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国家“十一五”之后,难降解工业废水的达标排放是企业面临的一个重要问题,电催化氧化技术具有良好的处理难降解有机物的能力,得到了人们的广泛关注。本论文以海宁市某污水处理厂废水和富阳市某污水处理厂废水为主要研究对象,由于企业原有工艺不能使出水达标,实验中建立二维和三维体系对其进行深度处理,使处理后废水达到污(废)水综合排放标准中的一级标准,为实际废水的处理提供一定的理论基础数据。在建立电催化氧化体系时,首先对电极材料、制备方法和反应器的构型进行优化,结果表明:溶胶凝胶法制备的TiRuO2SnO2制备的电极的电催化性能和寿命较好。采用CFD软件模拟不同的反应器构型,结果表明:升流式反应器在传质效果和速度分布较推流式均有提高。利用二维和三维电催化氧化反应器对富阳市某污水处理厂原有工艺出水进行实验研究,确定最佳的电流密度和降解时间,结果表明:当电流密度为5.0mA/cm2时,二维电催化体系在60min,三维电极体系在40min时能够达到出水标准,同时,对两体系的效能进行对比,在反应进行60min后,三维电极体系的能耗为28.3KWh,二维体系能耗为40.8KWh,电催化氧化反应器出水的气质分析结果表明:进水的水质以多碳的烯、醛和杂环的难降解物质等为主,出水中以短碳链的醛酮等为主。对海宁市某污水处理厂原有工艺出水进行二维和三维电催化氧化实验,确定各体系最佳的电流密度和降解时间,实验确定最佳的电流密度为7.5mA/cm2,降解时间分别为60min和40min。对两种体系的能耗进行对比分析,实验结果表明:三维体系的性能和能耗方面均优于二维体系。为了探讨三维体系优于二维体系的根本原因,使用羟基自由基的检测方法对三维体系的机理进行分析,结果表明:三维电极体系羟基自由基的产生量大于二维电极体系的100%左右,同时,在相同的外加电压下,三维电极体系内部的电位是大于二维电极体系内的电位。采用海宁某污水处理厂原有工艺出水进行连续流实验,研究并考察了不同水力停留时间和曝气量对处理效果的影响,结果表明:COD去除率和色度去除率随着水力停留时间增加而增加,实验得出的最适宜水力停留时间40min,曝气量为0.12m3/h。