期连续运行的特点,可取得提高采出液处理设备和加热设备的运行效率、改善水处理系统进水水质、方便生产管理等显著的经济与社会效益。