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铁矿洗矿废水中含有大量的铁,若不处理直接排放,则严重污染环境,危害人体健康,还造成金属资源的流失,所以必须加以处理,使其达标排放。
麻城市某铁矿经磁选、水洗后,废水中含有大量的Fe2+和Fe3+。由于水质不稳,水中铁的含量时高时低,再加上经济的原因,所以长期以来废水只经简单处理(去除泥沙)就直接排放了,造成了下游河道水体的严重污染,给周边的养殖业带来巨大的损失,同时还造成大量铁的流失,经济和环境均受到严重影响,解决废水的污染问题和回收铁的问题已势在必行。
在大量文献调研的基础上,通过将水样进行静态和动态的、运用不同的方式处理,得到一个最佳处理条件和最佳处理方案,并将此方案运用到实际施工中。将含铁的废水处理到能达到排放标准,并将处理后的铁泥回收、浓缩、焙烧,再用稀硫酸浸泡,去除不溶物,将液体浓缩,得到铁盐。也可将焙烧后的固体物质与洗过的铁矿一起使用。将处理后的废水排放浇灌周围的农田,或者回收用来洗矿。根据试验结果将该矿厂原有的处理工艺进行改造,以适应新的处理方案。主要研究成果如下:
一、静态试验
1、用石灰乳处理的结果:试验结果表明,对于处理100mL总铁浓度为980mg/L的含铁废水,用5ml浓度为15%的石灰乳来处理,水中剩余总铁的浓度为3.16mg/L,水质澄清。
2、搅拌时间对处理效果的影响:在固定石灰乳的浓度(15%)和体积(5mL)的条件下,测定废水在不同搅拌时间下剩余总铁的浓度。试验结果表明,搅拌时间为5min时,效果最好,但搅拌时间为2min和5min时相差不大,若应用于工程上,考虑到经济因素,则应选用2min。
3、pH值对处理效果的影响:测得原水的pH值约为3.4,用浓度为10%的HCL和浓度为10%的NaOH溶液对废水的pH值进行调节,然后用5mL浓度为15%的石灰乳进行处理。试验结果表明,当pH值减小时,废水中含有的少量Fe(OH)3沉淀转化成Fe3+离子溶于水中,使总铁的浓度增大,很显然,pH值越大,去除率越高,处理效果越好。上述结果还表明,pH值是影响反应的一个重要因素,原水pH值越大,所需石灰乳的量就越少。
4、助凝剂用量对处理效果的影响:试验结果表明,加入助凝剂后,水中的沉淀沉积的速度明显加快。对于100mL的废水,只需加入4滴助凝剂就可使去除率达到99.97%,处理后的废水透明无色。
5、温度对去除效果的影响:试验结果表明,温度对处理的影响不大,在实际工程中操作时,可以不考虑温度的影响。
二、动态试验
1、废水的处理效果与流程的关系:研究了不同流程处的水质的处理情况,试验结果表明,从加药处(混凝槽)计算起,随着水流的流程不断延长,废水的处理效果越好,当废水流至距混凝槽约200cm处时,水液中的总铁浓度为3.16 mg/L,水液透明无色,此时的沉淀由于水流速度很快,所以没有沉积下来,而是随水流往下流动。
2、石灰乳的用量对处理效果的影响:由于水质不稳,水中的总铁浓度时高时低,大致范围在738-981mg/L之间,经过试验确定,处理100mL的废水,浓度为15%的石灰乳的加入量为4-5mL之间,处理后的水质澄清。
3、Ph值对处理效果的影响:分别在不同时段在废水的出口取样分析,得知水的Ph值较稳定,在3.4-4.2之间,所以在实际施工处理时可以不考虑废水Ph值所带来的影响。
4、助凝剂的加入对处理效果的影响:在距混凝槽约200cm处,水样中的总铁已经与石灰乳反应得很充分了,但这时的沉淀很细,不利于固液分离。为了让沉淀沉降的速度加快,在距混凝槽约200cm处的地方滴加浓度为0.1%的聚丙烯酰胺,在其作用下,沉淀的体积很快增大了许多,大约3min以后,固液基本分离完全,上清液很澄清,处理的效果很好。
三、铁的回收
将沉淀回收,在1000℃下焙烧30min,用工业硫酸浸泡固体,去除不溶物,浓缩液体,制得聚合硫酸铁。
四、处理工艺的改造设计
在废水溢流口处首先加入石灰水,让废水中的总铁等与其发生反应,然后在溢流口与围堰的中部加入助凝剂,最后流入一级围堰内沉降分离,让80%的水中悬浮物在此沉淀下来,余下的随上清夜溢流过一级围堰进入第二沉淀区。通过两级沉淀后,清水达到国家环保排放标准排放。沉在一级、二级围堰中的沉淀通过围堰底部的出口运走,并浓缩、焙烧,回收铁质。为了达到目的需在尾矿库内设围堰使废水和山溪清流分流,废水经二级围堰拦截沉淀后再与山溪清流合流,最后一起溢流过尾矿坝进入杉林河水库。